引言
河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)有1套KDONAr-6000/2000/180型空分裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)6000m3/h空分裝置),2005年初投運,其原料氣空壓機為型號為DH63-32,系沈陽(yáng)某廠(chǎng)2004年11月出產(chǎn)。空壓機是空分裝置的關(guān)鍵運轉設備,每連續運行1~2年趁后系統大修的機會(huì ),制氧廠(chǎng)會(huì )同步停運6000m3/h空分裝置并對空壓機進(jìn)行例行維保。主要工作包括:機器解體后轉子拉到專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家進(jìn)行清灰、探傷、動(dòng)平衡校驗;檢查各軸承、密封、齒輪,復測對中,更換聯(lián)軸器或油箱潤滑油,中冷器抽芯,清理內壁銹跡、徹底防腐;對油站進(jìn)行維保。6000m3/h空分裝置投運以來(lái),一般每次大修后空壓機開(kāi)啟都運行正常,軸振值較低且平穩,但在2019年9月一次例行大修后,空壓機開(kāi)啟后各軸振值居高不下,但趨勢平穩,之后經(jīng)歷6次拆檢,均未能恢復到以往的運行水平。以下對DH63空壓機的檢修情況進(jìn)行介紹,以期與同行共同分析探討,找到解決該機軸振值偏高的根本辦法。
1、DH63-32空壓機簡(jiǎn)介
DH63-32空壓機為整體齒輪型結構,四級壓縮、三級冷卻,由同步電機通過(guò)齒輪聯(lián)軸器驅動(dòng)大齒輪;一、二級葉輪在一根齒輪軸上,三、四級葉輪在一根齒輪軸上,分別與大齒輪嚙合,靠大齒輪增速,電機轉速1500r/min,空壓機轉子轉速則分別為9512r/min、11470r/min;每只轉子上有2只徑向軸承,系可傾瓦軸承,采用油泵供油強制潤滑。
該空壓機軸振測量采用派利斯PT2010測振系統,每級葉輪軸承上均裝有2個(gè)測振點(diǎn),在轉子軸正上方呈90°分布;采用TM180渦電流傳感器,經(jīng)TM181延長(cháng)電纜接至TM182前置放大器后輸出非標準電壓信號,再經(jīng)儀控柜上框架式監視器處理輸出標準模擬量信號在DCS上顯示,參與報警、聯(lián)鎖,軸振的報警、聯(lián)鎖值見(jiàn)附表1,空壓機結構簡(jiǎn)圖和測點(diǎn)分布見(jiàn)圖1。


2、DH63-32空壓機裝配間隙技術(shù)標準

3、檢修情況介紹
在2018年5月份空壓機例行大修后,機器軸振運行平穩。見(jiàn)表2。

一直運行到2019年9月份,軸振趨勢仍非常平穩,數值也不高,運行良好。軸振見(jiàn)表3。

9月份由于后系統不再用氣,需要停下該套6000空分裝置??紤]到該空壓機已運行一年半時(shí)間,為了能夠平穩運行到下一生產(chǎn)周期,決定利用此機會(huì )停機做例行解體維保,葉輪清灰做動(dòng)平衡。邀請開(kāi)封某施工單位來(lái)此施工,該單位曾多次承擔過(guò)該空壓機的維修工作。由于該機是運行正常而停下去做例行維保,9月10日—13日,把兩套轉子拉到開(kāi)封進(jìn)行清洗葉輪和做動(dòng)平衡,返廠(chǎng)后壓軸瓦間隙,各軸瓦并未做任何調整,僅清洗瓦塊上少許油泥。
動(dòng)平衡報告中:

9月14日第一次開(kāi)機運行,各軸振居高不下,遠超停機前的數值數倍。這是在以往歷次檢修從未出現過(guò)的異常狀況,而趨勢相對平穩,僅運行五分鐘后將其停下。軸振數值見(jiàn)表4。

初步認為轉子可能未做好動(dòng)平衡,于是第二次拆開(kāi),將兩套轉子返回,尋另一家單位直接進(jìn)行做動(dòng)平衡,而葉輪干凈就未再去清洗。
9月15日第二次做過(guò)動(dòng)平衡回來(lái),復查軸瓦間隙、過(guò)盈量、大小齒輪涂色嚙合。
動(dòng)平衡報告中:

組裝后進(jìn)行第二次開(kāi)機,軸振仍高,見(jiàn)表5。

僅11B、12B測點(diǎn)下降約10um,其他測點(diǎn)基本未變化或下降較少。用另一套10000空分裝置氧氣透平壓縮機的軸振測量系統中TM900電源模塊和TM301變送器接到該DH空壓機各軸振傳感器上,用萬(wàn)用表測量TM301的輸出電流,換算出軸振,與現有的PT2010測振系統測出來(lái)的基本一致,確實(shí)較高,所以軸振高排除了儀表測量原因。鑒于軸振趨勢特別平穩,決定使用該空壓機對6000空分冷箱大加溫,運行大約15個(gè)小時(shí)后停下。再次吊開(kāi)齒輪蓋,將11A、12A更換上新傳感器,檢查一級葉輪進(jìn)口未見(jiàn)異常,齒輪聯(lián)軸器更換新潤滑油,然后再次開(kāi)機,軸振未見(jiàn)改善,運行兩分鐘后就停下,每次停機能夠惰轉6分鐘時(shí)間,決定開(kāi)始第三次拆解。拆解中,開(kāi)封施工人員用細線(xiàn)懸掛大頭針檢查轉子是否帶磁性,大頭針有被吸過(guò)去的現象,認為轉子有磁性。邀請當地鍋檢所來(lái)人測得聯(lián)軸器磁性大于10高斯,大齒輪處6高斯。經(jīng)聯(lián)系洛陽(yáng)一家單位將兩套轉子、大齒輪、聯(lián)軸器拉過(guò)去進(jìn)行消磁和第三次作動(dòng)平衡。大齒輪超17克,去重后剩余0.44克,聯(lián)軸器超54克和27克,去重后剩余3.68克和4.40克。消磁結果:一二級轉子剩1高斯,三四級轉子剩0.5高斯,聯(lián)軸器剩2.5高斯。這次同時(shí)更換油箱潤滑油和一四級軸封?;貋?lái)現場(chǎng)后用鉛絲復查大齒輪和兩轉子嚙合間隙。并進(jìn)行檢查對中,與前幾年大修時(shí)的復測數據對比,尚在允許范圍之內。9月19日第三次開(kāi)機,八個(gè)軸振測點(diǎn)比前兩次稍低,但仍在較高水平。見(jiàn)表6。

這次八個(gè)軸振測點(diǎn)分別有5-10um不同程度的下降,均有所改善。這三次檢修,軸振數值均高,但趨勢都非常平穩,軸溫與以往比較也正常,暫時(shí)決定空壓機繼續運行使用。
2019年10月18日—22日進(jìn)行第四次拆解空壓機,這次由開(kāi)封另外一家單位施工,同時(shí)檢查上次裝配是否有錯誤。拆下聯(lián)軸器,單試電機確定磁力中心線(xiàn)。
兩套轉子再次拉到開(kāi)封,本次施工單位進(jìn)行做跳動(dòng)和動(dòng)平衡,一二級轉子殘余161mg、182mg;三四級殘余252mg、214mg。
同時(shí)復測對中,由于電機基礎使用環(huán)氧樹(shù)脂澆灌,不易調整。將壓縮機底座螺栓全部松動(dòng)后,用千斤頂頂住其底座,盡最大可能改善對中。更換各級新軸承體,僅有的庫存新瓦塊全部換上:
一級下瓦5塊全換、二級下瓦2塊新瓦
三級下瓦3塊新瓦、四級全部新瓦5塊
調整各軸承間隙和齒輪嚙合,重新予以組裝。10月22日開(kāi)機后軸振仍高。見(jiàn)表7。

