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    壓縮機網(wǎng) >雜志精華>正文

    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析

       【壓縮機網(wǎng)】摘要:往復式壓縮機活塞桿部件是壓縮機的關(guān)鍵零部件,它在長(cháng)時(shí)間的往復運動(dòng)中,會(huì )受到環(huán)境的腐蝕和磨損,導致早期失效,一旦活塞桿出了問(wèn)題,整臺壓縮機將無(wú)法運行。某煉油廠(chǎng)壓站裝置一臺國產(chǎn)氮氣壓縮機在運行過(guò)程中出現排氣量下降,曲軸箱上蓋呼吸帽飛濺出油現象。停機檢查發(fā)現,活塞桿表面陶瓷涂層脫落,填料密封環(huán)嚴重磨損,根據停機前的現場(chǎng)狀況,從檢查結果判斷是因為活塞桿表面陶瓷涂層脫落,引起填料密封環(huán)異常磨損失效,造成介質(zhì)從軸封側漏出,造成排氣量不足,而漏出的氣體經(jīng)中體沿刮油環(huán)間隙進(jìn)入曲軸箱,隨著(zhù)曲軸的旋轉,將潤滑油從呼吸帽帶出。通過(guò)對活塞桿表面陶瓷涂層脫落原因的分析,解決了活塞桿表面陶瓷涂層脫落的問(wèn)題,為機組安穩長(cháng)運行提供了保障。
      文/洛陽(yáng)石化三隆公司動(dòng)設備 孫應輝
      一、引言
      某煉油廠(chǎng)空壓站裝置,2021年2月1日氮氣壓縮機C-1102在運行過(guò)程中,突然出現排氣量不足,壓縮機曲軸箱上蓋呼吸帽有潤滑油飛濺逸出。運行人員緊急停車(chē)后,維護人員檢查,發(fā)現呼吸帽有氣體外逸。經(jīng)維護人員對活塞桿及填料解體檢查,發(fā)現一二級活塞桿表面陶瓷涂層大面積脫落,并有過(guò)熱發(fā)藍現象。解體填料總成發(fā)現,填料密封環(huán)出現異常磨損現象,密封圓柱面出現堆起,已經(jīng)完全失效。拆解曲軸箱上蓋未見(jiàn)異常。結合停機前現場(chǎng)狀況,依據拆解發(fā)現損壞情況,判斷是由于壓縮機活塞桿表面陶瓷涂層脫落,引起填料密封環(huán)異常磨損導致氮氣從軸封側大量泄漏,從而使排氣量降低,并且氮氣從機組中體經(jīng)刮油環(huán)進(jìn)入曲軸箱內,隨著(zhù)曲軸的旋轉,把潤滑油從上蓋呼吸帽帶出。
      一二級活塞桿表面陶瓷涂層脫落如下圖所示:
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      陶瓷涂層脫落部位在活塞桿與填料密封環(huán)運行摩擦部位。
      一二級填料密封環(huán)磨損情況如下圖所示:
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      填料密封環(huán)內圓柱面被脫落的涂層表面拉傷,堆起,磨損。
     
