【壓縮機網(wǎng)】摘要:某煉廠(chǎng)60萬(wàn)噸/年柴油加氫裝置,解析氣壓縮機的兩根35CrMoA鋼連桿螺栓在切機運行過(guò)程中發(fā)生斷裂失效。對螺栓的斷口形貌進(jìn)行了分析,對其化學(xué)成分,顯微組織和硬度等進(jìn)行了理化分析。發(fā)現斷裂連桿螺栓的組織分布不均勻,夾雜物較多,力學(xué)性能下降,在交變載荷作用下,最終發(fā)生疲勞失效。通過(guò)金相組織、掃描電鏡等的檢驗分析,結果表明,在交變載荷的作用下,該連桿其中一根螺栓首先疲勞斷裂,隨之另一根連桿螺栓因過(guò)載而被拉滑扣且彎曲,大頭瓦巴氏合金卷層熔化。
文/洛陽(yáng)石化三隆公司動(dòng)設備 孫應輝
一、引言
往復式壓縮機的連桿組由連桿體、連桿大頭蓋、連桿小頭襯套、連桿大頭軸瓦和連桿螺栓(或螺釘)等組成。連桿組承受活塞銷(xiāo)傳來(lái)的氣體作用力及其本身擺動(dòng)和活塞組往復慣性力的作用,這些力的大小和方向都是周期性變化的。因此連桿受到壓縮、拉伸等交變載荷作用。連桿必須有足夠的疲勞強度和結構剛度。疲勞強度不足,往往會(huì )造成連桿體或連桿螺栓斷裂,進(jìn)而產(chǎn)生整機破壞的重大事故。若剛度不足,則會(huì )造成桿體彎曲變形及連桿大頭的失圓變形,導致活塞、汽缸、軸承和曲柄銷(xiāo)等的偏磨,造成壓縮機嚴重損壞。
二、機組概述
柴油加氫裝置VPSA解析氣壓縮機K-302A/B由國內某公司生產(chǎn),型號為4M20-198/0.1-6.5,兩級對稱(chēng)雙吸雙排平衡型往復式氣體壓縮機。機組設置兩個(gè)強制潤滑系統:一是傳動(dòng)部分(曲軸、十字頭);二是工作部分(氣缸、填料函)潤滑系統。該機組的每個(gè)氣缸套和填料函都采用了循環(huán)軟化水冷卻系統。機組的所有吸氣閥均裝有氣量調節器,分為0%、50%、100%三個(gè)檔次。
壓縮機主要技術(shù)規范:
VPSA解析氣壓縮機抽氣能力為11000Nm3/h,進(jìn)口壓0.01MPa(G),出口壓力0.65MPa(G)。
壓縮機
?。?)流量 11000Nm3/min
?。?)前一級吸氣壓力 0.01MPa(G)
后一級吸氣壓力 0.01MPa(G)
?。?)前一級排氣壓力 0.18MPa(G)
后一級排氣壓力 0.18MPa(G)
?。?)前二級吸氣壓力 0.18MPa(G)
后二級吸氣壓力 0.18MPa(G)
?。?)前二級排氣壓力 0.65MPa(G)
后二級排氣壓力 0.65MPa(G)
?。?)前一級吸氣溫度 40℃
后一級吸氣溫度 40℃
?。?)前一級排氣溫度 107℃
后一級排氣溫度 107℃
?。?)前二級吸氣溫度 40℃
后二級吸氣溫度 40℃
?。?)前二級排氣溫度 112℃
后二級排氣溫度 112℃
?。?0)各級缸徑 910/585 mm
?。?1)活塞行程 280mm
?。?2)曲軸轉速 375r/min
主電機
?。?)型式 增安型三相異步電動(dòng)機
?。?)額定功率 1250kW
?。?)額定電壓 10000V
?。?)額定電流 125.3A
?。?)轉速(額定轉速) 375r/min
三、連桿斷裂故障描述
2020年12月11日15∶18時(shí),柴油加氫裝置解析氣壓縮機K-302A在切機運行過(guò)程中,突然出現機組振動(dòng),隨即曲軸箱振動(dòng)探頭聯(lián)鎖停機,運行人員在現場(chǎng)觀(guān)察到曲軸箱有冒煙現象。在緊急切機后,具備檢修條件,維護人員打開(kāi)曲軸箱蓋,發(fā)現后一級連桿螺栓已斷裂,另一條滑扣螺母與桿粘死,連桿大頭瓦巴士合金脫層燒熔。最終用角磨機切斷粘死螺栓才將連桿取出。


