1.地下儲氣庫簡(jiǎn)介
某地下儲氣庫為枯竭型氣藏儲氣庫,設計庫容5.88×108m3,墊底氣2.93×108m3,工作氣量2.95×108m3,設計上限壓力27.0MPa,下限壓力13.0MPa。氣庫設計有三臺往復式壓縮機,日注氣量可達200×104m3/d。其中某臺機組運行7075h時(shí)氣缸余隙調節裝置余隙活塞脫落,氣缸出現撞缸導致活塞、氣缸缸套嚴重損壞故障。
2.故障壓縮機組簡(jiǎn)介
壓縮機組采用電驅往復式壓縮機,設計進(jìn)氣壓力6.0MPa,額定排氣壓力23.5MPa,排氣量62萬(wàn)方/天。電機型號為YB710-6-1500kW,額定電壓6000V,額定電流177A,額定功率1500kW,額定轉速994rpm。壓縮機采用兩級壓縮,四列對稱(chēng)平衡型結構,每級兩個(gè)氣缸,一級氣缸直徑5.75英寸,二級氣缸直徑4.5英寸,行程5.5英寸。機組共有四個(gè)氣缸,編號按曲拐順序編號,依次為1#、2#、3#、4#氣缸,其中1#和3#氣缸是二級氣缸,2#和4#氣缸是一級氣缸。一級氣缸(2#和4#氣缸)設置有氣缸余隙調節裝置,俗稱(chēng)氣缸余隙頭,用來(lái)調節余隙容積以調節機組排氣量,其結構如圖1所示。
3.故障發(fā)現過(guò)程概況
某日凌晨3點(diǎn),運行值班人員值班巡檢發(fā)現壓縮機振動(dòng)值偏大,機組有異響,振動(dòng)值未達到設定報警停機值,機組未停機。3點(diǎn)45分,機組異響擴大,值班人員向值班干部匯報機組出現巨大異響。4點(diǎn)15分值班干部向公司調控中心申請故障停機,4點(diǎn)20分調控中心同意后手動(dòng)停機。8點(diǎn)05分壓縮機維保單位開(kāi)始對機組進(jìn)行放空拆卸檢查。
二、壓縮機故障檢查及原因分析
機組故障發(fā)生時(shí),主要現象為機組四號氣缸(一級氣缸)出現異響。機組振動(dòng)值偏大,但未達到停機報警值,未觸發(fā)機組振動(dòng)報警。停機前后,四號氣缸排氣溫度變化明顯變化,盤(pán)根溫度顯著(zhù)上升。從SCADA系統查看機組測點(diǎn)信息,機組振動(dòng)值變化情況如圖2所示。壓縮機四號氣缸排氣溫度及盤(pán)根溫度變化如圖3和圖4所示。


在對存在異響的四號氣缸進(jìn)行拆卸后,發(fā)現氣缸余隙活塞碎裂、余隙缸斷裂。在對壓縮活塞拆卸后,發(fā)現該氣缸活塞端部損傷,活塞環(huán)、支撐環(huán)破損,缸套明顯磨損。在對機組其他氣缸進(jìn)行進(jìn)一步檢查后,發(fā)現二號氣缸,也存在缸套磨損、活塞環(huán)損壞問(wèn)題。機組具體損壞情況如圖5~11所示。







根據以上檢查內容,結合機組振動(dòng)、溫度數據進(jìn)行分析,機組故障原因如下:
1.四號氣缸余隙活塞O形圈在高溫、高壓環(huán)境下發(fā)生了老化,造成密封失效,高壓氣體進(jìn)入余隙缸后端。由于余隙活塞和余隙桿之間有間隙,使得吸排氣過(guò)程中氣體壓力的脈動(dòng)導致余隙活塞發(fā)生軸向串動(dòng),余隙活塞來(lái)回撞擊余隙桿。如圖1所示,余隙活塞與余隙桿連接方式為T(mén)型頭連接,此T型頭設計在余隙活塞來(lái)回撞擊的情況下容易出現斷裂而產(chǎn)生事故。因此造成凌晨1點(diǎn)05分左右余隙桿T型頭位置斷裂,余隙活塞脫落。