這次11B、13A、13B、14A分別有5-10um的下降,其他測點(diǎn)未見(jiàn)改善。于是一直運行到2020年7月份,因后系統部分生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn),該套6000空分裝置同步停機作為備用,不再連續運行。在2020年10月份廠(chǎng)區另一套10000空分冷箱扒砂大修時(shí)該空壓機開(kāi)機啟用一個(gè)月時(shí)間,其軸振與2019年比較無(wú)明顯變化。見(jiàn)表8。

之后再次停下繼續作為備用,一直到2021年的冬季。這13個(gè)月的停機備用期間,一直向壓縮機管道內充入氮氣進(jìn)行保護,每周開(kāi)啟排煙風(fēng)機和油泵進(jìn)行盤(pán)車(chē)保養。為了2022年春季10000空分裝置的大修,屆時(shí)將需開(kāi)啟6000空分裝置,在2021年12月11日~18日再次對該空壓機進(jìn)行第五次拆檢。本次邀請原廠(chǎng)相關(guān)人員到廠(chǎng)指導,帶四套軸承所需的20只瓦塊進(jìn)行更換,三四級軸承體止推面有積碳予以處理,將各級軸承下半部裝好后,即測軸向間隙、齒輪嚙合面積、齒側間隙。L軸與大齒輪齒側間隙0.98mm,H軸與大齒輪側間隙0.67mm;H軸軸承軸向間隙0.16mm、L軸承軸向間隙0.28mm。復測聯(lián)軸器對中。上緊軸承壓蓋后,H軸向0.10,與未上壓蓋時(shí)的0.16mm出現不同的數值。通過(guò)調整軸承體上銅皮,上緊壓蓋后,H軸向0.23mm、L軸向0.20mm,在全部軸承壓蓋上緊后再次測H軸與大齒輪嚙合間隙0.54mm,L軸與大齒輪嚙合間隙0.58mm,而僅安裝下瓦后測出的分別是0.67mm、0.98mm,也出現不一致現象。機器組裝完畢,開(kāi)機后運行軸振仍高,見(jiàn)表9。

這次二級軸振測點(diǎn)比檢修前還要高出約10um,11B高出6um,三四級的基本持平。開(kāi)啟運行五分鐘后即出現三四級軸振波動(dòng)大,呈波浪形,同一測點(diǎn)的最低值與最高值相差40um,最高達到82um(此時(shí)軸振聯(lián)鎖切除試機),現場(chǎng)聲音時(shí)高時(shí)低,于是運行十余分鐘后即停機。拆解三四級瓦塊出現趕瓦故障,瓦塊表面巴氏合金有明顯磨損,一二級稍輕。隨后決定再次拆檢(即第六次),距離上次做動(dòng)平衡已經(jīng)累計運行使用11個(gè)月,于是將兩套轉子拉開(kāi)封某專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)進(jìn)行清洗葉輪、涂色探傷、動(dòng)平衡校驗,并對傳感器軸頸處打跳動(dòng),一級處跳動(dòng)0.01mm,二級處跳動(dòng)0.015mm,三四級處均在0.01mm之內,圖紙要求0.005mm以?xún)取?/p>
2021年12月19日~26日組裝時(shí)邀請四川空分集團公司一名安裝師傅現場(chǎng)指導。將瓦塊全部更換,仍用原來(lái)2020年10月份運行時(shí)的瓦塊。一二級軸承體側面阻油環(huán),因軸與瓦塊有不接觸,瓦塊偏低,于是進(jìn)行刮刀處理之。本次測量齒輪嚙合間隙使用兩只百分表,一只放在小齒輪上,另一只在大齒輪上,兩數之差為嚙合間隙。當回裝軸承下部分時(shí)和軸承組裝完畢上緊壓蓋后分別測軸向間隙和嚙合間隙均為一致,H軸與大齒輪嚙合間隙0.61mm,H軸向間隙0.27mm,L軸與大齒輪嚙合間隙0.78mm,L軸向間隙0.24mm。各級軸承壓蓋過(guò)盈量分別是0.06、0.07、0.05、0.03mm,軸承徑向間隙分別是0.215、0.22、0.14、0.145mm,均在指標范圍內。軸承壓蓋全部上緊后,大齒輪上涂抹紅丹,盤(pán)車(chē)檢查L(cháng)軸與大齒輪嚙合面積80%,而H軸與大齒輪嚙合面積不足60%,其南側方向未接觸嚙合,即四級軸承偏低。于是取出三級軸承體,研磨其背面予以調整,復測嚙合面積達到80%,再復測三級壓蓋過(guò)盈量是0.06mm、H軸與大齒輪嚙合間隙0.62mm、H軸向間隙0.23mm?;匮b各級進(jìn)口密封圈時(shí),測三級進(jìn)口密封間隙超差,更換其進(jìn)口密封。
2021年12月29日試機,軸振比月初檢修的大為改善,趨勢平穩,數值仍高于指標,見(jiàn)表10。