四、分析檢查
通常我們認為,連桿的主要損壞形式是疲勞斷裂和過(guò)量變形。通常疲勞斷裂的部位是在連桿上的三個(gè)高應力區域。連桿的工作條件要求連桿具有較高的強度和抗疲勞性能;又要求具有足夠的鋼性和韌性。合金鋼雖具有很高強度,但對應力集中很敏感。所以,在連桿外形、過(guò)度圓角等方面需嚴格要求,還應注意表面加工質(zhì)量以提高疲勞強度,否則高強度合金鋼的應用并不能達到預期效果。連桿螺栓承受很大的交變載荷,是運動(dòng)機構中受力情況最嚴重的零件。它要有足夠的抗拉強度和抗疲勞性,因此在選材、制造包括過(guò)渡圓角和粗糙度、檢修裝配都不可掉以輕心。
五、連桿螺栓斷裂的原因
?。?)螺栓頭部、螺母與連桿上的支承面沒(méi)垂直貼合緊密。
?。?)螺母沒(méi)有擰緊,止退措施失效。
?。?)螺栓應力集中的敏感部位精度不夠,如螺紋、退刀槽、過(guò)渡圓角、大小頭孔平行度等。
?。?)螺栓疲勞或接近疲勞又受附加力的沖擊造成斷裂。
?。?)與軸瓦、銅套的配合間隙不當,出現偏磨、燒研。
?。?)連桿油路堵塞,不過(guò)油。
根據當時(shí)檢修情況,連桿螺栓與連桿接觸支撐面均用油石研磨,可以排除(1)項因素;
連桿螺母均采用隨機扭矩扳手統一上緊,力矩相同,可以排除(2)項因素;
本機所有連桿螺栓拆檢后清洗檢查,加工精度較高,沒(méi)有異常缺陷,可以排除(3)項因素;
檢查本機運動(dòng)機構潤滑系統:本機的運動(dòng)機構(曲軸、連桿、十字頭等)采用強制潤滑。整個(gè)潤滑油系統由軸頭泵和稀油站及管路組成。稀油站由輔油泵、雙聯(lián)過(guò)濾器、冷卻器、安全閥及溢流閥等組成。潤滑油由機身內的進(jìn)油管進(jìn)入各軸承蓋,經(jīng)過(guò)主軸承潤滑主軸頸并進(jìn)入曲軸上的油孔,經(jīng)過(guò)連桿體內油孔流向十字頭銷(xiāo)并潤滑十字頭滑板,油系統通暢,可以排除(6)項因素;
檢查檢修記錄,連桿大頭瓦間隙在技術(shù)要求范圍內,排除(5)項因素;
檢查開(kāi)車(chē)程序,開(kāi)機前先啟動(dòng)輔助油泵潤滑各摩擦部位,當油壓>0.25MPa(G),壓縮機主電機可以啟動(dòng)。壓縮機工作中,如果油壓≥0.4MPa(G)時(shí)報警手動(dòng)停輔助油泵,油壓≤0.25MPa(G)時(shí)報警啟動(dòng)輔助油泵,油壓≤0.15MPa(G)時(shí)主電機立即停機,以保證摩擦部位不至于因無(wú)潤滑油而損壞,油壓可通過(guò)稀油站上的自立式調節閥進(jìn)行調整,油泵的供油壓力應為0.35~0.4MPa(G)。機身內的油位高度可以從機身上的油位指示器上觀(guān)察,最高油位應不至于接觸曲軸、連桿;最低油位應保證吸油口不露出油面,本機機身油池最大注油量約為325升。本機油池采用恒溫電加熱器,當油溫≥0℃時(shí)允許開(kāi)輔助油泵,當油溫≥10℃時(shí)允許開(kāi)啟壓縮機。開(kāi)機程序符合廠(chǎng)家要求,油路運行正常,不會(huì )出現供油不足或中斷。
本機嚴格按照廠(chǎng)家要求,運動(dòng)部件潤滑油選用GB12691-90標準中規定的L-DAB 100壓縮機油
粘度 (40℃) 90~110mm2/S
閃點(diǎn) (開(kāi)口) ≥205℃
傾點(diǎn) ≤-9℃
