【壓縮機網(wǎng)】河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)2020年7月份建成投產(chǎn)一套KDONAr-30000/12000/1000型空分裝置,采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、規整填料上下塔、無(wú)氫制氬、氧氮外壓縮流程。為空分裝置提供原料空氣的EIZ100-4型離心壓縮機組,由壓縮機、齒輪箱、電動(dòng)機及潤滑油系統、冷卻水系統等組成。該主機在二樓平臺上從南至北依次布置著(zhù)壓縮機、齒輪箱、主電機,一樓是潤滑油站。壓縮機是單軸等溫型,四級壓縮三級冷卻,設計空氣量15400Nm3/h、排氣壓力0.465MPa(G)、主機轉速5514r/min、軸功率11924kW,齒輪箱型號GS670-33型,由鄭州機械研究所有限公司生產(chǎn),為平行軸雙斜齒硬齒面,輸入轉速1500r/min、輸出轉速5514r/min,額定功率13500kW,在齒輪箱高速軸自由端有一DP22-66AS型電動(dòng)盤(pán)車(chē)裝置,由22kW的盤(pán)車(chē)電機通過(guò)減速機、爪型離合器與高速齒輪軸連接,用于開(kāi)機前整臺機組的電動(dòng)盤(pán)車(chē),盤(pán)車(chē)電機采用軟啟動(dòng)器控制啟動(dòng);主電機采用上海電機廠(chǎng)T13500-4型同步電機。機組整體布置如下:

1、齒輪箱高速軸自由端軸承溫度異常升高
齒輪箱高低速轉子兩端軸承均為圓瓦,其下瓦側面上均有兩只預埋熱電阻用于監控軸瓦溫度。該機組自2020年7月份投產(chǎn),一直存在著(zhù)高速軸自由端軸承溫度偏高的問(wèn)題,有時(shí)會(huì )升高或下降出現突升突降波動(dòng),影響了主機的長(cháng)期穩定運行,齒輪箱另外三只軸承的六個(gè)溫度均正常平穩。齒輪箱軸溫如下表:

2021年6月份最高溫度,TIAS3037、TISA3038分別為93.4℃、100.6℃,7月份分別是94.8℃、101.1℃,8月份分別是95.4℃、102.4℃。供油溫度指標42+3℃,齒輪箱軸溫≥100℃報警、≥110℃聯(lián)鎖停機。經(jīng)征求廠(chǎng)家意見(jiàn),將聯(lián)鎖值改到120℃。在軸溫異常期間,通過(guò)調整油溫、齒輪箱進(jìn)油管壓力、壓縮機負荷等措施,對高速軸自由端軸溫沒(méi)有改善。取樣化驗潤滑油,未見(jiàn)異常。



2022年這兩個(gè)軸溫出現緩升后突降再突升,如2022年9月4日TISA3037 88.3~89.6~80.8~91.1℃;TISA3038 82.4~83.6~78.9~84.1℃。見(jiàn)軸溫趨勢圖1。
期間專(zhuān)門(mén)停機處理,齒輪箱生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)人檢查,發(fā)現在下瓦上有一小片約∮20大小的局部積碳現象,加大軸瓦進(jìn)油口和修刮軸瓦工作面。處理后有所改善,但運行不久仍繼續出現軸溫升高并波動(dòng)。2023年10月份,該套空分裝置進(jìn)行三年來(lái)的首次大修,壓縮機全部解體、轉子返廠(chǎng)檢測。齒輪箱則由廠(chǎng)家施工人員進(jìn)行開(kāi)蓋檢查各軸瓦、復測齒輪嚙合和對中等,未作調整。同步電機由鄭州上電電機科技發(fā)展有限公司拉回返廠(chǎng)維保。本次大修期間,壓縮機油箱進(jìn)行三年來(lái)的首次潤滑油更換??辗盅b置大修后于11月16日開(kāi)機,齒輪箱高速軸自由端軸溫仍是異常突升突降波動(dòng),見(jiàn)趨勢圖2。TISA3037是88.6~78.8~93.2、TISA3038是82.0~76.8~83.7℃。如2024年1月份,TISA3037 82.4~95.4、TISA3038 77.8~85.3,除了階梯式的突變,有時(shí)出現波形變化,幅度約10℃。