但與2020年10月份運行比較,八個(gè)測點(diǎn)除14A外均有不通程度的5-10um的下降,軸振達到六次拆檢以來(lái)的最好水平。在2022年3月份啟用6000空分裝置生產(chǎn)期間,該空壓機運行一個(gè)月時(shí)間,軸振平穩。僅13A略有上漲后仍保持平穩。見(jiàn)表11。

4、結束語(yǔ)
DH63-32空壓機雖歷經(jīng)6次檢修,但其軸振值未能恢復到以往最佳運行水平,加工氣量倒是能達到設計指標要求。筆者分析原因,已經(jīng)多次處理軸瓦甚至更換各級軸承體,都未能奏效,懷疑是電機與齒輪聯(lián)軸器、大齒輪這條主軸系上的問(wèn)題。大齒輪圓周方向上每個(gè)齒工作面上有四道點(diǎn)蝕情況,過(guò)去能暫時(shí)與高低速轉子配合好,經(jīng)拆檢而破壞了原有的配合情況;且大齒輪與L軸的齒嚙合間隙已接近上限;因長(cháng)期運行,機殼軸承座、隔板等部位可能有變形;電機底座下采用環(huán)氧樹(shù)脂澆灌,無(wú)法動(dòng)電機底座進(jìn)行對中,現在對中情況并未達到機器說(shuō)明書(shū)要求的指標范圍,目前軸向偏差0.08mm、徑向偏差0.12mm(圓周徑向、端面軸向要求均在0±0.025mm);齒輪聯(lián)軸器可能因多次拆卸法蘭螺栓有彎曲變形或其他原因引起的異常。下一步考慮購買(mǎi)大齒輪、齒輪聯(lián)軸器予以更換和調整電機徹底解決對中問(wèn)題。目前DH63-32空壓機備用,仍執行充入氮氣保護和每周開(kāi)啟油泵盤(pán)車(chē)的保養制度。
空壓機作為空分裝置的關(guān)鍵龍頭設備,為使其運行良好、高效,發(fā)揮最大效益,一定要做好以下幾點(diǎn):結合設備實(shí)際運行參數,合理制定檢修計劃,認真組織實(shí)施,確保維保執行成功;在每年度的例行停機維保時(shí),要拆檢軸瓦和齒輪,重要位置注意標記,不要搞錯,檢查其磨損情況,如有磨損,應與設備廠(chǎng)家結合對其進(jìn)行修復或更換備件,按照說(shuō)明書(shū)技術(shù)要求進(jìn)行裝配;對于空氣吸入口的自潔式過(guò)濾器、中間冷卻器以及吸、排氣管道,要進(jìn)行內壁除銹防腐,以免內壁銹蝕產(chǎn)生的鐵銹粉末被吸入到空壓機葉輪上,影響葉輪的動(dòng)平衡和打氣量;油站潤滑油按要求定期化驗和更換,防止潤滑油變質(zhì)而影響潤滑效果;每次開(kāi)機前都要試驗各項聯(lián)鎖,確保主、副油泵互為備用、主電機聯(lián)鎖動(dòng)作可靠;空壓機大修最好與原生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系或找專(zhuān)業(yè)施工單位進(jìn)行作業(yè),以確保檢修質(zhì)量。
參考文獻
吳波,男,1978年,工程師,在河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)從事設備管理技術(shù)工作
來(lái)源:本站原創(chuàng )
引言
河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)有1套KDONAr-6000/2000/180型空分裝置(簡(jiǎn)稱(chēng)6000m3/h空分裝置),2005年初投運,其原料氣空壓機為型號為DH63-32,系沈陽(yáng)某廠(chǎng)2004年11月出產(chǎn)。空壓機是空分裝置的關(guān)鍵運轉設備,每連續運行1~2年趁后系統大修的機會(huì ),制氧廠(chǎng)會(huì )同步停運6000m3/h空分裝置并對空壓機進(jìn)行例行維保。主要工作包括:機器解體后轉子拉到專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家進(jìn)行清灰、探傷、動(dòng)平衡校驗;檢查各軸承、密封、齒輪,復測對中,更換聯(lián)軸器或油箱潤滑油,中冷器抽芯,清理內壁銹跡、徹底防腐;對油站進(jìn)行維保。6000m3/h空分裝置投運以來(lái),一般每次大修后空壓機開(kāi)啟都運行正常,軸振值較低且平穩,但在2019年9月一次例行大修后,空壓機開(kāi)啟后各軸振值居高不下,但趨勢平穩,之后經(jīng)歷6次拆檢,均未能恢復到以往的運行水平。以下對DH63空壓機的檢修情況進(jìn)行介紹,以期與同行共同分析探討,找到解決該機軸振值偏高的根本辦法。
1、DH63-32空壓機簡(jiǎn)介
DH63-32空壓機為整體齒輪型結構,四級壓縮、三級冷卻,由同步電機通過(guò)齒輪聯(lián)軸器驅動(dòng)大齒輪;一、二級葉輪在一根齒輪軸上,三、四級葉輪在一根齒輪軸上,分別與大齒輪嚙合,靠大齒輪增速,電機轉速1500r/min,空壓機轉子轉速則分別為9512r/min、11470r/min;每只轉子上有2只徑向軸承,系可傾瓦軸承,采用油泵供油強制潤滑。
該空壓機軸振測量采用派利斯PT2010測振系統,每級葉輪軸承上均裝有2個(gè)測振點(diǎn),在轉子軸正上方呈90°分布;采用TM180渦電流傳感器,經(jīng)TM181延長(cháng)電纜接至TM182前置放大器后輸出非標準電壓信號,再經(jīng)儀控柜上框架式監視器處理輸出標準模擬量信號在DCS上顯示,參與報警、聯(lián)鎖,軸振的報警、聯(lián)鎖值見(jiàn)附表1,空壓機結構簡(jiǎn)圖和測點(diǎn)分布見(jiàn)圖1。


