以空壓機為代表的動(dòng)力中心是制造型企業(yè)非常重要的組成部分,也是企業(yè)能耗管理重點(diǎn)所在。正是因其特殊性和代表性,動(dòng)力中心的“智能化”升級,已被看作是傳統制造企業(yè)擁抱工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級轉型的第一步和最佳“切入點(diǎn)”。

“智慧氣站”解決方案的核心是基于數字化物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā)的,集成了通訊、采集、計算、控制、存儲等功能的壓縮空氣全方位管理。有各種控制機柜部署在氣站現場(chǎng),使用物聯(lián)工業(yè)網(wǎng)關(guān)適配器Aprus采集空壓機的控制器與電能表、管道的計算儀,用氣末端的壓力變送器等設備運行參數,再使用網(wǎng)線(xiàn)、Wifi或4G等方式,把采集到的運行參數上報到部署在控制機柜中的MixIOT平臺,通過(guò)MixIOT的動(dòng)態(tài)配載(Dynaload)功能運用科學(xué)的算法計算最優(yōu)空壓機組配載策略,控制空壓機運行狀態(tài)。MixIOT對氣站設備狀態(tài)進(jìn)行呈現、監控、統計、存儲、預警,通過(guò)大數據分析,對空壓機組優(yōu)化策略進(jìn)行更合理的調整和優(yōu)化。通過(guò)路由器將MixIOT平臺處理后的數據上報到云平臺,使用電腦、手機app對智慧氣站進(jìn)行遠程管理空壓機運行狀態(tài)。
某傳感器制造公司項目改造案例
實(shí)施前客戶(hù)氣站狀況:
主要有4個(gè)廠(chǎng)房,每個(gè)廠(chǎng)房獨立使用一臺變頻空壓機,一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)廠(chǎng)房之間管道是互通的,廠(chǎng)房與廠(chǎng)房之間的管道中間裝有閥門(mén),為常閉狀態(tài)。四線(xiàn)廠(chǎng)房完全獨立,因此,四個(gè)廠(chǎng)房可以默認為是相互獨立用氣。
空壓機產(chǎn)生壓縮空氣主要用于兩部分:
1、車(chē)間生產(chǎn)用氣,提供車(chē)間設備用氣,氣壓需保持在0.75MPa左右。2、給制氮機供氣,生產(chǎn)出氮氣供黑料罐和戊烷罐使用,末端氣壓基本只需保持在0.2MPa以上即可。