      二、機組概述
      2D3.5-2.81/6-40型氮氣壓縮機C-1102是空壓站裝置的關(guān)鍵設備之一,該機組主機由國內某公司制造,為兩列二級對稱(chēng)平衡式壓縮機,無(wú)油潤滑水冷式、雙作用氣缸,由異步電動(dòng)機直接驅動(dòng)。每級氣缸進(jìn)、排氣口均按上進(jìn)、下出布置。每個(gè)氣缸均配置進(jìn)出口緩沖器,緩沖器與氣缸直接連接。其主要技術(shù)參數分別如下:
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      三、活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      本氮氣壓縮機機組活塞桿采用的是高性能陶瓷涂層活塞桿,它的陶瓷粉末特性如下圖所示:
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      1.粉末特性:
      粉末類(lèi)型:AI203—Ti02
      粒度范圍:40μ+20μ
      粉末熔點(diǎn):1840℃
      2.涂層特點(diǎn):耐磨的陶瓷涂層具有優(yōu)異的精加工性能,可在540℃以下工作,受稀堿等各種溶液的腐蝕。
      3.涂層基本物理性能:
      宏觀(guān)硬度:HRC60   氣孔率:<2%
      結合強度:35MPa  粗糙度:Ra 0.8
      4.涂層厚度:<0.25mm
      5.涂層組織結構:
     ?。?)涂層金相組織
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      本壓縮機機組活塞桿采用的涂層是鈷包碳化鎢涂層,性能如下:
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      1.粉末特性:WC/Co粉末是以WC為核心,周?chē)鸀镃o的包復層所組成的顆粒。
      粒度范圍:(-200+400)目
      粉末熔點(diǎn):1260℃
      2.涂層特點(diǎn):耐磨粒磨損,粘著(zhù)磨損,涂層硬度高,韌性好,結合強度高,適合540℃以下工作。
      3.涂層基本物理性能:
      宏觀(guān)硬度:HRc 55-60  氣空率:<2%
      結合強度:60MPa  粗糙度:Ra 0.4
      4.涂層金相組織:
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      分析造成活塞桿表面陶瓷涂層脫落的可能原因有:
      1.活塞桿在制造處理涂層過(guò)程中的原始缺陷;
      2.填料密封環(huán)的箍緊彈簧設計太緊,引起摩擦力過(guò)大,導致活塞桿表面過(guò)熱炸裂;
      3.活塞桿在檢修過(guò)程中出現磕碰引起裂紋。
      首先分析活塞桿表面陶瓷涂層在制作過(guò)程中可能產(chǎn)生缺陷的因素。噴涂要求精密且細致,噴涂過(guò)程如下:
      a.噴涂前準備工作和工件預處理
     ?、偬沾煞勰⒂诿芊馊萜髦?,應干燥,無(wú)雜質(zhì)。
     ?、谇鍧嵐ぷ鳎翰捎妹撝?,溶劑清洗(堿水或丙酮、汽油、乙醇等)、加熱等方式,除去工件待噴基體表面的所有油、脂等污染物。
     ?、郾砻鎽捎脴藴实睦饨巧傲娚盎虿扇∑渌只幚矸椒ㄟM(jìn)行處理。
     ?、?chē)娚安僮鲬幌抻谝M(jìn)行噴涂的區域,其鄰接區應以最適合具體工件的方法進(jìn)行遮蔽。采用的遮蔽材料應耐噴砂粒子沖擊,并不污染已經(jīng)預處理的鄰近表面。
     ?、菡诒尾牧蠎蛧娡繙囟?,而且不污染要噴涂的表面。
     ?、抟蟛槐煌鈦?lái)物污染的孔和其他開(kāi)口可用鋼塞或橡皮塞進(jìn)行堵塞,經(jīng)噴砂處理后取出塞子。
     ?、呓?jīng)過(guò)預處理后,要噴涂的表面不得再受污染。應確保經(jīng)預處理的表面不再受油、脂、水或指印污染,若受到污染,則表面應重新進(jìn)行預處理。
      b.噴涂工藝
     ?、偬沾煞勰┝6冗x擇:根據對涂層功能的要求,采用適合的金屬陶瓷型復合粉末材料及確定合適粒度(通常為5-15μm)。
     ?、谧龊脟娡考墓ぱb,調好噴槍?zhuān)b好噴涂粉末。
     ?、蹏娡抗に噮颠x擇和水系統調節:選擇噴槍與噴嘴、等離子氣體與送粉氣體,調節水源及冷卻系統,使噴槍出口水溫保持在12-35℃。
     ?、芟到y調試:?jiǎn)?dòng)電源、供水系統、抽風(fēng)系統、送粉系統,啟動(dòng)高頻起弧,調節等離子氣體、送粉氣體和各項參數,達到射束穩定、集中,形成最佳焰流,使陶瓷粒子處于充分熔融或充分軟化狀態(tài),具有最佳粒子速度,測試送粉速率,確定工藝參數。
     ?、莨ぜ獓娡康谋砻鎽趪娡壳斑M(jìn)行預熱。
      通過(guò)與活塞桿表面陶瓷噴涂制造廠(chǎng)家咨詢(xún)溝通,噴涂工藝較為成熟,在活塞桿出廠(chǎng)時(shí)經(jīng)過(guò)嚴格質(zhì)量檢驗程序,并且本機活塞桿在最近一次檢修時(shí),沒(méi)有發(fā)現明顯裂紋,且檢修中做了著(zhù)色無(wú)損探傷,從檢修報告看沒(méi)有細小裂紋。本機在最近一次檢修中,嚴格執行過(guò)程三級檢查驗收程序,三級質(zhì)檢設備工程師沒(méi)有發(fā)現異常損壞,回裝活塞桿之前,沒(méi)有發(fā)現陶瓷涂層部位有磕碰現象。結合這次拆檢,二級活塞桿陶瓷涂層表面有過(guò)熱發(fā)藍現象,表明活塞桿表面與填料密封環(huán)摩擦力過(guò)大。通過(guò)對檢修人員的檢修過(guò)程描述,發(fā)現最近一次填料密封環(huán)更換時(shí),密封環(huán)的閉合收緊彈簧直徑比之前較大。在填料總成回裝后,回裝活塞桿時(shí),活塞桿過(guò)填料時(shí)有明顯大于平時(shí)的阻力,維修人員涂抹潤滑油后,多人合力推進(jìn)氣缸。說(shuō)明密封環(huán)閉合彈簧力超出設計要求,是本次活塞桿表面陶瓷涂層脫落的主要原因。
     