2.余隙活塞脫落后,在余隙氣缸、殘余余隙桿所形成的空隙內不斷與余隙桿、余隙氣缸發(fā)生撞擊。撞擊過(guò)程不斷沖擊余隙氣缸缸頭位置,造成缸頭疲勞破壞,進(jìn)而發(fā)生余隙氣缸缸頭斷裂脫落。缸頭與余隙活塞一同進(jìn)入工作氣缸。
3.余隙氣缸缸頭、余隙活塞碎片進(jìn)入氣缸工作腔產(chǎn)生撞缸現象,并造成活塞、活塞環(huán)、支撐環(huán)以及缸套嚴重損壞。
4.由于缸套磨損過(guò)程中產(chǎn)生大量熱量,氣缸溫度升高。停機后,排氣緩沖罐氣體不再流動(dòng),填料冷卻水停止循環(huán),氣缸熱量向緩沖罐與填料擴散,造成如圖3和圖4所示的排氣溫度、填料溫度的變化。但停機前,排氣溫度約60℃,填料溫度約53℃,遠小于排氣溫度和填料溫度報警值126℃。
三、壓縮機系統性檢測情況
除對現場(chǎng)損壞部件的情況進(jìn)行檢查外,我們對機組的其它部件也進(jìn)行了檢查,以弄清楚機組受損嚴重程度。
1.檢查各列主軸瓦、連桿瓦間隙,其值在正常范圍內,滿(mǎn)足要求。各列十字頭瓦與滑道上、下間隙,其值在正常范圍內,滿(mǎn)足要求;
2.拆除發(fā)生問(wèn)題列連桿部件,檢查連桿大頭瓦及小頭襯套,滿(mǎn)足使用要求,檢查曲軸撓度,其值為0.006mm,小于規定值0.025mm;
3.檢查各列氣缸缸套的磨損情況,一號、三號氣缸缸套正常,四號缸缸套磨損嚴重,二號缸缸套局部磨損,需進(jìn)行返廠(chǎng)維修;
4.二號缸余隙活塞與余隙桿的配合間隙在正常范圍內;
通過(guò)對檢查數據的分析,機組基礎件機體、曲軸、連桿、十字頭部件正常,可以安全使用,四號、二號氣缸缸套需進(jìn)行更換,2個(gè)活塞部件返廠(chǎng)做進(jìn)一步探傷檢查。
四、機組修復情況
根據機組受損及相關(guān)檢測情況,我們制定了以下修復方案。
1.更換以下配件:包括一級余隙缸部件2套、一級氣缸缸套2個(gè)、4號缸活塞、一級氣閥閥片3套、一級活塞環(huán)及支撐環(huán)2套。具體數量及進(jìn)度安排如下:
其中,由于余隙活塞組件在設計上的固有缺陷,壓縮機廠(chǎng)家已停用了T型頭連接安裝方式,此次返廠(chǎng)更換形式為改進(jìn)型,杜絕了后期余隙活塞脫落的風(fēng)險。
2.二號和四號兩個(gè)一級氣缸返廠(chǎng)進(jìn)一步檢測,更換缸套,更換四號缸活塞,檢查活塞桿的形位公差,無(wú)損探傷檢查是否有裂紋,根據檢測結果決定是否更換。
3.更換機組所有氣閥、填料環(huán)、活塞環(huán)、支承環(huán)、O形圈等易損件。
4.機組恢復安裝,按機組出廠(chǎng)的標準及規范要求進(jìn)行詳細檢查、試驗。
5.結合實(shí)際工況調整機組振動(dòng)、溫度的報警停機值,確保機組自控系統能起保護作用。
通過(guò)壓縮機廠(chǎng)家的密切配合,及時(shí)生產(chǎn)加工氣缸缸套、活塞等部件,我們在故障后的35天內完成了機組的修復工作,機組恢復運行。
五、壓縮機管理原因分析
1.氣缸余隙頭設計不合理,余隙活塞與余隙桿采用T型頭連接,兩者有間隙存在,且強度及抗疲勞性均不足,設計存在安全隱患。壓縮機廠(chǎng)家既然已經(jīng)升級改進(jìn)了氣缸余隙頭的設計制造,卻沒(méi)有對前期生產(chǎn)設備的使用單位進(jìn)行告知更換,抱有一定的僥幸心理,這從根源上決定了本次故障的可能性存在。改進(jìn)后的氣缸余隙頭如圖12所示,余隙活塞與余隙桿采用螺紋連接,兩者無(wú)間隙,杜絕了余隙活塞來(lái)回撞擊余隙桿的可能性。