每個(gè)車(chē)間氣站主要由1臺空壓機+2個(gè)儲氣罐+1根生產(chǎn)用氣管道+1根制氮用氣管道組成,具體情況如下:
1、空壓機:4臺,功率:55kW。2、空壓機儲氣罐:4個(gè),容積:2m3。3、氮氣儲氣罐:4個(gè),容積:2m3。4、電能表:4個(gè),一臺空壓機配一個(gè)電表。5、用氣末端壓力:分為生產(chǎn)用氣和氮氣,生產(chǎn)用氣直接使用壓縮空氣;氮氣是將壓縮空氣經(jīng)過(guò)制氮機后分離出用于黑料罐和戊烷罐。(1)生產(chǎn)用氣:壓力直接讀取空壓機排氣壓力。(2)氮氣末端:
●一線(xiàn),直接讀取兩個(gè)黑料罐壓力;
●二線(xiàn),增加壓力變送器,讀取戊烷罐末端壓力。
●三線(xiàn),直接讀取三個(gè)黑料罐壓力,增加壓力變送器,讀取戊烷罐末端壓力。
●四線(xiàn),增加壓力變送器,讀取黑料罐和戊烷罐共用主管道末端壓力。
使用壓縮空氣的主要生產(chǎn)設備:
1、雙帶機、帶鋸機、碼垛機、涼床,生產(chǎn)時(shí)開(kāi)機,停產(chǎn)時(shí)關(guān)機。2、戊烷罐、黑料罐,生產(chǎn)時(shí)開(kāi)機,停產(chǎn)時(shí)需保證罐內壓力不處于負壓狀態(tài),因此需實(shí)時(shí)監控進(jìn)行補充壓縮空氣,接線(xiàn)圖如圖2。
每條線(xiàn)氣站主要耗電設備如表1。
上述空壓機都是變頻空壓機,給各個(gè)車(chē)間提供生產(chǎn)用氣和氮氣原料輸入,車(chē)間不生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)用氣可關(guān)閉,但氮氣末端壓力,即使不生產(chǎn)時(shí)也需要保證末端壓力正常。因此,車(chē)間空壓機需保持24H開(kāi)啟,用于保證氮氣末端壓力正常,停產(chǎn)狀態(tài)下,黑料罐和戊烷罐消耗氮氣極少。車(chē)間7:50-19:00屬于上班時(shí)間,夜間不生產(chǎn);并且車(chē)間換線(xiàn)時(shí)間較長(cháng)(大約1-2小時(shí)),以及白天不生產(chǎn)的情況。這些情況下,一直將空壓機保持開(kāi)啟狀態(tài)存在很大的能耗浪費。因此,實(shí)時(shí)監控氮氣末端壓力,壓力正常時(shí)關(guān)閉空壓機,接近異常時(shí),開(kāi)啟空壓機,對于節能降耗有很大的幫助。
客戶(hù)氣站能耗分析如圖3。
圖3為項目實(shí)施前一線(xiàn)空壓機10天電量消耗和運行情況,可以很明顯地看出空壓機24小時(shí)都處于開(kāi)機運行狀態(tài),即使夜間停產(chǎn),為保證黑料罐、戊烷罐壓力正常,空壓機仍然開(kāi)啟著(zhù),并且一直處于加載狀態(tài),每小時(shí)大約有33kW·h的電量損耗。另外,從上圖還可以看出,白天生產(chǎn)時(shí)也有較多的時(shí)間處于換線(xiàn)或者停產(chǎn)狀態(tài),但空壓機也是開(kāi)啟著(zhù),并一直處于加載狀態(tài),造成電量的浪費。根據現場(chǎng)了解到,停產(chǎn)或換線(xiàn)時(shí),基本只需要保證黑料罐、戊烷罐壓力正常即可,生產(chǎn)不需要用氣,而黑料罐和戊烷罐在停產(chǎn)狀態(tài)下用氣量極少,只需偶爾補充氮氣罐氣體即可,但因為無(wú)法實(shí)時(shí)把控黑料罐和戊烷罐末端壓力,為保證安全和后續正常生產(chǎn),所以只能一直將空壓機開(kāi)啟,保證充足供氣。另外換線(xiàn)或停產(chǎn)狀態(tài)下,產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有關(guān)閉生產(chǎn)用氣閥門(mén)的習慣,導致壓縮空氣一直經(jīng)過(guò)生產(chǎn)管道被排放,因此,管道壓力一直無(wú)法達到卸載壓力要求,空壓機一直處于加載狀態(tài)。
通常情況下,造成氣站有效利用率較低的原因一般分為以下四種:
1、空壓機本身配置參數不匹配原因;
2、設備維護不到位,或維保不及時(shí)導致;
3、設備、管道規劃不合理,及管道密封不好,有漏氣現象存在發(fā)生;
4、生產(chǎn)現場(chǎng)用氣與氣站機房人員無(wú)法實(shí)時(shí)確認現場(chǎng)用氣,以至供需不平衡導致。
根據現場(chǎng)情況和客觀(guān)條件限制,本次項目主要針對第四種原因制定具體解決方案。
針對該客戶(hù)的具體方案:
通過(guò)上述分析,要優(yōu)化當前氣站提高利用率,主要需解決一個(gè)方面的問(wèn)題,即供需不平衡導致的浪費問(wèn)題。增加系統自動(dòng)控制功能,實(shí)時(shí)監控每個(gè)氣站黑料罐、戊烷罐的末端壓力,當產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)時(shí),自動(dòng)關(guān)閉空壓機,當監控到黑料罐、戊烷罐的末端壓力接近最低值時(shí),系統自動(dòng)開(kāi)啟空壓機,及時(shí)補充末端氮氣,保證末端壓力正常。
由此形成的針對該客戶(hù)的具體控制策略如表2。

項目實(shí)施后節能效果:

圖4是對一線(xiàn)夜間空壓機自動(dòng)控制后的電量曲線(xiàn)圖。
控制前,空壓機夜間每小時(shí)耗電大約33kW·h,控制后,空壓機夜間每小時(shí)耗電大約2kW·h左右。大約平均每小時(shí)減少30kW·h的耗電。一般夜間停產(chǎn)時(shí)間大約為10-12個(gè)小時(shí),取平均值11小時(shí)。因此,一臺空壓機一晚可節約用電30×11=330kW·h,一臺空壓機一個(gè)月僅夜間可節約電量近10000kW·h。

圖5是一線(xiàn)空壓機狀態(tài)和氮氣末端壓力曲線(xiàn)圖,系統根據夜間氮氣末端壓力,自動(dòng)對空壓機進(jìn)行開(kāi)關(guān)機控制,保證氮氣末端壓力保持在正常范圍。
通過(guò)系統的自動(dòng)控制,大大減少了空壓機的運行時(shí)間,有效的保證了氮氣末端壓力的正常,在安全和節能上達到統一。
二、三、四線(xiàn)節能前與一線(xiàn)情況一樣,將自動(dòng)控制擴展至二、三、四線(xiàn)后,停產(chǎn)狀態(tài)下的節能效果也有了較大的提升,解決了空壓機在停產(chǎn)狀態(tài)下依舊要持續運行來(lái)保證氮氣末端壓力正常的問(wèn)題,通過(guò)實(shí)時(shí)監測和自動(dòng)控制,做到了既保證氮氣末端壓力正常,且減少空壓機無(wú)效做功的問(wèn)題。以下為其它三條線(xiàn)節能后的效果曲線(xiàn)圖。



本項目未實(shí)施前,每臺空壓機日耗電量大約在1000kW·h,即4臺空壓機月耗電約120000kW·h。項目實(shí)施后,每臺空壓機每日大約可節電330kW·h,即4臺空壓機月節電可達40000kW·h,節電率約30%。
來(lái)源:本站原創(chuàng )
以空壓機為代表的動(dòng)力中心是制造型企業(yè)非常重要的組成部分,也是企業(yè)能耗管理重點(diǎn)所在。正是因其特殊性和代表性,動(dòng)力中心的“智能化”升級,已被看作是傳統制造企業(yè)擁抱工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級轉型的第一步和最佳“切入點(diǎn)”。

“智慧氣站”解決方案的核心是基于數字化物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開(kāi)發(fā)的,集成了通訊、采集、計算、控制、存儲等功能的壓縮空氣全方位管理。有各種控制機柜部署在氣站現場(chǎng),使用物聯(lián)工業(yè)網(wǎng)關(guān)適配器Aprus采集空壓機的控制器與電能表、管道的計算儀,用氣末端的壓力變送器等設備運行參數,再使用網(wǎng)線(xiàn)、Wifi或4G等方式,把采集到的運行參數上報到部署在控制機柜中的MixIOT平臺,通過(guò)MixIOT的動(dòng)態(tài)配載(Dynaload)功能運用科學(xué)的算法計算最優(yōu)空壓機組配載策略,控制空壓機運行狀態(tài)。MixIOT對氣站設備狀態(tài)進(jìn)行呈現、監控、統計、存儲、預警,通過(guò)大數據分析,對空壓機組優(yōu)化策略進(jìn)行更合理的調整和優(yōu)化。通過(guò)路由器將MixIOT平臺處理后的數據上報到云平臺,使用電腦、手機app對智慧氣站進(jìn)行遠程管理空壓機運行狀態(tài)。
某傳感器制造公司項目改造案例
實(shí)施前客戶(hù)氣站狀況:
主要有4個(gè)廠(chǎng)房,每個(gè)廠(chǎng)房獨立使用一臺變頻空壓機,一線(xiàn)、二線(xiàn)、三線(xiàn)廠(chǎng)房之間管道是互通的,廠(chǎng)房與廠(chǎng)房之間的管道中間裝有閥門(mén),為常閉狀態(tài)。四線(xiàn)廠(chǎng)房完全獨立,因此,四個(gè)廠(chǎng)房可以默認為是相互獨立用氣。
空壓機產(chǎn)生壓縮空氣主要用于兩部分:
1、車(chē)間生產(chǎn)用氣,提供車(chē)間設備用氣,氣壓需保持在0.75MPa左右。2、給制氮機供氣,生產(chǎn)出氮氣供黑料罐和戊烷罐使用,末端氣壓基本只需保持在0.2MPa以上即可。