      四、填料密封環(huán)分析整改及活塞桿修復
      本壓縮機一二級填料總成如下圖所示,因壓力不同設置層數不同,密封環(huán)材料為填充聚四氟乙烯,填料盒設置冷卻水。
      填料組裝要求,安裝前必須清洗填料的各零部件,保證無(wú)油污和其它臟物,正確安裝各層填料盒,保證填料冷卻水路暢通,正確安裝密封環(huán)在填料盒里的先后順序,及軸向間隙,測量密封環(huán)閉合彈簧,新舊彈簧直徑。檢修過(guò)程中,填料密封環(huán)清理很徹底,密封環(huán)安裝次序依照圖紙沒(méi)有錯誤,密封環(huán)軸向間隙0.25mm符合技術(shù)要求,根據拆檢下的舊彈簧,確認閉合彈簧直徑比更換前大了2mm。經(jīng)與廠(chǎng)家溝通,確認彈簧批次有誤。最終更換密封環(huán)彈簧后,填料與活塞桿摩擦力降低。
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析
      活塞桿返廠(chǎng)修復,按照陶瓷噴涂要求,確保過(guò)程可控,專(zhuān)人跟進(jìn),噴涂注意事項:
     ?、?lài)娡烤嚯x
      噴涂距離小,涂層致密,結合強度高,但基體和涂層均過(guò)熱;噴涂距離大,涂層孔隙增加,涂層疏松,涂層材料的沉積效率降低,結合強度下降。一般合適的噴涂距離為50-100mm之間。
     ?、趪娡拷嵌?/div>
      等離子焰流軸線(xiàn)與噴涂工件表面夾角為90°。
     ?、蹏姌屢苿?dòng)速度
      噴槍移動(dòng)速度與工件運動(dòng)線(xiàn)速度的合理匹配對每道涂層的厚度、涂層的均勻性及基體的受熱情況有重要影響,應使噴槍在基體表面的移動(dòng)速度能使每道次新噴涂層壓蓋上一道次涂層。
     ?、艽碉L(fēng)輔助冷卻
      吹不噴涂區域,快速移動(dòng)工件或者噴槍?zhuān)韵繉討?,防止工件變形,減少涂層和工件氧化,也可采用間歇式噴涂方法。
     ?、菰诓僮髟O備或工作過(guò)程中,如果發(fā)生以下情況時(shí),應立即關(guān)閉設備(按下急停按鈕):
      1)電流表示數急劇增長(cháng);
      2)設備或噴槍發(fā)出異常聲響;
      3)電弧不連續;
      4)漏水、漏氣。
     ?、迖娡繎B續進(jìn)行直到涂層達到足夠的厚度(應留有磨削余量)。
      噴涂之后,不應有涂層從基體上明顯起皮或涂層開(kāi)裂的情況。若發(fā)現此類(lèi)缺陷,應除去涂層,重新進(jìn)行預處理和噴涂工序。
      五.壓縮機活塞桿表面陶瓷噴涂修復后,運行檢查
      活塞桿修復后,維護人員做了無(wú)損著(zhù)色探傷檢測,確認無(wú)微小裂紋。填料密封環(huán)新閉合彈簧到貨后,測量彈簧直徑及長(cháng)度,確認無(wú)誤,回裝試機,運行后,每4小時(shí)測量活塞桿與填料摩擦部位,溫度最高為90°C,達到了預期效果。
      六.壓縮機日常維護巡檢加強事項
      通過(guò)對本次壓縮機此次故障分析及解決,使設備管理人員及檢修人員在配件領(lǐng)取,新舊配件復核尺寸提高了認識。并且在日常壓縮機巡檢時(shí)有的放矢,通過(guò)觀(guān)察填料冷卻水是否暢通,測量活塞桿溫度,來(lái)判斷填料有無(wú)異常磨損,通過(guò)觀(guān)察曲軸箱呼吸帽的油氣,判斷填料是否有異常泄漏,最終提高壓縮機的巡檢質(zhì)量。
    壓縮機活塞桿陶瓷涂層脫落故障分析

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