2.機組維護保養工作有缺項,該機組在出現故障時(shí)距生產(chǎn)時(shí)間已有四年時(shí)間,機組已運行了7075小時(shí),通過(guò)檢查前期各級保養工作報告發(fā)現,在機組前期運行的各級維保中均未對氣缸余隙頭進(jìn)行檢查,余隙活塞O型圈老化未曾發(fā)現,更未曾更換。如前所述,余隙活塞O型圈老化是導致后面一系列故障的直接原因。結構設計的不合理加上維保工作的缺失,直接造成了本次故障的出現。
3.壓縮機出廠(chǎng)設定的報警值、連鎖停機值偏大,設置不合理,機組報警未起作用。由于機組振動(dòng)值報警值為10mm/s,停機值為14mm/s,高于機組異常運行期間4mm/s到8mm/s的波動(dòng)值,四號缸排氣溫度和填料溫度報警值均為126℃,停機值為132℃,遠高于實(shí)際運行的一級排氣溫度(60℃)。在機組出現巨大異響,現場(chǎng)人員組織停機期間,各檢測點(diǎn)均未達到機組報警停機值。因而機組的檢測參數異常報警停機作用未得到體現。導致機組在異常情況下繼續運行,機組受損度嚴重擴大。
4.現場(chǎng)值班人員缺乏機械故障診斷技能,對壓縮機初始故障未能及時(shí)發(fā)現,沒(méi)有在第一時(shí)間采取措施,造成了故障的擴大。從圖2機組振動(dòng)參數變化趨勢分析,1點(diǎn)05分,機組振動(dòng)由2.7mm/s上升至4.22mm/s。但由于振動(dòng)值距離報警值尚有較大差距,未能引起值班人員的高度重視。1點(diǎn)11分至3點(diǎn)50分之間,振動(dòng)值在4mm/s到8mm/s之間波動(dòng),且異響聲較大,值班人員仍未采取停機措施。直到4點(diǎn)左右才向公司調控中心申請停機。壓縮機組在異常情況下運轉三個(gè)小時(shí),導致了機組故障嚴重程度的擴大。
六、運行管理相關(guān)建議
綜合前文所述,在此提出以下建議,以防止類(lèi)似故障的再次發(fā)生,促進(jìn)提高壓縮機運行管理水平。
1.加強基層一線(xiàn)員工專(zhuān)業(yè)技能培訓,重點(diǎn)針對壓縮機組的巡檢要求、故障判斷等開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓,提高現場(chǎng)巡檢發(fā)現問(wèn)題能力以及故障判斷能力,讓巡檢過(guò)程真正有所發(fā)現。
2.加強設備故障應急管理,明確應急處置措施,定期開(kāi)展應急演練工作,提高一線(xiàn)人員在遇到設備故障后的正確決斷和快速處置能力。
3.加強壓縮機維護保養管理,完善壓縮機維護保養管理規定,對維護保養內容根據機組實(shí)際情況進(jìn)行修訂,提高維修保養的及時(shí)性和有效性。
4.建立定期回訪(fǎng)制度,加強生產(chǎn)廠(chǎng)家與用戶(hù)對接,壓縮機生產(chǎn)方和使用方定期開(kāi)展技術(shù)交流會(huì )議,共同關(guān)注,確保機組的長(cháng)久安全平穩運行。
來(lái)源:本站原創(chuàng )

1.地下儲氣庫簡(jiǎn)介