查閱上次檢修記錄,與檢修描述,連桿兩根抗拉螺栓將其連接成一體,連桿大頭瓦為剖分式,瓦背材料為20號鋼,瓦面為軸承合金,兩端翻邊做軸向定位,大頭孔內側表面鑲有圓柱銷(xiāo),用于大頭瓦徑向定位,防止軸瓦轉動(dòng)。連桿小頭及小頭襯套為整體式,襯套材料為錫青銅。連桿體內沿桿體軸向鉆有油孔,并與大小頭瓦背環(huán)槽連通,潤滑油經(jīng)環(huán)形槽并通過(guò)軸瓦上的徑向油孔實(shí)現對曲柄銷(xiāo)的潤滑。為確保連桿安全可靠地傳遞交變載荷,連桿螺栓緊固時(shí),均采用扭矩扳手緊固,有足夠預緊力保證,其預緊力的大小通過(guò)測量連桿螺栓緊固后的伸長(cháng)量,達到技術(shù)要求。檢修時(shí)時(shí)采用的是隨機所帶的螺栓伸長(cháng)量測量專(zhuān)用工具進(jìn)行測定,在檢修螺栓緊固上沒(méi)有問(wèn)題。查閱廠(chǎng)家技術(shù)規范,在連桿使用周期有要求,連桿螺栓工作時(shí)間累積超過(guò)16000小時(shí),必須報廢更換。但本機組運行周期已經(jīng)超過(guò)四年,雖經(jīng)過(guò)一次大修,但未按照廠(chǎng)家要求,到周期未更換連桿螺栓,認為經(jīng)過(guò)著(zhù)色探傷沒(méi)有問(wèn)題,就超期使用。
通過(guò)對螺栓的斷口形貌進(jìn)行了分析,對其化學(xué)成分,顯微組織和硬度等進(jìn)行了理化分析。斷裂連桿螺栓的組織分布不均勻,夾雜物較多,力學(xué)性能下降,在交變載荷作用下,最終發(fā)生早期疲勞失效。通過(guò)金相組織、掃描電鏡等的檢驗分析,結果表明,在交變載荷的作用下,該壓縮機的一根連桿螺栓首先疲勞斷裂;隨之另一根連桿螺栓因過(guò)載而被拉滑扣,最終導致軸瓦燒壞。
六、壓縮機維護注意事項
通過(guò)本次連桿螺栓斷裂暴露出往復式壓縮機核心易損件到期必須進(jìn)行更換的問(wèn)題的嚴肅性,最終經(jīng)各級部門(mén)討論,優(yōu)化了機組檢修方案。
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文/洛陽(yáng)石化三隆公司動(dòng)設備 孫應輝
一、引言
往復式壓縮機的連桿組由連桿體、連桿大頭蓋、連桿小頭襯套、連桿大頭軸瓦和連桿螺栓(或螺釘)等組成。連桿組承受活塞銷(xiāo)傳來(lái)的氣體作用力及其本身擺動(dòng)和活塞組往復慣性力的作用,這些力的大小和方向都是周期性變化的。因此連桿受到壓縮、拉伸等交變載荷作用。連桿必須有足夠的疲勞強度和結構剛度。疲勞強度不足,往往會(huì )造成連桿體或連桿螺栓斷裂,進(jìn)而產(chǎn)生整機破壞的重大事故。若剛度不足,則會(huì )造成桿體彎曲變形及連桿大頭的失圓變形,導致活塞、汽缸、軸承和曲柄銷(xiāo)等的偏磨,造成壓縮機嚴重損壞。
二、機組概述
柴油加氫裝置VPSA解析氣壓縮機K-302A/B由國內某公司生產(chǎn),型號為4M20-198/0.1-6.5,兩級對稱(chēng)雙吸雙排平衡型往復式氣體壓縮機。機組設置兩個(gè)強制潤滑系統:一是傳動(dòng)部分(曲軸、十字頭);二是工作部分(氣缸、填料函)潤滑系統。該機組的每個(gè)氣缸套和填料函都采用了循環(huán)軟化水冷卻系統。機組的所有吸氣閥均裝有氣量調節器,分為0%、50%、100%三個(gè)檔次。

壓縮機主要技術(shù)規范:
VPSA解析氣壓縮機抽氣能力為11000Nm3/h,進(jìn)口壓0.01MPa(G),出口壓力0.65MPa(G)。
壓縮機