2024年6月份又一次專(zhuān)門(mén)計劃停機處理前,TISA3037、3038分別達到108℃、97℃,另外的三個(gè)軸瓦上六個(gè)溫度仍是均穩定,不超過(guò)75℃。6月24日利用后系統不用氣的機會(huì ),臨時(shí)停機,檢查高速軸的兩個(gè)軸瓦,仍是下瓦局部出現積碳,在預埋熱電阻的上方附近,說(shuō)明溫度高屬實(shí)。由于時(shí)間短,仍是修刮軸瓦面、擴大進(jìn)油口。開(kāi)機后高速軸自由端溫度84.6℃、78.6℃,明顯得到改善。但隨著(zhù)運行,7月份軸溫開(kāi)始緩升,8月份又開(kāi)始出現突升突降變化。如TISA3037是99.6~83.9~95.4℃、TISA3038是86.0~78.7~83.7℃。見(jiàn)趨勢圖3。
這樣一直運行到9月份,該套空分裝置配合后續用氣單位進(jìn)行系統停機一個(gè)月時(shí)間。這次,為了徹底解決軸溫異常升高突變問(wèn)題,將齒輪箱整體拆下,拉回鄭州機械研究所有限公司進(jìn)行全面解體檢查處理:檢查輸入輸出端油封間隙,合格未予更換油封;檢查齒輪箱低速軸和高速軸間隙、過(guò)盈;其中低速軸軸承間隙標準0.35-0.45mm,檢查結果是0.35mm合格,高速軸軸承間隙標準0.38-0.48mm,檢查結果聯(lián)軸器端軸承間隙0.43mm合格,自由端軸承間隙0.49mm超差0.01mm。由于運行時(shí)高速軸聯(lián)軸器端軸承上的兩個(gè)軸溫測點(diǎn)均70℃左右且平穩,于是將高速軸聯(lián)軸器端軸承更換至自由端,高速軸聯(lián)軸器端則使用新的軸承,重新按照技術(shù)要求進(jìn)行裝配調整;檢查齒輪嚙合間隙、接觸面積,其中齒輪接觸面積不足,在高速軸自由端軸瓦下增加調整銅皮,使嚙合面積達標;檢查熱電阻完好。
所有組裝工作完成后,在試車(chē)平臺上單獨對該齒輪箱由試車(chē)電機帶動(dòng)進(jìn)行額定轉速下空車(chē)試機1.5小時(shí),并進(jìn)行超速實(shí)驗(低速軸轉速達到1620r/min),試車(chē)時(shí)最高軸承溫度73℃、軸振動(dòng)符合驗收標準(軸溫不超過(guò)85℃、軸振不超過(guò)25um),試車(chē)合格。
試車(chē)記錄如下:進(jìn)油溫度41℃、油壓0.18~0.19MPa
高速軸聯(lián)軸器端軸溫:68.7℃、72.8℃
高速軸自由端軸溫:66.8℃、63.2℃
低速軸聯(lián)軸器端軸溫:54.4℃
低速軸自由端軸溫:51.5℃
齒輪箱裝車(chē)返回現場(chǎng)后,直接吊裝到二樓平臺基礎底座上,分別與主電機和壓縮機進(jìn)行連接。
3、回裝時(shí)齒輪箱盤(pán)車(chē)裝置出現的問(wèn)題