2、DH63-32空壓機裝配間隙技術(shù)標準

3、檢修情況介紹
在2018年5月份空壓機例行大修后,機器軸振運行平穩。見(jiàn)表2。

一直運行到2019年9月份,軸振趨勢仍非常平穩,數值也不高,運行良好。軸振見(jiàn)表3。

9月份由于后系統不再用氣,需要停下該套6000空分裝置??紤]到該空壓機已運行一年半時(shí)間,為了能夠平穩運行到下一生產(chǎn)周期,決定利用此機會(huì )停機做例行解體維保,葉輪清灰做動(dòng)平衡。邀請開(kāi)封某施工單位來(lái)此施工,該單位曾多次承擔過(guò)該空壓機的維修工作。由于該機是運行正常而停下去做例行維保,9月10日—13日,把兩套轉子拉到開(kāi)封進(jìn)行清洗葉輪和做動(dòng)平衡,返廠(chǎng)后壓軸瓦間隙,各軸瓦并未做任何調整,僅清洗瓦塊上少許油泥。
動(dòng)平衡報告中:

9月14日第一次開(kāi)機運行,各軸振居高不下,遠超停機前的數值數倍。這是在以往歷次檢修從未出現過(guò)的異常狀況,而趨勢相對平穩,僅運行五分鐘后將其停下。軸振數值見(jiàn)表4。

初步認為轉子可能未做好動(dòng)平衡,于是第二次拆開(kāi),將兩套轉子返回,尋另一家單位直接進(jìn)行做動(dòng)平衡,而葉輪干凈就未再去清洗。
9月15日第二次做過(guò)動(dòng)平衡回來(lái),復查軸瓦間隙、過(guò)盈量、大小齒輪涂色嚙合。
動(dòng)平衡報告中:

組裝后進(jìn)行第二次開(kāi)機,軸振仍高,見(jiàn)表5。

僅11B、12B測點(diǎn)下降約10um,其他測點(diǎn)基本未變化或下降較少。用另一套10000空分裝置氧氣透平壓縮機的軸振測量系統中TM900電源模塊和TM301變送器接到該DH空壓機各軸振傳感器上,用萬(wàn)用表測量TM301的輸出電流,換算出軸振,與現有的PT2010測振系統測出來(lái)的基本一致,確實(shí)較高,所以軸振高排除了儀表測量原因。鑒于軸振趨勢特別平穩,決定使用該空壓機對6000空分冷箱大加溫,運行大約15個(gè)小時(shí)后停下。再次吊開(kāi)齒輪蓋,將11A、12A更換上新傳感器,檢查一級葉輪進(jìn)口未見(jiàn)異常,齒輪聯(lián)軸器更換新潤滑油,然后再次開(kāi)機,軸振未見(jiàn)改善,運行兩分鐘后就停下,每次停機能夠惰轉6分鐘時(shí)間,決定開(kāi)始第三次拆解。拆解中,開(kāi)封施工人員用細線(xiàn)懸掛大頭針檢查轉子是否帶磁性,大頭針有被吸過(guò)去的現象,認為轉子有磁性。邀請當地鍋檢所來(lái)人測得聯(lián)軸器磁性大于10高斯,大齒輪處6高斯。經(jīng)聯(lián)系洛陽(yáng)一家單位將兩套轉子、大齒輪、聯(lián)軸器拉過(guò)去進(jìn)行消磁和第三次作動(dòng)平衡。大齒輪超17克,去重后剩余0.44克,聯(lián)軸器超54克和27克,去重后剩余3.68克和4.40克。消磁結果:一二級轉子剩1高斯,三四級轉子剩0.5高斯,聯(lián)軸器剩2.5高斯。這次同時(shí)更換油箱潤滑油和一四級軸封?;貋?lái)現場(chǎng)后用鉛絲復查大齒輪和兩轉子嚙合間隙。并進(jìn)行檢查對中,與前幾年大修時(shí)的復測數據對比,尚在允許范圍之內。9月19日第三次開(kāi)機,八個(gè)軸振測點(diǎn)比前兩次稍低,但仍在較高水平。見(jiàn)表6。

這次八個(gè)軸振測點(diǎn)分別有5-10um不同程度的下降,均有所改善。這三次檢修,軸振數值均高,但趨勢都非常平穩,軸溫與以往比較也正常,暫時(shí)決定空壓機繼續運行使用。
2019年10月18日—22日進(jìn)行第四次拆解空壓機,這次由開(kāi)封另外一家單位施工,同時(shí)檢查上次裝配是否有錯誤。拆下聯(lián)軸器,單試電機確定磁力中心線(xiàn)。
兩套轉子再次拉到開(kāi)封,本次施工單位進(jìn)行做跳動(dòng)和動(dòng)平衡,一二級轉子殘余161mg、182mg;三四級殘余252mg、214mg。
同時(shí)復測對中,由于電機基礎使用環(huán)氧樹(shù)脂澆灌,不易調整。將壓縮機底座螺栓全部松動(dòng)后,用千斤頂頂住其底座,盡最大可能改善對中。更換各級新軸承體,僅有的庫存新瓦塊全部換上:
一級下瓦5塊全換、二級下瓦2塊新瓦
三級下瓦3塊新瓦、四級全部新瓦5塊
調整各軸承間隙和齒輪嚙合,重新予以組裝。10月22日開(kāi)機后軸振仍高。見(jiàn)表7。