某地下儲氣庫為枯竭型氣藏儲氣庫,設計庫容5.88×108m3,墊底氣2.93×108m3,工作氣量2.95×108m3,設計上限壓力27.0MPa,下限壓力13.0MPa。氣庫設計有三臺往復式壓縮機,日注氣量可達200×104m3/d。其中某臺機組運行7075h時(shí)氣缸余隙調節裝置余隙活塞脫落,氣缸出現撞缸導致活塞、氣缸缸套嚴重損壞故障。
2.故障壓縮機組簡(jiǎn)介
壓縮機組采用電驅往復式壓縮機,設計進(jìn)氣壓力6.0MPa,額定排氣壓力23.5MPa,排氣量62萬(wàn)方/天。電機型號為YB710-6-1500kW,額定電壓6000V,額定電流177A,額定功率1500kW,額定轉速994rpm。壓縮機采用兩級壓縮,四列對稱(chēng)平衡型結構,每級兩個(gè)氣缸,一級氣缸直徑5.75英寸,二級氣缸直徑4.5英寸,行程5.5英寸。機組共有四個(gè)氣缸,編號按曲拐順序編號,依次為1#、2#、3#、4#氣缸,其中1#和3#氣缸是二級氣缸,2#和4#氣缸是一級氣缸。一級氣缸(2#和4#氣缸)設置有氣缸余隙調節裝置,俗稱(chēng)氣缸余隙頭,用來(lái)調節余隙容積以調節機組排氣量,其結構如圖1所示。

3.故障發(fā)現過(guò)程概況
某日凌晨3點(diǎn),運行值班人員值班巡檢發(fā)現壓縮機振動(dòng)值偏大,機組有異響,振動(dòng)值未達到設定報警停機值,機組未停機。3點(diǎn)45分,機組異響擴大,值班人員向值班干部匯報機組出現巨大異響。4點(diǎn)15分值班干部向公司調控中心申請故障停機,4點(diǎn)20分調控中心同意后手動(dòng)停機。8點(diǎn)05分壓縮機維保單位開(kāi)始對機組進(jìn)行放空拆卸檢查。
二、壓縮機故障檢查及原因分析
機組故障發(fā)生時(shí),主要現象為機組四號氣缸(一級氣缸)出現異響。機組振動(dòng)值偏大,但未達到停機報警值,未觸發(fā)機組振動(dòng)報警。停機前后,四號氣缸排氣溫度變化明顯變化,盤(pán)根溫度顯著(zhù)上升。從SCADA系統查看機組測點(diǎn)信息,機組振動(dòng)值變化情況如圖2所示。壓縮機四號氣缸排氣溫度及盤(pán)根溫度變化如圖3和圖4所示。



在對存在異響的四號氣缸進(jìn)行拆卸后,發(fā)現氣缸余隙活塞碎裂、余隙缸斷裂。在對壓縮活塞拆卸后,發(fā)現該氣缸活塞端部損傷,活塞環(huán)、支撐環(huán)破損,缸套明顯磨損。在對機組其他氣缸進(jìn)行進(jìn)一步檢查后,發(fā)現二號氣缸,也存在缸套磨損、活塞環(huán)損壞問(wèn)題。機組具體損壞情況如圖5~11所示。







根據以上檢查內容,結合機組振動(dòng)、溫度數據進(jìn)行分析,機組故障原因如下:
1.四號氣缸余隙活塞O形圈在高溫、高壓環(huán)境下發(fā)生了老化,造成密封失效,高壓氣體進(jìn)入余隙缸后端。由于余隙活塞和余隙桿之間有間隙,使得吸排氣過(guò)程中氣體壓力的脈動(dòng)導致余隙活塞發(fā)生軸向串動(dòng),余隙活塞來(lái)回撞擊余隙桿。如圖1所示,余隙活塞與余隙桿連接方式為T(mén)型頭連接,此T型頭設計在余隙活塞來(lái)回撞擊的情況下容易出現斷裂而產(chǎn)生事故。因此造成凌晨1點(diǎn)05分左右余隙桿T型頭位置斷裂,余隙活塞脫落。