齒輪箱的盤(pán)車(chē)裝置為手動(dòng)嚙合、自動(dòng)脫開(kāi)型,只有在爪型離合器處于完成接合狀態(tài)時(shí)才允許啟動(dòng)盤(pán)車(chē)電機,若爪型離合器未處于完全接合狀態(tài),則需要先取下電機上方的手輪護罩,再轉動(dòng)盤(pán)車(chē)電機上方的盤(pán)車(chē)手輪,同時(shí)扳動(dòng)離合器操作手柄至盤(pán)車(chē)位置,使離合器到完全接合狀態(tài),此時(shí)操作手柄壓住行程開(kāi)關(guān)SQ2,使其常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,之后裝好手輪護罩,護罩壓住行程開(kāi)關(guān)SQ1,使其處于閉合狀態(tài)(兩個(gè)行程開(kāi)關(guān)SQ1、SQ2電氣串聯(lián)在盤(pán)車(chē)電機的控制回路里),才能啟動(dòng)盤(pán)車(chē)電機。在盤(pán)車(chē)狀態(tài)下,由盤(pán)車(chē)電機帶動(dòng)齒輪箱和整個(gè)壓縮機組旋轉,當壓縮機組啟動(dòng)后,且齒輪箱輸出軸轉速大于盤(pán)車(chē)裝置轉速時(shí),爪型離合器自動(dòng)脫開(kāi),操作手柄由彈簧帶動(dòng)而回彈,行程開(kāi)關(guān)SQ2動(dòng)作,切斷盤(pán)車(chē)裝置電源,盤(pán)車(chē)裝置電機停止運轉。
由于要對齒輪箱與主電機、齒輪箱與壓縮機進(jìn)行對中復測,采用激光對中儀,各聯(lián)軸器連接,需要將壓縮機北側軸承上蓋拆下才能掛對中儀鏈條,因此無(wú)法開(kāi)啟油泵,人工根本無(wú)法盤(pán)動(dòng)整個(gè)機組,需要啟動(dòng)盤(pán)車(chē)電機帶動(dòng)盤(pán)車(chē),但不具備啟動(dòng)條件(油泵運行條件不能滿(mǎn)足)。于是,只有解除聯(lián)鎖來(lái)開(kāi)啟盤(pán)車(chē)電機,點(diǎn)動(dòng)盤(pán)車(chē)電機控制回路中間繼電器的強制按鈕使軟啟動(dòng)器工作。盤(pán)車(chē)電機轉速1470r/min,輸出轉速66r/min,當按下中間繼電器的強制按鈕進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)使盤(pán)車(chē)電機轉動(dòng)后,壓縮機主軸轉動(dòng)超過(guò)90度,無(wú)法精準控制激光對中儀的位置,在數次點(diǎn)動(dòng)調試中,由于機旁柜內中間繼電器強制按鈕點(diǎn)動(dòng)人員與齒輪箱盤(pán)車(chē)裝置離合器操作手柄人員口令配合未能協(xié)調一致,在離合器操作手柄未扳動(dòng)到位壓住行程開(kāi)關(guān)SQ2、離合器尚未到完全接合狀態(tài)時(shí),點(diǎn)動(dòng)了盤(pán)車(chē)電機,使得盤(pán)車(chē)減速機齒輪發(fā)生沖擊,減速機箱內齒輪掉塊損壞,無(wú)法再盤(pán)車(chē),對中復測工作中斷,于是臨時(shí)購置更換新的減速機。這次,接一臨時(shí)22kW變頻器控制盤(pán)車(chē)電機,操作手柄扳動(dòng)到位,盤(pán)動(dòng)電機上方的手輪使離合器處于接合狀態(tài),給定2.7HZ,盤(pán)車(chē)電機運行轉速80r/min,輸出軸轉速3.6r/min。使得壓縮機盤(pán)車(chē)能夠得到精準控制,對中儀能到指定位置,完成了復測對中工作,對中結果如下表:


由于最初安裝是從齒輪箱開(kāi)始,即齒輪箱安裝好以后,再安裝壓縮機和主電機。在安裝和調整過(guò)程中盡可能不改變齒輪箱位置。因此以齒輪箱為基準,分別與壓縮機和主電機對中,進(jìn)行調整。但機組2023年維保后運行近一年時(shí)間,本次現場(chǎng)已經(jīng)不再拆卸維保壓縮機和電機,且因調整工裝的制作因素,現場(chǎng)暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行對中調整,商議后決定維持現狀,對中不做調整。