每個(gè)車(chē)間氣站主要由1臺空壓機+2個(gè)儲氣罐+1根生產(chǎn)用氣管道+1根制氮用氣管道組成,具體情況如下:
1、空壓機:4臺,功率:55kW。2、空壓機儲氣罐:4個(gè),容積:2m3。3、氮氣儲氣罐:4個(gè),容積:2m3。4、電能表:4個(gè),一臺空壓機配一個(gè)電表。5、用氣末端壓力:分為生產(chǎn)用氣和氮氣,生產(chǎn)用氣直接使用壓縮空氣;氮氣是將壓縮空氣經(jīng)過(guò)制氮機后分離出用于黑料罐和戊烷罐。(1)生產(chǎn)用氣:壓力直接讀取空壓機排氣壓力。(2)氮氣末端:
●一線(xiàn),直接讀取兩個(gè)黑料罐壓力;
●二線(xiàn),增加壓力變送器,讀取戊烷罐末端壓力。
●三線(xiàn),直接讀取三個(gè)黑料罐壓力,增加壓力變送器,讀取戊烷罐末端壓力。
●四線(xiàn),增加壓力變送器,讀取黑料罐和戊烷罐共用主管道末端壓力。
使用壓縮空氣的主要生產(chǎn)設備:
1、雙帶機、帶鋸機、碼垛機、涼床,生產(chǎn)時(shí)開(kāi)機,停產(chǎn)時(shí)關(guān)機。2、戊烷罐、黑料罐,生產(chǎn)時(shí)開(kāi)機,停產(chǎn)時(shí)需保證罐內壓力不處于負壓狀態(tài),因此需實(shí)時(shí)監控進(jìn)行補充壓縮空氣,接線(xiàn)圖如圖2。
每條線(xiàn)氣站主要耗電設備如表1。
上述空壓機都是變頻空壓機,給各個(gè)車(chē)間提供生產(chǎn)用氣和氮氣原料輸入,車(chē)間不生產(chǎn)時(shí),生產(chǎn)用氣可關(guān)閉,但氮氣末端壓力,即使不生產(chǎn)時(shí)也需要保證末端壓力正常。因此,車(chē)間空壓機需保持24H開(kāi)啟,用于保證氮氣末端壓力正常,停產(chǎn)狀態(tài)下,黑料罐和戊烷罐消耗氮氣極少。車(chē)間7:50-19:00屬于上班時(shí)間,夜間不生產(chǎn);并且車(chē)間換線(xiàn)時(shí)間較長(cháng)(大約1-2小時(shí)),以及白天不生產(chǎn)的情況。這些情況下,一直將空壓機保持開(kāi)啟狀態(tài)存在很大的能耗浪費。因此,實(shí)時(shí)監控氮氣末端壓力,壓力正常時(shí)關(guān)閉空壓機,接近異常時(shí),開(kāi)啟空壓機,對于節能降耗有很大的幫助。
客戶(hù)氣站能耗分析如圖3。
圖3為項目實(shí)施前一線(xiàn)空壓機10天電量消耗和運行情況,可以很明顯地看出空壓機24小時(shí)都處于開(kāi)機運行狀態(tài),即使夜間停產(chǎn),為保證黑料罐、戊烷罐壓力正常,空壓機仍然開(kāi)啟著(zhù),并且一直處于加載狀態(tài),每小時(shí)大約有33kW·h的電量損耗。另外,從上圖還可以看出,白天生產(chǎn)時(shí)也有較多的時(shí)間處于換線(xiàn)或者停產(chǎn)狀態(tài),但空壓機也是開(kāi)啟著(zhù),并一直處于加載狀態(tài),造成電量的浪費。根據現場(chǎng)了解到,停產(chǎn)或換線(xiàn)時(shí),基本只需要保證黑料罐、戊烷罐壓力正常即可,生產(chǎn)不需要用氣,而黑料罐和戊烷罐在停產(chǎn)狀態(tài)下用氣量極少,只需偶爾補充氮氣罐氣體即可,但因為無(wú)法實(shí)時(shí)把控黑料罐和戊烷罐末端壓力,為保證安全和后續正常生產(chǎn),所以只能一直將空壓機開(kāi)啟,保證充足供氣。另外換線(xiàn)或停產(chǎn)狀態(tài)下,產(chǎn)線(xiàn)沒(méi)有關(guān)閉生產(chǎn)用氣閥門(mén)的習慣,導致壓縮空氣一直經(jīng)過(guò)生產(chǎn)管道被排放,因此,管道壓力一直無(wú)法達到卸載壓力要求,空壓機一直處于加載狀態(tài)。
通常情況下,造成氣站有效利用率較低的原因一般分為以下四種:
1、空壓機本身配置參數不匹配原因;
2、設備維護不到位,或維保不及時(shí)導致;
3、設備、管道規劃不合理,及管道密封不好,有漏氣現象存在發(fā)生;
4、生產(chǎn)現場(chǎng)用氣與氣站機房人員無(wú)法實(shí)時(shí)確認現場(chǎng)用氣,以至供需不平衡導致。
根據現場(chǎng)情況和客觀(guān)條件限制,本次項目主要針對第四種原因制定具體解決方案。
針對該客戶(hù)的具體方案:
通過(guò)上述分析,要優(yōu)化當前氣站提高利用率,主要需解決一個(gè)方面的問(wèn)題,即供需不平衡導致的浪費問(wèn)題。增加系統自動(dòng)控制功能,實(shí)時(shí)監控每個(gè)氣站黑料罐、戊烷罐的末端壓力,當產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn)時(shí),自動(dòng)關(guān)閉空壓機,當監控到黑料罐、戊烷罐的末端壓力接近最低值時(shí),系統自動(dòng)開(kāi)啟空壓機,及時(shí)補充末端氮氣,保證末端壓力正常。
由此形成的針對該客戶(hù)的具體控制策略如表2。