?。?)流量 11000Nm3/min
?。?)前一級吸氣壓力 0.01MPa(G)
后一級吸氣壓力 0.01MPa(G)
?。?)前一級排氣壓力 0.18MPa(G)
后一級排氣壓力 0.18MPa(G)
?。?)前二級吸氣壓力 0.18MPa(G)
后二級吸氣壓力 0.18MPa(G)
?。?)前二級排氣壓力 0.65MPa(G)
后二級排氣壓力 0.65MPa(G)
?。?)前一級吸氣溫度 40℃
后一級吸氣溫度 40℃
?。?)前一級排氣溫度 107℃
后一級排氣溫度 107℃
?。?)前二級吸氣溫度 40℃
后二級吸氣溫度 40℃
?。?)前二級排氣溫度 112℃
后二級排氣溫度 112℃
?。?0)各級缸徑 910/585 mm
?。?1)活塞行程 280mm
?。?2)曲軸轉速 375r/min
主電機
?。?)型式 增安型三相異步電動(dòng)機
?。?)額定功率 1250kW
?。?)額定電壓 10000V
?。?)額定電流 125.3A
?。?)轉速(額定轉速) 375r/min

三、連桿斷裂故障描述
2020年12月11日15∶18時(shí),柴油加氫裝置解析氣壓縮機K-302A在切機運行過(guò)程中,突然出現機組振動(dòng),隨即曲軸箱振動(dòng)探頭聯(lián)鎖停機,運行人員在現場(chǎng)觀(guān)察到曲軸箱有冒煙現象。在緊急切機后,具備檢修條件,維護人員打開(kāi)曲軸箱蓋,發(fā)現后一級連桿螺栓已斷裂,另一條滑扣螺母與桿粘死,連桿大頭瓦巴士合金脫層燒熔。最終用角磨機切斷粘死螺栓才將連桿取出。



四、分析檢查
通常我們認為,連桿的主要損壞形式是疲勞斷裂和過(guò)量變形。通常疲勞斷裂的部位是在連桿上的三個(gè)高應力區域。連桿的工作條件要求連桿具有較高的強度和抗疲勞性能;又要求具有足夠的鋼性和韌性。合金鋼雖具有很高強度,但對應力集中很敏感。所以,在連桿外形、過(guò)度圓角等方面需嚴格要求,還應注意表面加工質(zhì)量以提高疲勞強度,否則高強度合金鋼的應用并不能達到預期效果。連桿螺栓承受很大的交變載荷,是運動(dòng)機構中受力情況最嚴重的零件。它要有足夠的抗拉強度和抗疲勞性,因此在選材、制造包括過(guò)渡圓角和粗糙度、檢修裝配都不可掉以輕心。
五、連桿螺栓斷裂的原因
?。?)螺栓頭部、螺母與連桿上的支承面沒(méi)垂直貼合緊密。
?。?)螺母沒(méi)有擰緊,止退措施失效。
?。?)螺栓應力集中的敏感部位精度不夠,如螺紋、退刀槽、過(guò)渡圓角、大小頭孔平行度等。
?。?)螺栓疲勞或接近疲勞又受附加力的沖擊造成斷裂。
?。?)與軸瓦、銅套的配合間隙不當,出現偏磨、燒研。
?。?)連桿油路堵塞,不過(guò)油。
根據當時(shí)檢修情況,連桿螺栓與連桿接觸支撐面均用油石研磨,可以排除(1)項因素;
連桿螺母均采用隨機扭矩扳手統一上緊,力矩相同,可以排除(2)項因素;
本機所有連桿螺栓拆檢后清洗檢查,加工精度較高,沒(méi)有異常缺陷,可以排除(3)項因素;
檢查本機運動(dòng)機構潤滑系統:本機的運動(dòng)機構(曲軸、連桿、十字頭等)采用強制潤滑。整個(gè)潤滑油系統由軸頭泵和稀油站及管路組成。稀油站由輔油泵、雙聯(lián)過(guò)濾器、冷卻器、安全閥及溢流閥等組成。潤滑油由機身內的進(jìn)油管進(jìn)入各軸承蓋,經(jīng)過(guò)主軸承潤滑主軸頸并進(jìn)入曲軸上的油孔,經(jīng)過(guò)連桿體內油孔流向十字頭銷(xiāo)并潤滑十字頭滑板,油系統通暢,可以排除(6)項因素;