4、開(kāi)機后效果
2024年9月27日空分系統按計劃進(jìn)行開(kāi)機。空壓機運行后,齒輪箱高速軸自由端軸溫下降,聯(lián)軸器端軸溫最高85℃,截至目前已連續運行三個(gè)月時(shí)間,趨勢上各溫度基本平穩,數值如下表:

至此,齒輪箱軸承溫度偏高波動(dòng)問(wèn)題得到解決,為壓縮機組的平穩運行提供了保障。
5、建議
5.1軸瓦溫度≤85℃時(shí),采用礦物油作為基礎油的潤滑油可以在較長(cháng)時(shí)間內保障潤滑效果;軸瓦溫度≥60℃時(shí)每升高10℃礦物油老化速度將升高1倍,積炭速度亦會(huì )成倍增加;軸瓦溫度≥85℃,尤其軸瓦溫度≥95℃時(shí),最好選用純合成油作為基礎油的潤滑油或者縮短潤滑油更換周期。運行中按照設備使用說(shuō)明書(shū)要求控制好油壓、油溫等指標。
5.2當設備出現疑難故障時(shí),最好邀請原生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行處理,由于現場(chǎng)檢修施工場(chǎng)地、工裝等條件有限,最好返廠(chǎng)解決并在工廠(chǎng)試機。壓縮機組大修維保時(shí),配套的齒輪箱、電機要同時(shí)進(jìn)行,這樣在聯(lián)合對中調整時(shí)能夠得到最佳效果,避免不同步的維保帶來(lái)的部機對中不容易調整的問(wèn)題。空壓機屬于高速旋轉機械,且結構復雜,安裝要求高,是空分裝置的最為關(guān)鍵設備之一,需從操作、運行維護、定期拆檢等各方面做好,以利保證空壓機的安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)運行。
【壓縮機網(wǎng)】河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)2020年7月份建成投產(chǎn)一套KDONAr-30000/12000/1000型空分裝置,采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、規整填料上下塔、無(wú)氫制氬、氧氮外壓縮流程。為空分裝置提供原料空氣的EIZ100-4型離心壓縮機組,由壓縮機、齒輪箱、電動(dòng)機及潤滑油系統、冷卻水系統等組成。該主機在二樓平臺上從南至北依次布置著(zhù)壓縮機、齒輪箱、主電機,一樓是潤滑油站。壓縮機是單軸等溫型,四級壓縮三級冷卻,設計空氣量15400Nm3/h、排氣壓力0.465MPa(G)、主機轉速5514r/min、軸功率11924kW,齒輪箱型號GS670-33型,由鄭州機械研究所有限公司生產(chǎn),為平行軸雙斜齒硬齒面,輸入轉速1500r/min、輸出轉速5514r/min,額定功率13500kW,在齒輪箱高速軸自由端有一DP22-66AS型電動(dòng)盤(pán)車(chē)裝置,由22kW的盤(pán)車(chē)電機通過(guò)減速機、爪型離合器與高速齒輪軸連接,用于開(kāi)機前整臺機組的電動(dòng)盤(pán)車(chē),盤(pán)車(chē)電機采用軟啟動(dòng)器控制啟動(dòng);主電機采用上海電機廠(chǎng)T13500-4型同步電機。機組整體布置如下:

1、齒輪箱高速軸自由端軸承溫度異常升高
齒輪箱高低速轉子兩端軸承均為圓瓦,其下瓦側面上均有兩只預埋熱電阻用于監控軸瓦溫度。該機組自2020年7月份投產(chǎn),一直存在著(zhù)高速軸自由端軸承溫度偏高的問(wèn)題,有時(shí)會(huì )升高或下降出現突升突降波動(dòng),影響了主機的長(cháng)期穩定運行,齒輪箱另外三只軸承的六個(gè)溫度均正常平穩。齒輪箱軸溫如下表:

2021年6月份最高溫度,TIAS3037、TISA3038分別為93.4℃、100.6℃,7月份分別是94.8℃、101.1℃,8月份分別是95.4℃、102.4℃。供油溫度指標42+3℃,齒輪箱軸溫≥100℃報警、≥110℃聯(lián)鎖停機。經(jīng)征求廠(chǎng)家意見(jiàn),將聯(lián)鎖值改到120℃。在軸溫異常期間,通過(guò)調整油溫、齒輪箱進(jìn)油管壓力、壓縮機負荷等措施,對高速軸自由端軸溫沒(méi)有改善。取樣化驗潤滑油,未見(jiàn)異常。



2022年這兩個(gè)軸溫出現緩升后突降再突升,如2022年9月4日TISA3037 88.3~89.6~80.8~91.1℃;TISA3038 82.4~83.6~78.9~84.1℃。見(jiàn)軸溫趨勢圖1。
期間專(zhuān)門(mén)停機處理,齒輪箱生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)人檢查,發(fā)現在下瓦上有一小片約∮20大小的局部積碳現象,加大軸瓦進(jìn)油口和修刮軸瓦工作面。處理后有所改善,但運行不久仍繼續出現軸溫升高并波動(dòng)。2023年10月份,該套空分裝置進(jìn)行三年來(lái)的首次大修,壓縮機全部解體、轉子返廠(chǎng)檢測。齒輪箱則由廠(chǎng)家施工人員進(jìn)行開(kāi)蓋檢查各軸瓦、復測齒輪嚙合和對中等,未作調整。同步電機由鄭州上電電機科技發(fā)展有限公司拉回返廠(chǎng)維保。本次大修期間,壓縮機油箱進(jìn)行三年來(lái)的首次潤滑油更換??辗盅b置大修后于11月16日開(kāi)機,齒輪箱高速軸自由端軸溫仍是異常突升突降波動(dòng),見(jiàn)趨勢圖2。TISA3037是88.6~78.8~93.2、TISA3038是82.0~76.8~83.7℃。如2024年1月份,TISA3037 82.4~95.4、TISA3038 77.8~85.3,除了階梯式的突變,有時(shí)出現波形變化,幅度約10℃。
2024年6月份又一次專(zhuān)門(mén)計劃停機處理前,TISA3037、3038分別達到108℃、97℃,另外的三個(gè)軸瓦上六個(gè)溫度仍是均穩定,不超過(guò)75℃。6月24日利用后系統不用氣的機會(huì ),臨時(shí)停機,檢查高速軸的兩個(gè)軸瓦,仍是下瓦局部出現積碳,在預埋熱電阻的上方附近,說(shuō)明溫度高屬實(shí)。由于時(shí)間短,仍是修刮軸瓦面、擴大進(jìn)油口。開(kāi)機后高速軸自由端溫度84.6℃、78.6℃,明顯得到改善。但隨著(zhù)運行,7月份軸溫開(kāi)始緩升,8月份又開(kāi)始出現突升突降變化。如TISA3037是99.6~83.9~95.4℃、TISA3038是86.0~78.7~83.7℃。見(jiàn)趨勢圖3。
這樣一直運行到9月份,該套空分裝置配合后續用氣單位進(jìn)行系統停機一個(gè)月時(shí)間。這次,為了徹底解決軸溫異常升高突變問(wèn)題,將齒輪箱整體拆下,拉回鄭州機械研究所有限公司進(jìn)行全面解體檢查處理:檢查輸入輸出端油封間隙,合格未予更換油封;檢查齒輪箱低速軸和高速軸間隙、過(guò)盈;其中低速軸軸承間隙標準0.35-0.45mm,檢查結果是0.35mm合格,高速軸軸承間隙標準0.38-0.48mm,檢查結果聯(lián)軸器端軸承間隙0.43mm合格,自由端軸承間隙0.49mm超差0.01mm。由于運行時(shí)高速軸聯(lián)軸器端軸承上的兩個(gè)軸溫測點(diǎn)均70℃左右且平穩,于是將高速軸聯(lián)軸器端軸承更換至自由端,高速軸聯(lián)軸器端則使用新的軸承,重新按照技術(shù)要求進(jìn)行裝配調整;檢查齒輪嚙合間隙、接觸面積,其中齒輪接觸面積不足,在高速軸自由端軸瓦下增加調整銅皮,使嚙合面積達標;檢查熱電阻完好。