項目實(shí)施后節能效果:

圖4是對一線(xiàn)夜間空壓機自動(dòng)控制后的電量曲線(xiàn)圖。
控制前,空壓機夜間每小時(shí)耗電大約33kW·h,控制后,空壓機夜間每小時(shí)耗電大約2kW·h左右。大約平均每小時(shí)減少30kW·h的耗電。一般夜間停產(chǎn)時(shí)間大約為10-12個(gè)小時(shí),取平均值11小時(shí)。因此,一臺空壓機一晚可節約用電30×11=330kW·h,一臺空壓機一個(gè)月僅夜間可節約電量近10000kW·h。

圖5是一線(xiàn)空壓機狀態(tài)和氮氣末端壓力曲線(xiàn)圖,系統根據夜間氮氣末端壓力,自動(dòng)對空壓機進(jìn)行開(kāi)關(guān)機控制,保證氮氣末端壓力保持在正常范圍。
通過(guò)系統的自動(dòng)控制,大大減少了空壓機的運行時(shí)間,有效的保證了氮氣末端壓力的正常,在安全和節能上達到統一。
二、三、四線(xiàn)節能前與一線(xiàn)情況一樣,將自動(dòng)控制擴展至二、三、四線(xiàn)后,停產(chǎn)狀態(tài)下的節能效果也有了較大的提升,解決了空壓機在停產(chǎn)狀態(tài)下依舊要持續運行來(lái)保證氮氣末端壓力正常的問(wèn)題,通過(guò)實(shí)時(shí)監測和自動(dòng)控制,做到了既保證氮氣末端壓力正常,且減少空壓機無(wú)效做功的問(wèn)題。以下為其它三條線(xiàn)節能后的效果曲線(xiàn)圖。



本項目未實(shí)施前,每臺空壓機日耗電量大約在1000kW·h,即4臺空壓機月耗電約120000kW·h。項目實(shí)施后,每臺空壓機每日大約可節電330kW·h,即4臺空壓機月節電可達40000kW·h,節電率約30%。
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