2.余隙活塞脫落后,在余隙氣缸、殘余余隙桿所形成的空隙內不斷與余隙桿、余隙氣缸發(fā)生撞擊。撞擊過(guò)程不斷沖擊余隙氣缸缸頭位置,造成缸頭疲勞破壞,進(jìn)而發(fā)生余隙氣缸缸頭斷裂脫落。缸頭與余隙活塞一同進(jìn)入工作氣缸。
3.余隙氣缸缸頭、余隙活塞碎片進(jìn)入氣缸工作腔產(chǎn)生撞缸現象,并造成活塞、活塞環(huán)、支撐環(huán)以及缸套嚴重損壞。
4.由于缸套磨損過(guò)程中產(chǎn)生大量熱量,氣缸溫度升高。停機后,排氣緩沖罐氣體不再流動(dòng),填料冷卻水停止循環(huán),氣缸熱量向緩沖罐與填料擴散,造成如圖3和圖4所示的排氣溫度、填料溫度的變化。但停機前,排氣溫度約60℃,填料溫度約53℃,遠小于排氣溫度和填料溫度報警值126℃。
三、壓縮機系統性檢測情況
除對現場(chǎng)損壞部件的情況進(jìn)行檢查外,我們對機組的其它部件也進(jìn)行了檢查,以弄清楚機組受損嚴重程度。
1.檢查各列主軸瓦、連桿瓦間隙,其值在正常范圍內,滿(mǎn)足要求。各列十字頭瓦與滑道上、下間隙,其值在正常范圍內,滿(mǎn)足要求;
2.拆除發(fā)生問(wèn)題列連桿部件,檢查連桿大頭瓦及小頭襯套,滿(mǎn)足使用要求,檢查曲軸撓度,其值為0.006mm,小于規定值0.025mm;
3.檢查各列氣缸缸套的磨損情況,一號、三號氣缸缸套正常,四號缸缸套磨損嚴重,二號缸缸套局部磨損,需進(jìn)行返廠(chǎng)維修;
4.二號缸余隙活塞與余隙桿的配合間隙在正常范圍內;
通過(guò)對檢查數據的分析,機組基礎件機體、曲軸、連桿、十字頭部件正常,可以安全使用,四號、二號氣缸缸套需進(jìn)行更換,2個(gè)活塞部件返廠(chǎng)做進(jìn)一步探傷檢查。
四、機組修復情況
根據機組受損及相關(guān)檢測情況,我們制定了以下修復方案。
1.更換以下配件:包括一級余隙缸部件2套、一級氣缸缸套2個(gè)、4號缸活塞、一級氣閥閥片3套、一級活塞環(huán)及支撐環(huán)2套。具體數量及進(jìn)度安排如下:

其中,由于余隙活塞組件在設計上的固有缺陷,壓縮機廠(chǎng)家已停用了T型頭連接安裝方式,此次返廠(chǎng)更換形式為改進(jìn)型,杜絕了后期余隙活塞脫落的風(fēng)險。
2.二號和四號兩個(gè)一級氣缸返廠(chǎng)進(jìn)一步檢測,更換缸套,更換四號缸活塞,檢查活塞桿的形位公差,無(wú)損探傷檢查是否有裂紋,根據檢測結果決定是否更換。
3.更換機組所有氣閥、填料環(huán)、活塞環(huán)、支承環(huán)、O形圈等易損件。
4.機組恢復安裝,按機組出廠(chǎng)的標準及規范要求進(jìn)行詳細檢查、試驗。
5.結合實(shí)際工況調整機組振動(dòng)、溫度的報警停機值,確保機組自控系統能起保護作用。
通過(guò)壓縮機廠(chǎng)家的密切配合,及時(shí)生產(chǎn)加工氣缸缸套、活塞等部件,我們在故障后的35天內完成了機組的修復工作,機組恢復運行。
五、壓縮機管理原因分析
1.氣缸余隙頭設計不合理,余隙活塞與余隙桿采用T型頭連接,兩者有間隙存在,且強度及抗疲勞性均不足,設計存在安全隱患。壓縮機廠(chǎng)家既然已經(jīng)升級改進(jìn)了氣缸余隙頭的設計制造,卻沒(méi)有對前期生產(chǎn)設備的使用單位進(jìn)行告知更換,抱有一定的僥幸心理,這從根源上決定了本次故障的可能性存在。改進(jìn)后的氣缸余隙頭如圖12所示,余隙活塞與余隙桿采用螺紋連接,兩者無(wú)間隙,杜絕了余隙活塞來(lái)回撞擊余隙桿的可能性。