這次11B、13A、13B、14A分別有5-10um的下降,其他測點(diǎn)未見(jiàn)改善。于是一直運行到2020年7月份,因后系統部分生產(chǎn)線(xiàn)停產(chǎn),該套6000空分裝置同步停機作為備用,不再連續運行。在2020年10月份廠(chǎng)區另一套10000空分冷箱扒砂大修時(shí)該空壓機開(kāi)機啟用一個(gè)月時(shí)間,其軸振與2019年比較無(wú)明顯變化。見(jiàn)表8。

之后再次停下繼續作為備用,一直到2021年的冬季。這13個(gè)月的停機備用期間,一直向壓縮機管道內充入氮氣進(jìn)行保護,每周開(kāi)啟排煙風(fēng)機和油泵進(jìn)行盤(pán)車(chē)保養。為了2022年春季10000空分裝置的大修,屆時(shí)將需開(kāi)啟6000空分裝置,在2021年12月11日~18日再次對該空壓機進(jìn)行第五次拆檢。本次邀請原廠(chǎng)相關(guān)人員到廠(chǎng)指導,帶四套軸承所需的20只瓦塊進(jìn)行更換,三四級軸承體止推面有積碳予以處理,將各級軸承下半部裝好后,即測軸向間隙、齒輪嚙合面積、齒側間隙。L軸與大齒輪齒側間隙0.98mm,H軸與大齒輪側間隙0.67mm;H軸軸承軸向間隙0.16mm、L軸承軸向間隙0.28mm。復測聯(lián)軸器對中。上緊軸承壓蓋后,H軸向0.10,與未上壓蓋時(shí)的0.16mm出現不同的數值。通過(guò)調整軸承體上銅皮,上緊壓蓋后,H軸向0.23mm、L軸向0.20mm,在全部軸承壓蓋上緊后再次測H軸與大齒輪嚙合間隙0.54mm,L軸與大齒輪嚙合間隙0.58mm,而僅安裝下瓦后測出的分別是0.67mm、0.98mm,也出現不一致現象。機器組裝完畢,開(kāi)機后運行軸振仍高,見(jiàn)表9。

這次二級軸振測點(diǎn)比檢修前還要高出約10um,11B高出6um,三四級的基本持平。開(kāi)啟運行五分鐘后即出現三四級軸振波動(dòng)大,呈波浪形,同一測點(diǎn)的最低值與最高值相差40um,最高達到82um(此時(shí)軸振聯(lián)鎖切除試機),現場(chǎng)聲音時(shí)高時(shí)低,于是運行十余分鐘后即停機。拆解三四級瓦塊出現趕瓦故障,瓦塊表面巴氏合金有明顯磨損,一二級稍輕。隨后決定再次拆檢(即第六次),距離上次做動(dòng)平衡已經(jīng)累計運行使用11個(gè)月,于是將兩套轉子拉開(kāi)封某專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)進(jìn)行清洗葉輪、涂色探傷、動(dòng)平衡校驗,并對傳感器軸頸處打跳動(dòng),一級處跳動(dòng)0.01mm,二級處跳動(dòng)0.015mm,三四級處均在0.01mm之內,圖紙要求0.005mm以?xún)取?/p>
2021年12月19日~26日組裝時(shí)邀請四川空分集團公司一名安裝師傅現場(chǎng)指導。將瓦塊全部更換,仍用原來(lái)2020年10月份運行時(shí)的瓦塊。一二級軸承體側面阻油環(huán),因軸與瓦塊有不接觸,瓦塊偏低,于是進(jìn)行刮刀處理之。本次測量齒輪嚙合間隙使用兩只百分表,一只放在小齒輪上,另一只在大齒輪上,兩數之差為嚙合間隙。當回裝軸承下部分時(shí)和軸承組裝完畢上緊壓蓋后分別測軸向間隙和嚙合間隙均為一致,H軸與大齒輪嚙合間隙0.61mm,H軸向間隙0.27mm,L軸與大齒輪嚙合間隙0.78mm,L軸向間隙0.24mm。各級軸承壓蓋過(guò)盈量分別是0.06、0.07、0.05、0.03mm,軸承徑向間隙分別是0.215、0.22、0.14、0.145mm,均在指標范圍內。軸承壓蓋全部上緊后,大齒輪上涂抹紅丹,盤(pán)車(chē)檢查L(cháng)軸與大齒輪嚙合面積80%,而H軸與大齒輪嚙合面積不足60%,其南側方向未接觸嚙合,即四級軸承偏低。于是取出三級軸承體,研磨其背面予以調整,復測嚙合面積達到80%,再復測三級壓蓋過(guò)盈量是0.06mm、H軸與大齒輪嚙合間隙0.62mm、H軸向間隙0.23mm?;匮b各級進(jìn)口密封圈時(shí),測三級進(jìn)口密封間隙超差,更換其進(jìn)口密封。
2021年12月29日試機,軸振比月初檢修的大為改善,趨勢平穩,數值仍高于指標,見(jiàn)表10。