所有組裝工作完成后,在試車(chē)平臺上單獨對該齒輪箱由試車(chē)電機帶動(dòng)進(jìn)行額定轉速下空車(chē)試機1.5小時(shí),并進(jìn)行超速實(shí)驗(低速軸轉速達到1620r/min),試車(chē)時(shí)最高軸承溫度73℃、軸振動(dòng)符合驗收標準(軸溫不超過(guò)85℃、軸振不超過(guò)25um),試車(chē)合格。
試車(chē)記錄如下:進(jìn)油溫度41℃、油壓0.18~0.19MPa
高速軸聯(lián)軸器端軸溫:68.7℃、72.8℃
高速軸自由端軸溫:66.8℃、63.2℃
低速軸聯(lián)軸器端軸溫:54.4℃
低速軸自由端軸溫:51.5℃
齒輪箱裝車(chē)返回現場(chǎng)后,直接吊裝到二樓平臺基礎底座上,分別與主電機和壓縮機進(jìn)行連接。
3、回裝時(shí)齒輪箱盤(pán)車(chē)裝置出現的問(wèn)題
齒輪箱的盤(pán)車(chē)裝置為手動(dòng)嚙合、自動(dòng)脫開(kāi)型,只有在爪型離合器處于完成接合狀態(tài)時(shí)才允許啟動(dòng)盤(pán)車(chē)電機,若爪型離合器未處于完全接合狀態(tài),則需要先取下電機上方的手輪護罩,再轉動(dòng)盤(pán)車(chē)電機上方的盤(pán)車(chē)手輪,同時(shí)扳動(dòng)離合器操作手柄至盤(pán)車(chē)位置,使離合器到完全接合狀態(tài),此時(shí)操作手柄壓住行程開(kāi)關(guān)SQ2,使其常開(kāi)觸點(diǎn)閉合,之后裝好手輪護罩,護罩壓住行程開(kāi)關(guān)SQ1,使其處于閉合狀態(tài)(兩個(gè)行程開(kāi)關(guān)SQ1、SQ2電氣串聯(lián)在盤(pán)車(chē)電機的控制回路里),才能啟動(dòng)盤(pán)車(chē)電機。在盤(pán)車(chē)狀態(tài)下,由盤(pán)車(chē)電機帶動(dòng)齒輪箱和整個(gè)壓縮機組旋轉,當壓縮機組啟動(dòng)后,且齒輪箱輸出軸轉速大于盤(pán)車(chē)裝置轉速時(shí),爪型離合器自動(dòng)脫開(kāi),操作手柄由彈簧帶動(dòng)而回彈,行程開(kāi)關(guān)SQ2動(dòng)作,切斷盤(pán)車(chē)裝置電源,盤(pán)車(chē)裝置電機停止運轉。
由于要對齒輪箱與主電機、齒輪箱與壓縮機進(jìn)行對中復測,采用激光對中儀,各聯(lián)軸器連接,需要將壓縮機北側軸承上蓋拆下才能掛對中儀鏈條,因此無(wú)法開(kāi)啟油泵,人工根本無(wú)法盤(pán)動(dòng)整個(gè)機組,需要啟動(dòng)盤(pán)車(chē)電機帶動(dòng)盤(pán)車(chē),但不具備啟動(dòng)條件(油泵運行條件不能滿(mǎn)足)。于是,只有解除聯(lián)鎖來(lái)開(kāi)啟盤(pán)車(chē)電機,點(diǎn)動(dòng)盤(pán)車(chē)電機控制回路中間繼電器的強制按鈕使軟啟動(dòng)器工作。