2.機組維護保養工作有缺項,該機組在出現故障時(shí)距生產(chǎn)時(shí)間已有四年時(shí)間,機組已運行了7075小時(shí),通過(guò)檢查前期各級保養工作報告發(fā)現,在機組前期運行的各級維保中均未對氣缸余隙頭進(jìn)行檢查,余隙活塞O型圈老化未曾發(fā)現,更未曾更換。如前所述,余隙活塞O型圈老化是導致后面一系列故障的直接原因。結構設計的不合理加上維保工作的缺失,直接造成了本次故障的出現。
3.壓縮機出廠(chǎng)設定的報警值、連鎖停機值偏大,設置不合理,機組報警未起作用。由于機組振動(dòng)值報警值為10mm/s,停機值為14mm/s,高于機組異常運行期間4mm/s到8mm/s的波動(dòng)值,四號缸排氣溫度和填料溫度報警值均為126℃,停機值為132℃,遠高于實(shí)際運行的一級排氣溫度(60℃)。在機組出現巨大異響,現場(chǎng)人員組織停機期間,各檢測點(diǎn)均未達到機組報警停機值。因而機組的檢測參數異常報警停機作用未得到體現。導致機組在異常情況下繼續運行,機組受損度嚴重擴大。
4.現場(chǎng)值班人員缺乏機械故障診斷技能,對壓縮機初始故障未能及時(shí)發(fā)現,沒(méi)有在第一時(shí)間采取措施,造成了故障的擴大。從圖2機組振動(dòng)參數變化趨勢分析,1點(diǎn)05分,機組振動(dòng)由2.7mm/s上升至4.22mm/s。但由于振動(dòng)值距離報警值尚有較大差距,未能引起值班人員的高度重視。1點(diǎn)11分至3點(diǎn)50分之間,振動(dòng)值在4mm/s到8mm/s之間波動(dòng),且異響聲較大,值班人員仍未采取停機措施。直到4點(diǎn)左右才向公司調控中心申請停機。壓縮機組在異常情況下運轉三個(gè)小時(shí),導致了機組故障嚴重程度的擴大。
六、運行管理相關(guān)建議
綜合前文所述,在此提出以下建議,以防止類(lèi)似故障的再次發(fā)生,促進(jìn)提高壓縮機運行管理水平。
1.加強基層一線(xiàn)員工專(zhuān)業(yè)技能培訓,重點(diǎn)針對壓縮機組的巡檢要求、故障判斷等開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓,提高現場(chǎng)巡檢發(fā)現問(wèn)題能力以及故障判斷能力,讓巡檢過(guò)程真正有所發(fā)現。
2.加強設備故障應急管理,明確應急處置措施,定期開(kāi)展應急演練工作,提高一線(xiàn)人員在遇到設備故障后的正確決斷和快速處置能力。
3.加強壓縮機維護保養管理,完善壓縮機維護保養管理規定,對維護保養內容根據機組實(shí)際情況進(jìn)行修訂,提高維修保養的及時(shí)性和有效性。
4.建立定期回訪(fǎng)制度,加強生產(chǎn)廠(chǎng)家與用戶(hù)對接,壓縮機生產(chǎn)方和使用方定期開(kāi)展技術(shù)交流會(huì )議,共同關(guān)注,確保機組的長(cháng)久安全平穩運行。
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