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    壓縮機網(wǎng) >雜志精華>正文

    往復式壓縮機活塞桿松動(dòng)故障分析

       【壓縮機網(wǎng)】一、前言
     
      本壓縮機為臥式兩列二級,對稱(chēng)平衡式壓縮機,氣缸為少油潤滑雙作用水冷式往復式壓縮機。
     
      1.1 壓縮機主要技術(shù)規范
     
      a.排氣量(吸入狀態(tài))     5.25  m3/min
      b.吸氣壓力         2.35/5.1  MPaG
      c.排氣壓力         5.1/10.8  MPaG
      d.吸氣溫度                40/40  ℃
      e.排氣溫度              119/117  ℃
      f.潤滑油壓力       0.35~0.4  MPaG
      g.壓縮機轉速             372  r/min
      h.活塞行程                  280  mm
      i.氣缸直徑            φ220/160  mm
      j.軸功率                     445  kW
      k.介質(zhì)                  氫氣、甲烷等
     
      1.2 壓縮機相關(guān)部件主要結構特征
     
      活塞與活塞桿
     
      一級活塞桿材料為17-4PH,二級活塞與活塞桿為一體式結構,材料為17-4PH?;钊麠U與填料摩擦部位表面進(jìn)行碳化鎢處理,其表面硬度大于HRC65?;钊c活塞桿采用超級螺母連接,超級螺母中單個(gè)螺釘額定緊固轉矩為49N.M。
     
      十字頭
     
      十字頭為雙側圓筒型分體組合式結構,十字頭體和上下兩個(gè)可拆卸的滑履采用楔槽定位,并借助螺釘連接成一體?;呐c十字頭之間裝有調整墊片,由于機身兩側十字頭的側向力方向相反,為保證十字頭與活塞桿運行的同心,制造廠(chǎng)組裝時(shí),已將受力相反的十字頭與滑履間墊片數量進(jìn)行調整,用戶(hù)在安裝檢修時(shí),不應隨意調換十字頭和增減墊片。十字頭是由ZG230-450制成,上下滑履材料為20號鋼,承壓表面掛有軸承合金,并開(kāi)有油槽以利于潤滑油的分布。十字頭銷(xiāo)為直銷(xiāo)型式,固定于十字頭銷(xiāo)孔中,銷(xiāo)體內分布軸向和徑向油孔,用于潤滑油的輸送。
     
      液壓連接緊固裝置是用于活塞桿與十字頭體的連接,主要由連接裝置和緊固裝置兩部分組成。其工作原理為:通過(guò)連接緊固裝置,將活塞桿與十字頭進(jìn)行連接后,用本產(chǎn)品隨機所帶的手動(dòng)超高壓油,將150MPa壓力的油注入緊固裝置中的壓力體中,利用液體不可壓縮的性質(zhì)推動(dòng)環(huán)形活塞,迫使活塞桿尾部產(chǎn)生彈性拉伸變形,再將鎖緊螺母鎖定后,將油泄壓,即可達到連接所需的預緊力。連接打壓過(guò)程中應注意:油壓力不得超過(guò)150MPa,緊固的全過(guò)程需經(jīng)三次才能完成,每次間隔1小時(shí),每次緊固的方法均相同。液壓連接緊固裝置具體操作方法見(jiàn)活塞安裝部分中有關(guān)內容。
    往復式壓縮機活塞桿松動(dòng)故障分析

    往復式壓縮機活塞桿松動(dòng)故障分析
      二、故障過(guò)程
     
      2020年4月2日上午約9:00時(shí),柴油加氫裝置K-101A往復式壓縮機機組按照正常程序由檢修單位進(jìn)行更換填料總成,4月2日晚上約20:30組裝完畢。4月3日上午約10:00試車(chē),運行至當天23:30氣缸振動(dòng)突然增大,4月4日凌晨約02:30振動(dòng)報警,切機。4月4日早上8:30檢查振動(dòng)原因。檢查發(fā)現:
     
     ?。?)壓縮機二級活塞外側止點(diǎn)間隙:0.60mm,通過(guò)數據確認活塞桿與十字頭連接已松動(dòng),初步判斷活塞在停機惰轉運行過(guò)程中未撞缸;
     
