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    空壓機勵磁柜造成事故原因分析

        河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)2002年5月份建成投產(chǎn)一套KDONAr-4000/1800/110型空分裝置。該裝置采用分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹機制冷、全精餾無(wú)氫制氬、氧氮外壓縮流程。其核心動(dòng)設備原料氣空壓機系開(kāi)封空分集團公司生產(chǎn)的H440-6.2/0.98型離心壓縮機,是單進(jìn)氣、雙軸、四級等溫壓縮型機組,壓縮機通過(guò)大齒輪端的齒式聯(lián)軸器與同步電機相連。電機采用沈陽(yáng)電機股份有限公司生產(chǎn)的T2200-4/1430型同步電機,其額定電壓10kV,額定功率2200kW,額定電流148A。電機下部有一臺水冷的電機冷卻器同步電機采用全壓異步啟動(dòng),配套沈陽(yáng)電機廠(chǎng)電氣成套分廠(chǎng)KGLF11-450/50型同步電機可控硅勵磁裝置,額定輸入電壓380V,額定整流電壓50V,額定整流電流450A。曾發(fā)生過(guò)一起因低壓斷電后高壓電機仍在運行,導致空壓機損壞的事故。

        一、事故經(jīng)過(guò)

        某日21:30分,當班人員監控中,DCS畫(huà)面上循環(huán)水、預冷水、冷凍機等動(dòng)設備運行狀態(tài)突然自停報警。當班人員以為部分低壓設備停機,趕忙到現場(chǎng)準備重啟循環(huán)水泵,但發(fā)現啟動(dòng)不起來(lái),運行、停止指示燈均不亮,于是聯(lián)系電工過(guò)來(lái)送電準備再次啟動(dòng)相關(guān)低壓電機。這時(shí)因斷水,空壓機油溫、軸溫上升,電機定子溫度上升。21:40分,在停水運行十分鐘后才在DCS上人為點(diǎn)??諌簷C。停機后在低壓配電室內查到I段1#變壓器下的低壓I段進(jìn)線(xiàn)柜1000A斷路器失壓線(xiàn)圈壞導致斷路器分閘,該段包含了三臺循環(huán)水泵、三臺冷卻塔風(fēng)機、冷凍機、勵磁柜、UPS電源、2#常溫水泵、2#冷凍水泵、空壓機1#油泵、膨脹機1#油泵、1#氬泵。待更換過(guò)新斷路器之后,系統準備開(kāi)機,在對空壓機進(jìn)行盤(pán)車(chē)時(shí)多人盤(pán)不動(dòng),有明顯卡阻現象。于是拆機檢查,發(fā)現三四級軸封與葉輪摩擦住,軸封的鋁迷宮密封齒磨損嚴重,見(jiàn)附圖照片。于是空壓機被迫解體大修,將兩套轉子拉開(kāi)封專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)進(jìn)行清理密封齒和葉輪積垢,做動(dòng)平衡校驗。經(jīng)過(guò)55個(gè)小時(shí)的連夜搶修,空壓機恢復正常運行。

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        二、事故原因分析

        1、三四級迷宮密封損壞的原因

        循環(huán)水泵供電中斷,空壓機組失去冷卻水,電機冷卻器、中間冷卻器、油冷卻器無(wú)法發(fā)揮冷卻降溫作用,電機6個(gè)定子溫度漲到150~162℃,空壓機二三四級吸氣溫度分別從27、31、25℃漲到63、106、114℃,其排氣溫度由81、73、75℃上升到124、144、158℃。由于吸氣溫度嚴重偏高(指標45℃)造成空壓機喘振,主電機電流在200-400A之間多次連續波動(dòng),各級軸振上升10um多,直至在DCS上點(diǎn)??諌簷C,造成三四級軸封損壞。

        2、勵磁斷電,主電機未能跳閘的原因

        當時(shí)油冷卻器缺水,供油油溫從37.2℃上升到60.1℃,二級軸承溫度最高,達到了72.3℃,但并未達到聯(lián)鎖停機值75℃,所以并未發(fā)生工藝聯(lián)鎖停機。