檢查檢修記錄,連桿大頭瓦間隙在技術(shù)要求范圍內,排除(5)項因素;
檢查開(kāi)車(chē)程序,開(kāi)機前先啟動(dòng)輔助油泵潤滑各摩擦部位,當油壓>0.25MPa(G),壓縮機主電機可以啟動(dòng)。壓縮機工作中,如果油壓≥0.4MPa(G)時(shí)報警手動(dòng)停輔助油泵,油壓≤0.25MPa(G)時(shí)報警啟動(dòng)輔助油泵,油壓≤0.15MPa(G)時(shí)主電機立即停機,以保證摩擦部位不至于因無(wú)潤滑油而損壞,油壓可通過(guò)稀油站上的自立式調節閥進(jìn)行調整,油泵的供油壓力應為0.35~0.4MPa(G)。機身內的油位高度可以從機身上的油位指示器上觀(guān)察,最高油位應不至于接觸曲軸、連桿;最低油位應保證吸油口不露出油面,本機機身油池最大注油量約為325升。本機油池采用恒溫電加熱器,當油溫≥0℃時(shí)允許開(kāi)輔助油泵,當油溫≥10℃時(shí)允許開(kāi)啟壓縮機。開(kāi)機程序符合廠(chǎng)家要求,油路運行正常,不會(huì )出現供油不足或中斷。
本機嚴格按照廠(chǎng)家要求,運動(dòng)部件潤滑油選用GB12691-90標準中規定的L-DAB 100壓縮機油
粘度 (40℃) 90~110mm2/S
閃點(diǎn) (開(kāi)口) ≥205℃
傾點(diǎn) ≤-9℃
查閱上次檢修記錄,與檢修描述,連桿兩根抗拉螺栓將其連接成一體,連桿大頭瓦為剖分式,瓦背材料為20號鋼,瓦面為軸承合金,兩端翻邊做軸向定位,大頭孔內側表面鑲有圓柱銷(xiāo),用于大頭瓦徑向定位,防止軸瓦轉動(dòng)。連桿小頭及小頭襯套為整體式,襯套材料為錫青銅。連桿體內沿桿體軸向鉆有油孔,并與大小頭瓦背環(huán)槽連通,潤滑油經(jīng)環(huán)形槽并通過(guò)軸瓦上的徑向油孔實(shí)現對曲柄銷(xiāo)的潤滑。為確保連桿安全可靠地傳遞交變載荷,連桿螺栓緊固時(shí),均采用扭矩扳手緊固,有足夠預緊力保證,其預緊力的大小通過(guò)測量連桿螺栓緊固后的伸長(cháng)量,達到技術(shù)要求。檢修時(shí)時(shí)采用的是隨機所帶的螺栓伸長(cháng)量測量專(zhuān)用工具進(jìn)行測定,在檢修螺栓緊固上沒(méi)有問(wèn)題。查閱廠(chǎng)家技術(shù)規范,在連桿使用周期有要求,連桿螺栓工作時(shí)間累積超過(guò)16000小時(shí),必須報廢更換。但本機組運行周期已經(jīng)超過(guò)四年,雖經(jīng)過(guò)一次大修,但未按照廠(chǎng)家要求,到周期未更換連桿螺栓,認為經(jīng)過(guò)著(zhù)色探傷沒(méi)有問(wèn)題,就超期使用。
通過(guò)對螺栓的斷口形貌進(jìn)行了分析,對其化學(xué)成分,顯微組織和硬度等進(jìn)行了理化分析。斷裂連桿螺栓的組織分布不均勻,夾雜物較多,力學(xué)性能下降,在交變載荷作用下,最終發(fā)生早期疲勞失效。通過(guò)金相組織、掃描電鏡等的檢驗分析,結果表明,在交變載荷的作用下,該壓縮機的一根連桿螺栓首先疲勞斷裂;隨之另一根連桿螺栓因過(guò)載而被拉滑扣,最終導致軸瓦燒壞。
六、壓縮機維護注意事項
通過(guò)本次連桿螺栓斷裂暴露出往復式壓縮機核心易損件到期必須進(jìn)行更換的問(wèn)題的嚴肅性,最終經(jīng)各級部門(mén)討論,優(yōu)化了機組檢修方案。
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