     ?。?)壓縮級二級填料函處活塞桿徑向跳動(dòng):水平0.01mm,垂直0.02mm,初步判斷活塞桿未受到過(guò)大的軸向壓縮變形;
     
     ?。?)壓縮機二級活塞桿與十字頭連接液壓螺母,鎖緊螺母松動(dòng),松動(dòng)后因運行時(shí)的往復慣性振動(dòng)使螺母與打壓體螺紋產(chǎn)生沖擊,致使螺紋斷裂滑扣,已經(jīng)不能按照正常方法拆卸出來(lái);
     
     ?。?)壓縮機一級二級氣缸與中體連接法蘭螺栓,檢查中體與曲軸箱連接法蘭螺栓,無(wú)明顯松動(dòng),進(jìn)一步確認活塞未達到撞缸程度;
     
     ?。?)一級活塞桿與十字頭連接液壓上緊螺母,未見(jiàn)異常;
     
      4月4日下午現場(chǎng)經(jīng)各部門(mén)相互溝通,結合現場(chǎng),經(jīng)HSE部現場(chǎng)檢查確認,開(kāi)具動(dòng)火票、動(dòng)設備對動(dòng)火部位做好防火措施。用角磨機及電鉆將液壓上緊外螺母切斷拆卸。4月4日晚20:00動(dòng)設備將液壓鎖緊螺母切開(kāi),隨后拆卸液壓上緊裝置,檢查活塞桿與十字頭連接螺母,沒(méi)有螺紋磨損與斷裂;拆卸活塞桿,檢查活塞及活塞桿,十字頭內螺紋,無(wú)損傷,最終確認活塞未與缸頭相沖擊。4月5日清理十字頭滑道雜物,修復十字頭平面被液壓螺母磕碰的部位,研磨各部配合面,達到回裝條件。按照規定要求,現場(chǎng)在運行部工程師及設備中心工程師逐級監督確認下,約23:30回裝完畢。4月6日上午9:00空負荷試車(chē)1小時(shí),無(wú)異常。
     
      三、原因分析
     
      分析活塞桿與十字頭連接液壓螺母安裝規范與技術(shù)要求。
     
      A.液壓螺母安裝調整細節步驟如下:
    往復式壓縮機活塞桿松動(dòng)故障分析
     
     ?。?)將壓力體、密封圈、環(huán)形活塞、鎖緊螺母組裝后裝入活塞桿尾部與活塞桿臺肩靠緊,并將鎖緊螺母退至與環(huán)形活塞平齊位置。
     
     ?。?)將調節圈旋入內螺母上,使其徑向孔對準內螺母上任一螺孔,并擰入螺釘裝于活塞桿尾部。
     
     ?。?)將止推圈(兩半)裝在活塞桿尾部外端,用拉緊彈簧箍住。
     
     ?。?)盤(pán)車(chē)使十字頭移動(dòng)將活塞桿尾部引入十字頭頸部?jì)?,用棒扳手擰動(dòng)調節圈使內螺母旋入十字頭螺紋孔內,直至調節圈與十字頭頸部端面接觸,然后將鎖緊螺母旋緊至十字頭頸部端面。連接過(guò)程中應防止活塞轉動(dòng)。
     
     ?。?)盤(pán)動(dòng)壓縮機,分別用壓鉛法測量前后止點(diǎn)間隙,其數值應符合“壓縮機主要配合部位裝配間隙表”中的規定。
     
     ?。?)當前后止點(diǎn)間隙偏差較大時(shí),應重新進(jìn)行調整,旋松鎖緊螺母,旋出定位螺圈,拆卸定位螺圈上的螺釘,按需要的調整方向調整調節圈,使其開(kāi)口對準另一螺孔重新擰入螺釘,再次將定位螺圈及鎖緊螺母旋緊,并測量活塞止點(diǎn)間隙,可重復調整直至止點(diǎn)間隙符合規定。
     
     ?。?)活塞前后止點(diǎn)間隙合格后,應退出鎖緊螺母,將定位螺圈上螺釘拆卸涂上厭氧膠后擰入,最后旋緊鎖緊螺母。
    往復式壓縮機活塞桿松動(dòng)故障分析
     
      B.液壓緊固步驟:
     