但與2020年10月份運行比較,八個(gè)測點(diǎn)除14A外均有不通程度的5-10um的下降,軸振達到六次拆檢以來(lái)的最好水平。在2022年3月份啟用6000空分裝置生產(chǎn)期間,該空壓機運行一個(gè)月時(shí)間,軸振平穩。僅13A略有上漲后仍保持平穩。見(jiàn)表11。

4、結束語(yǔ)
DH63-32空壓機雖歷經(jīng)6次檢修,但其軸振值未能恢復到以往最佳運行水平,加工氣量倒是能達到設計指標要求。筆者分析原因,已經(jīng)多次處理軸瓦甚至更換各級軸承體,都未能奏效,懷疑是電機與齒輪聯(lián)軸器、大齒輪這條主軸系上的問(wèn)題。大齒輪圓周方向上每個(gè)齒工作面上有四道點(diǎn)蝕情況,過(guò)去能暫時(shí)與高低速轉子配合好,經(jīng)拆檢而破壞了原有的配合情況;且大齒輪與L軸的齒嚙合間隙已接近上限;因長(cháng)期運行,機殼軸承座、隔板等部位可能有變形;電機底座下采用環(huán)氧樹(shù)脂澆灌,無(wú)法動(dòng)電機底座進(jìn)行對中,現在對中情況并未達到機器說(shuō)明書(shū)要求的指標范圍,目前軸向偏差0.08mm、徑向偏差0.12mm(圓周徑向、端面軸向要求均在0±0.025mm);齒輪聯(lián)軸器可能因多次拆卸法蘭螺栓有彎曲變形或其他原因引起的異常。下一步考慮購買(mǎi)大齒輪、齒輪聯(lián)軸器予以更換和調整電機徹底解決對中問(wèn)題。目前DH63-32空壓機備用,仍執行充入氮氣保護和每周開(kāi)啟油泵盤(pán)車(chē)的保養制度。
空壓機作為空分裝置的關(guān)鍵龍頭設備,為使其運行良好、高效,發(fā)揮最大效益,一定要做好以下幾點(diǎn):結合設備實(shí)際運行參數,合理制定檢修計劃,認真組織實(shí)施,確保維保執行成功;在每年度的例行停機維保時(shí),要拆檢軸瓦和齒輪,重要位置注意標記,不要搞錯,檢查其磨損情況,如有磨損,應與設備廠(chǎng)家結合對其進(jìn)行修復或更換備件,按照說(shuō)明書(shū)技術(shù)要求進(jìn)行裝配;對于空氣吸入口的自潔式過(guò)濾器、中間冷卻器以及吸、排氣管道,要進(jìn)行內壁除銹防腐,以免內壁銹蝕產(chǎn)生的鐵銹粉末被吸入到空壓機葉輪上,影響葉輪的動(dòng)平衡和打氣量;油站潤滑油按要求定期化驗和更換,防止潤滑油變質(zhì)而影響潤滑效果;每次開(kāi)機前都要試驗各項聯(lián)鎖,確保主、副油泵互為備用、主電機聯(lián)鎖動(dòng)作可靠;空壓機大修最好與原生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系或找專(zhuān)業(yè)施工單位進(jìn)行作業(yè),以確保檢修質(zhì)量。
參考文獻
吳波,男,1978年,工程師,在河南豫光金鉛股份有限公司制氧廠(chǎng)從事設備管理技術(shù)工作
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