盤(pán)車(chē)電機轉速1470r/min,輸出轉速66r/min,當按下中間繼電器的強制按鈕進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)使盤(pán)車(chē)電機轉動(dòng)后,壓縮機主軸轉動(dòng)超過(guò)90度,無(wú)法精準控制激光對中儀的位置,在數次點(diǎn)動(dòng)調試中,由于機旁柜內中間繼電器強制按鈕點(diǎn)動(dòng)人員與齒輪箱盤(pán)車(chē)裝置離合器操作手柄人員口令配合未能協(xié)調一致,在離合器操作手柄未扳動(dòng)到位壓住行程開(kāi)關(guān)SQ2、離合器尚未到完全接合狀態(tài)時(shí),點(diǎn)動(dòng)了盤(pán)車(chē)電機,使得盤(pán)車(chē)減速機齒輪發(fā)生沖擊,減速機箱內齒輪掉塊損壞,無(wú)法再盤(pán)車(chē),對中復測工作中斷,于是臨時(shí)購置更換新的減速機。這次,接一臨時(shí)22kW變頻器控制盤(pán)車(chē)電機,操作手柄扳動(dòng)到位,盤(pán)動(dòng)電機上方的手輪使離合器處于接合狀態(tài),給定2.7HZ,盤(pán)車(chē)電機運行轉速80r/min,輸出軸轉速3.6r/min。使得壓縮機盤(pán)車(chē)能夠得到精準控制,對中儀能到指定位置,完成了復測對中工作,對中結果如下表:


由于最初安裝是從齒輪箱開(kāi)始,即齒輪箱安裝好以后,再安裝壓縮機和主電機。在安裝和調整過(guò)程中盡可能不改變齒輪箱位置。因此以齒輪箱為基準,分別與壓縮機和主電機對中,進(jìn)行調整。但機組2023年維保后運行近一年時(shí)間,本次現場(chǎng)已經(jīng)不再拆卸維保壓縮機和電機,且因調整工裝的制作因素,現場(chǎng)暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行對中調整,商議后決定維持現狀,對中不做調整。
4、開(kāi)機后效果
2024年9月27日空分系統按計劃進(jìn)行開(kāi)機。空壓機運行后,齒輪箱高速軸自由端軸溫下降,聯(lián)軸器端軸溫最高85℃,截至目前已連續運行三個(gè)月時(shí)間,趨勢上各溫度基本平穩,數值如下表:

至此,齒輪箱軸承溫度偏高波動(dòng)問(wèn)題得到解決,為壓縮機組的平穩運行提供了保障。
5、建議
5.1軸瓦溫度≤85℃時(shí),采用礦物油作為基礎油的潤滑油可以在較長(cháng)時(shí)間內保障潤滑效果;軸瓦溫度≥60℃時(shí)每升高10℃礦物油老化速度將升高1倍,積炭速度亦會(huì )成倍增加;軸瓦溫度≥85℃,尤其軸瓦溫度≥95℃時(shí),最好選用純合成油作為基礎油的潤滑油或者縮短潤滑油更換周期。運行中按照設備使用說(shuō)明書(shū)要求控制好油壓、油溫等指標。
5.2當設備出現疑難故障時(shí),最好邀請原生產(chǎn)廠(chǎng)進(jìn)行處理,由于現場(chǎng)檢修施工場(chǎng)地、工裝等條件有限,最好返廠(chǎng)解決并在工廠(chǎng)試機。壓縮機組大修維保時(shí),配套的齒輪箱、電機要同時(shí)進(jìn)行,這樣在聯(lián)合對中調整時(shí)能夠得到最佳效果,避免不同步的維保帶來(lái)的部機對中不容易調整的問(wèn)題。空壓機屬于高速旋轉機械,且結構復雜,安裝要求高,是空分裝置的最為關(guān)鍵設備之一,需從操作、運行維護、定期拆檢等各方面做好,以利保證空壓機的安、穩、長(cháng)、滿(mǎn)、優(yōu)運行。


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