【壓縮機網(wǎng)】一、引言
某煉廠(chǎng)60萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置,新氫壓縮機K-101A在近期,因壓縮機下沉量位移探頭報警,對活塞支撐環(huán)磨損進(jìn)行了檢查檢修,更換了活塞支撐環(huán),同時(shí)也給填料函做了拆檢,清洗了填料函各層填料密封環(huán),更換了填料盒冷卻水密封圈。
在運行2天后,現場(chǎng)二級填料函漏氣高位防空線(xiàn)出現漏氣監測漏氫報警,運行人員和維護人員到達現場(chǎng)后,現場(chǎng)曲軸箱呼吸帽出現有氣體伴隨潤滑油外滋現象。維護人員判斷填料函漏氣,隨即聯(lián)系運行部停機展開(kāi)檢查。拆檢發(fā)現,填料函各層密封環(huán)異常磨損,每層填料盒里有大量黑色粉末。如下圖所示:

二、機組概述
本新氫壓縮機為兩列二級,對稱(chēng)平衡式壓縮機,氣缸為少油潤滑雙作用水冷式。布置方式為雙層布置,其結構簡(jiǎn)圖見(jiàn)下圖。

新氫壓縮機的銘牌參數如下:

壓縮機主要技術(shù)規范


三、填料函泄漏故障原因分析
拆檢發(fā)現大部分填料密封環(huán)磨損嚴重,填料函漏氣是造成現場(chǎng)二級填料函漏氣高位防空線(xiàn)出現漏氣監測漏氫報警的原因。泄漏的氫氣經(jīng)中體進(jìn)入曲軸箱,高壓氫氣將潤滑油從呼吸帽壓出。
往復式壓縮機填料函密封環(huán)異常磨損的可能原因有:
?、偬盍虾陌惭b問(wèn)題導致:安裝前沒(méi)有徹底清洗填料的各零部件,沒(méi)有保證無(wú)油垢和其它臟物油泥;
?、诨钊麠U表面嚴重拉毛或者嚴重磨損;
?、蹧](méi)有正確檢查調整填料密封環(huán)等在密封盒的軸向間隙,填料密封環(huán)軸向間隙太小,有卡環(huán)現象,或者是軸向間隙過(guò)大導致沖擊變形失效等;
?、芴盍厦芊猸h(huán)的預緊彈簧損壞,不起預緊作用;
?、菰诎惭b各填料密封室時(shí),未能保證冷卻水路暢通;
?、尢盍献⒂推饔糜筒环蠌S(chǎng)家要求;
?、咛盍虾⒂凸芫€(xiàn)不通暢或堵塞或注油量太小。
初步原因分析排查:
?、侔惭b清潔不到位問(wèn)題:近期檢修現場(chǎng)執行文明施工,現場(chǎng)配件清理到位,各個(gè)填料盒研磨清理后均用壓縮風(fēng)吹掃徹底,有多人驗收,確認不是造成填料泄漏的原因。
?、诨钊麠U表面經(jīng)檢查,沒(méi)有拉毛現象,不是造成填料泄漏的原因。
?、蹧](méi)有正確調整密封環(huán)等在密封室的軸向間隙:查驗檢修記錄,填料密封環(huán)在填料盒里的軸向間隙為0.40mm,符合廠(chǎng)家設計技術(shù)要求。

?、軝z查填料密封環(huán)的預緊彈簧,沒(méi)有損壞、變形、斷裂等現象。
?、輽z查現場(chǎng)填料循環(huán)冷卻水,水溫水壓正常。
?、尢盍虾⒂推饔糜头蠌S(chǎng)家要求。
壓縮機廠(chǎng)家要求氣缸、填料潤滑系統用油如下:

本機所用油為L(cháng)-DAB100,滿(mǎn)足廠(chǎng)家技術(shù)要求。
?、咛盍虾⒂凸芫€(xiàn)不通暢或堵塞或注油量太?。?/p>
根據廠(chǎng)家給出(盡量控制不要斷油)推薦的潤滑油注油量:(按單點(diǎn)注油計算)
一級 二級
氣缸 9~18滴/分鐘 12~24滴/分鐘
填料盒 8~16滴/分鐘 14~28滴/分鐘
注油量是在開(kāi)機前調整好才能開(kāi)機,開(kāi)機當時(shí)將二級填料函注油調整為30滴/分,應當不是問(wèn)題。
根據拆解時(shí)觀(guān)察填料函:填料函周?chē)际呛谏勰?,但是填料函底部腔體有積油。如下圖:

本新氫壓縮機是裝置連續運行的機組,設計易損件都按標準8000小時(shí)(1年)設計,切機較頻繁,1個(gè)月切一次。通過(guò)和廠(chǎng)家溝通得知,頻繁切機會(huì )使和金屬件接觸部分的PTFE 極快發(fā)生因溫度變化而失效,包括耐磨性能降低,之前磨下的粉末和潤滑油品在高溫氫氣下融合冷卻后發(fā)硬,堵塞潤滑油的注油孔道;若不及時(shí)清理,導致下次開(kāi)機時(shí)極易發(fā)生斷油,會(huì )使PTFE 填料發(fā)生干摩擦失效泄漏。這是本次故障產(chǎn)生的一大誘因。
填料函總成解體,填料函內部全是干干的黑色粉末,似是潤滑油沒(méi)有注入,但根據注油器工作情況,潤滑油從注油器確實(shí)進(jìn)入了接管處。隨即拆解注油閥:

未發(fā)現堵塞及油泥且暢通。
最后檢查潤滑油進(jìn)填料函的金屬編制軟管,在0.6MPa的壓縮風(fēng)憋壓時(shí),發(fā)現金屬軟管從編織外圓有輕微漏風(fēng),進(jìn)而找來(lái)專(zhuān)用打壓設備對金屬軟管打壓1.5MPa檢查,發(fā)現軟管存在多出漏點(diǎn)。
經(jīng)與壓縮機廠(chǎng)家咨詢(xún),注油器潤滑油經(jīng)泵送至軟管進(jìn)入填料函油嘴,最終進(jìn)入填料函最高壓的一道填料密封環(huán)處,此處壓力約為8.0MPa,由于注油器是容積式柱塞泵,在沒(méi)有出現管路泄漏的情況下,注油泵克服填料函第一道密封環(huán)處壓力,將潤滑油注入到密封環(huán)與活塞桿內側,隨著(zhù)壓縮機往復運動(dòng),將潤滑油不斷注入在填料函的各級密封環(huán)內圓柱面上。但是本機的填料函軟管出現了問(wèn)題,有多處漏點(diǎn),在氣缸高壓氫氣的阻擋下,導致潤滑油從金屬軟管處提前泄漏,散落在填料函外部,并沒(méi)有潤滑油進(jìn)入填料處,這是本次填料函異常磨損的主要原因。

根據機組情況,對所有金屬軟管給予更換,如下圖所示:

四、故障總結
通過(guò)本機此次故障,充分說(shuō)明有油潤滑對機組的重要性。在檢維修過(guò)程中,檢修檢查要仔細。一些隱蔽部位,怎樣驗證它的可靠性與完好,怎樣檢查更趨于規范,科學(xué),不能僅依靠觀(guān)察,要有監測儀器。
根據本級填料函技術(shù)要求,建議:
1)升級填料材料
選用更耐磨的HY101材料(PTFE+PPS)

2)改用無(wú)油材料(建議推薦)
若希望改用無(wú)油潤滑工況,我們也可以升級選材,采用無(wú)油潤滑材料來(lái)滿(mǎn)足需求。
3)建議每次切換機組時(shí)間可按6 個(gè)月執行,或短時(shí)間切換試用備用機組(保持氣缸溫度),此狀況也針對氣閥(閥片也是非金屬)。
賀爾碧格要求填料注油滴數為一級12滴/分鐘,二級28滴/分鐘,而現場(chǎng)實(shí)際一、二級填料注油量均為12滴/分鐘。建議增大潤滑油的注入量,尤其在開(kāi)機初期,大的注油量有助于提高填料的工作壽命。
4)建議每次開(kāi)機前加大注油量,隨著(zhù)機組運行時(shí)間的延續,最終緩慢將注油量調整至規定注油量。
5)在檢修注油管路時(shí),聯(lián)接軟管必須采用專(zhuān)用打壓泵,按照填料函設計阻封壓力,檢查金屬軟管或高壓橡膠軟管的耐壓情況,避免出現潤滑油異常泄漏,不能進(jìn)入填料函。
五、壓縮機檢修時(shí)對填料函注油系統的調試檢查
填料函的注油系統是在有背壓下工作正常才是真正的正常,不是壓縮機沒(méi)有啟動(dòng)前填料函潤滑油的工作通暢。規定背壓下管路無(wú)泄漏,注油器的柱塞泵才能將潤滑油送到填料函設定位置。
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【壓縮機網(wǎng)】一、引言
某煉廠(chǎng)60萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置,新氫壓縮機K-101A在近期,因壓縮機下沉量位移探頭報警,對活塞支撐環(huán)磨損進(jìn)行了檢查檢修,更換了活塞支撐環(huán),同時(shí)也給填料函做了拆檢,清洗了填料函各層填料密封環(huán),更換了填料盒冷卻水密封圈。
在運行2天后,現場(chǎng)二級填料函漏氣高位防空線(xiàn)出現漏氣監測漏氫報警,運行人員和維護人員到達現場(chǎng)后,現場(chǎng)曲軸箱呼吸帽出現有氣體伴隨潤滑油外滋現象。維護人員判斷填料函漏氣,隨即聯(lián)系運行部停機展開(kāi)檢查。拆檢發(fā)現,填料函各層密封環(huán)異常磨損,每層填料盒里有大量黑色粉末。如下圖所示:

二、機組概述
本新氫壓縮機為兩列二級,對稱(chēng)平衡式壓縮機,氣缸為少油潤滑雙作用水冷式。布置方式為雙層布置,其結構簡(jiǎn)圖見(jiàn)下圖。

新氫壓縮機的銘牌參數如下:

壓縮機主要技術(shù)規范


三、填料函泄漏故障原因分析
拆檢發(fā)現大部分填料密封環(huán)磨損嚴重,填料函漏氣是造成現場(chǎng)二級填料函漏氣高位防空線(xiàn)出現漏氣監測漏氫報警的原因。泄漏的氫氣經(jīng)中體進(jìn)入曲軸箱,高壓氫氣將潤滑油從呼吸帽壓出。
往復式壓縮機填料函密封環(huán)異常磨損的可能原因有:
?、偬盍虾陌惭b問(wèn)題導致:安裝前沒(méi)有徹底清洗填料的各零部件,沒(méi)有保證無(wú)油垢和其它臟物油泥;
?、诨钊麠U表面嚴重拉毛或者嚴重磨損;
?、蹧](méi)有正確檢查調整填料密封環(huán)等在密封盒的軸向間隙,填料密封環(huán)軸向間隙太小,有卡環(huán)現象,或者是軸向間隙過(guò)大導致沖擊變形失效等;
?、芴盍厦芊猸h(huán)的預緊彈簧損壞,不起預緊作用;
?、菰诎惭b各填料密封室時(shí),未能保證冷卻水路暢通;
?、尢盍献⒂推饔糜筒环蠌S(chǎng)家要求;
?、咛盍虾⒂凸芫€(xiàn)不通暢或堵塞或注油量太小。
初步原因分析排查:
?、侔惭b清潔不到位問(wèn)題:近期檢修現場(chǎng)執行文明施工,現場(chǎng)配件清理到位,各個(gè)填料盒研磨清理后均用壓縮風(fēng)吹掃徹底,有多人驗收,確認不是造成填料泄漏的原因。
?、诨钊麠U表面經(jīng)檢查,沒(méi)有拉毛現象,不是造成填料泄漏的原因。
?、蹧](méi)有正確調整密封環(huán)等在密封室的軸向間隙:查驗檢修記錄,填料密封環(huán)在填料盒里的軸向間隙為0.40mm,符合廠(chǎng)家設計技術(shù)要求。

?、軝z查填料密封環(huán)的預緊彈簧,沒(méi)有損壞、變形、斷裂等現象。
?、輽z查現場(chǎng)填料循環(huán)冷卻水,水溫水壓正常。
?、尢盍虾⒂推饔糜头蠌S(chǎng)家要求。
壓縮機廠(chǎng)家要求氣缸、填料潤滑系統用油如下:

本機所用油為L(cháng)-DAB100,滿(mǎn)足廠(chǎng)家技術(shù)要求。
?、咛盍虾⒂凸芫€(xiàn)不通暢或堵塞或注油量太?。?/p>
根據廠(chǎng)家給出(盡量控制不要斷油)推薦的潤滑油注油量:(按單點(diǎn)注油計算)
一級 二級
氣缸 9~18滴/分鐘 12~24滴/分鐘
填料盒 8~16滴/分鐘 14~28滴/分鐘
注油量是在開(kāi)機前調整好才能開(kāi)機,開(kāi)機當時(shí)將二級填料函注油調整為30滴/分,應當不是問(wèn)題。
根據拆解時(shí)觀(guān)察填料函:填料函周?chē)际呛谏勰?,但是填料函底部腔體有積油。如下圖:

本新氫壓縮機是裝置連續運行的機組,設計易損件都按標準8000小時(shí)(1年)設計,切機較頻繁,1個(gè)月切一次。通過(guò)和廠(chǎng)家溝通得知,頻繁切機會(huì )使和金屬件接觸部分的PTFE 極快發(fā)生因溫度變化而失效,包括耐磨性能降低,之前磨下的粉末和潤滑油品在高溫氫氣下融合冷卻后發(fā)硬,堵塞潤滑油的注油孔道;若不及時(shí)清理,導致下次開(kāi)機時(shí)極易發(fā)生斷油,會(huì )使PTFE 填料發(fā)生干摩擦失效泄漏。這是本次故障產(chǎn)生的一大誘因。
填料函總成解體,填料函內部全是干干的黑色粉末,似是潤滑油沒(méi)有注入,但根據注油器工作情況,潤滑油從注油器確實(shí)進(jìn)入了接管處。隨即拆解注油閥:

未發(fā)現堵塞及油泥且暢通。
最后檢查潤滑油進(jìn)填料函的金屬編制軟管,在0.6MPa的壓縮風(fēng)憋壓時(shí),發(fā)現金屬軟管從編織外圓有輕微漏風(fēng),進(jìn)而找來(lái)專(zhuān)用打壓設備對金屬軟管打壓1.5MPa檢查,發(fā)現軟管存在多出漏點(diǎn)。
經(jīng)與壓縮機廠(chǎng)家咨詢(xún),注油器潤滑油經(jīng)泵送至軟管進(jìn)入填料函油嘴,最終進(jìn)入填料函最高壓的一道填料密封環(huán)處,此處壓力約為8.0MPa,由于注油器是容積式柱塞泵,在沒(méi)有出現管路泄漏的情況下,注油泵克服填料函第一道密封環(huán)處壓力,將潤滑油注入到密封環(huán)與活塞桿內側,隨著(zhù)壓縮機往復運動(dòng),將潤滑油不斷注入在填料函的各級密封環(huán)內圓柱面上。但是本機的填料函軟管出現了問(wèn)題,有多處漏點(diǎn),在氣缸高壓氫氣的阻擋下,導致潤滑油從金屬軟管處提前泄漏,散落在填料函外部,并沒(méi)有潤滑油進(jìn)入填料處,這是本次填料函異常磨損的主要原因。

根據機組情況,對所有金屬軟管給予更換,如下圖所示:

四、故障總結
通過(guò)本機此次故障,充分說(shuō)明有油潤滑對機組的重要性。在檢維修過(guò)程中,檢修檢查要仔細。一些隱蔽部位,怎樣驗證它的可靠性與完好,怎樣檢查更趨于規范,科學(xué),不能僅依靠觀(guān)察,要有監測儀器。
根據本級填料函技術(shù)要求,建議:
1)升級填料材料
選用更耐磨的HY101材料(PTFE+PPS)

2)改用無(wú)油材料(建議推薦)
若希望改用無(wú)油潤滑工況,我們也可以升級選材,采用無(wú)油潤滑材料來(lái)滿(mǎn)足需求。
3)建議每次切換機組時(shí)間可按6 個(gè)月執行,或短時(shí)間切換試用備用機組(保持氣缸溫度),此狀況也針對氣閥(閥片也是非金屬)。
賀爾碧格要求填料注油滴數為一級12滴/分鐘,二級28滴/分鐘,而現場(chǎng)實(shí)際一、二級填料注油量均為12滴/分鐘。建議增大潤滑油的注入量,尤其在開(kāi)機初期,大的注油量有助于提高填料的工作壽命。
4)建議每次開(kāi)機前加大注油量,隨著(zhù)機組運行時(shí)間的延續,最終緩慢將注油量調整至規定注油量。
5)在檢修注油管路時(shí),聯(lián)接軟管必須采用專(zhuān)用打壓泵,按照填料函設計阻封壓力,檢查金屬軟管或高壓橡膠軟管的耐壓情況,避免出現潤滑油異常泄漏,不能進(jìn)入填料函。
五、壓縮機檢修時(shí)對填料函注油系統的調試檢查
填料函的注油系統是在有背壓下工作正常才是真正的正常,不是壓縮機沒(méi)有啟動(dòng)前填料函潤滑油的工作通暢。規定背壓下管路無(wú)泄漏,注油器的柱塞泵才能將潤滑油送到填料函設定位置。
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