        勵磁柜斷電,同步電機勵磁繞組失去直流勵磁,由于同步電機過(guò)載力矩大,導致同步電機失去靜態(tài)穩定,滑出同步。電機失勵失步時(shí),負載基本不變,定子電流增大1.5~3倍,電機聲音異常。高壓配電室方面的保護是:當運行電流達到1.1倍額定電流時(shí)只會(huì )過(guò)負荷報警并不跳閘;當運行電流達到額定電流的7.5倍時(shí)速斷保護跳閘,但事故發(fā)生時(shí)電流最大400A并未達到速斷保護;運行電流達到1.45倍額定電流且持續10秒會(huì )電機堵轉保護跳閘,但當事故發(fā)生時(shí)電流在200~400A之間波動(dòng),并未出現持續10秒以上情況,所以并未保護跳閘。

        查線(xiàn)路,勵磁柜與高壓配電室之間只有故障繼電器輸出聯(lián)系。勵磁柜內僅有兩項能夠讓主電機跳閘的保護條件:可控硅的上線(xiàn)快熔動(dòng)作,快熔撞擊器(熔斷報警器)的常開(kāi)點(diǎn)閉合,故障繼電器得電,其常開(kāi)點(diǎn)閉合去高壓配電室停主電機;勵磁集控單元故障,輸出的常開(kāi)點(diǎn)閉合讓故障繼電器得電,其常開(kāi)點(diǎn)閉合去高配室停主電機。但是當勵磁柜斷電時(shí),其故障繼電器就無(wú)法得電動(dòng)作。

        三、改進(jìn)措施

        1、在勵磁柜內增加一中間繼電器,其線(xiàn)圈與故障繼電器的一副常閉點(diǎn)串聯(lián)接在勵磁柜內控制電源上。中繼常閉點(diǎn)與上述勵磁柜內兩項跳閘保護條件的故障繼電器的常開(kāi)點(diǎn)并聯(lián)去高壓配電室??刂葡到y有電時(shí),該中繼常閉點(diǎn)斷開(kāi)不會(huì )讓主電機跳閘;當勵磁柜斷電,控制電源失去,新增的中間繼電器失電,常閉點(diǎn)閉合去停主電機。上述控制線(xiàn)路完善后,當各項工藝條件和勵磁條件具備,讓主電機合閘送模擬電實(shí)驗該項功能,將勵磁柜總空開(kāi)斷電,主電機能夠跳閘。并規定在以后的每次開(kāi)機前模擬實(shí)驗工藝聯(lián)鎖時(shí)增加這一項勵磁柜斷電聯(lián)鎖停主電機的實(shí)驗內容。

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        2、DCS程序中增加6個(gè)電機定子溫度任一個(gè)達到120℃時(shí)聯(lián)鎖停主電機功能。

        3、DCS畫(huà)面上增加高低壓系統配電圖,將各動(dòng)設備的運行狀態(tài)和主要設備名稱(chēng)畫(huà)到上邊,當遇到突發(fā)停電事故時(shí),立即切到該畫(huà)面,能夠比較直觀(guān)看到哪部分設備停機以及該段線(xiàn)路上的其他主要設備是否受到影響,方便操作人員判斷采取果斷措施。見(jiàn)附圖照片。

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        4、加強職工的操作規程學(xué)習,在遇到斷電斷水時(shí)必須執行緊急停機程序,不能存在僥幸心理,從而導致事故的進(jìn)一步擴大。

        空壓機作為空分裝置的核心動(dòng)設備,其穩定運行與否決定著(zhù)空分的運行穩定性,需要特別加強維護和按照廠(chǎng)家提供的使用說(shuō)明書(shū)執行例行大修,消除隱患。通過(guò)對這次空壓機事故的詳細分析,完善了主電機的保護,在以后的生產(chǎn)中避免了類(lèi)似事故的再次發(fā)生,對我廠(chǎng)其他三套空分的空壓機管理也起到了警示作用。目前這套空分整體作為備用,現由防喘振前向機組充入干燥氮氣,從自潔式過(guò)濾器出來(lái),氮氣保持流通,避免機組內部銹蝕;每周開(kāi)動(dòng)油泵進(jìn)行機組盤(pán)車(chē),保持完好備用狀態(tài)。

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