     ?。?) 將手動(dòng)超高壓油泵的軟管與壓力體上G1/4"接口相連。
     
     ?。?)掀動(dòng)油泵手柄,使油泵壓力升至150MPa(不得超過(guò)此壓力值),在油壓作用下環(huán)形活塞和壓力體分別壓向定位螺圈和活塞桿肩部,迫使活塞桿尾部發(fā)生彈性伸長(cháng)變形,此時(shí)鎖緊螺母與十字頭頸部分開(kāi),再次用棒扳手旋緊鎖緊螺母,緊固時(shí)可用小錘輕輕敲擊棒扳手,以保證鎖緊螺母與十字頭頸部端面接觸貼實(shí),然后卸壓,即完成第一次液壓緊固。
     
     ?。?)第一次液壓緊固完成后,活塞桿尾部應在初始伸長(cháng)狀態(tài)下保持1小時(shí),再進(jìn)行第二次液壓緊固。仍以150MPa壓力與第一次相同方法進(jìn)行。
     
     ?。?)第二次液壓緊固完成后,活塞桿在繼續伸長(cháng)狀態(tài)下保持1小時(shí)后,再進(jìn)行第三次液壓緊固。仍以150MPa壓力與第一次相同方法進(jìn)行。卸壓后即完成液壓緊固工作,全部完畢可投入使用。
      通過(guò)對液壓螺母安裝技術(shù)資料的學(xué)習,可能導致活塞桿與十字頭連接松動(dòng)可能導致的主要原因有以下幾點(diǎn):
     
     ?。?)液壓上緊裝置的鎖緊螺母是細牙螺紋且旋合精度較高的零件,頻繁拆裝可能會(huì )造成微小磕碰,在檢修裝配中,若檢查不仔細,會(huì )存在打壓到規定值,但承壓面積小,運行中振動(dòng)松脫的隱患,并且壓力體中有橡膠密封圈,會(huì )存在老化現象;
     
     ?。?)進(jìn)行上緊的手動(dòng)打壓泵所配壓力表,表盤(pán)有MPa和PSI兩圈刻度,可能會(huì )存在識別誤讀,打壓未到規定值;
     
     ?。?)打壓次數未按照規定打壓三次,每次間隔1小時(shí),時(shí)效處理,導致活塞桿伸長(cháng)量未到設定值。
     
      結合現場(chǎng)對各個(gè)可能會(huì )造成液壓螺母松動(dòng)的原因進(jìn)行梳理:
     
     ?。?)液壓螺母組件安裝前清洗徹底,多人檢查仔細,沒(méi)有毛刺,不是松動(dòng)原因;
     
     ?。?)打壓泵表頭表盤(pán)有MPa和PSI兩圈刻度,在當時(shí)打壓時(shí)兩人已反復確認,不是松動(dòng)原因;
     
     ?。?)依照液壓螺母打壓規范,應當打壓三次,每次間隔1小時(shí),時(shí)效處理,才能使活塞桿伸長(cháng)量達到設定值;但實(shí)際情況是,檢修人員溝通不到位,只打壓了兩次,且每次間隔時(shí)間30分鐘,未按照技術(shù)規范要求進(jìn)行,是這次液壓螺母松動(dòng)的主要原因。
     
      為驗證液壓螺母打壓三次對活塞桿伸長(cháng)量的影響,在更換液壓螺母新組件時(shí),利用磁力表座百分表監測每次測量活塞桿尾部打壓伸長(cháng)量數據及時(shí)效處理時(shí)間統計如下:
    往復式壓縮機活塞桿松動(dòng)故障分析
     
      從現場(chǎng)打壓統計表可以看出,打壓次數缺失及時(shí)效處理時(shí)間不足對于連接松動(dòng)有重大影響。進(jìn)而最終判定本次檢修操作未按技術(shù)要求施工,打壓次數不夠,且時(shí)效處理時(shí)間不足,是導致這次設備故障的原因。通過(guò)此次設備故障,使檢修人員認識到質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)嚴格遵守技術(shù)要求的重要性。
     
      參考文獻
      【1】壓縮機安裝使用說(shuō)明書(shū)-沈陽(yáng)遠大壓縮機有限公司
      【2】活塞式壓縮機檢修規程(SHS 01020-2009)
      【3】API 618-1995石油石化和天然氣工業(yè)的往復式壓縮機
      【4】GB 50275-2010 風(fēng)機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規范
      【5】JBT 9105-2013 大型往復活塞壓縮機技術(shù)條件
     

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