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    壓縮機網(wǎng) >雜志精華>正文

    企業(yè)無(wú)油壓縮空氣系統節能應用

       【壓縮機網(wǎng)】曼尼托巴省溫尼伯市的百事可樂(lè )裝瓶廠(chǎng)在兩個(gè)單獨的項目中優(yōu)化了其主要的689.5kPa的壓縮空氣系統和4135.9kPa的PET裝瓶系統。以上系統的改進(jìn)節省了公司的維護和電力運營(yíng)成本,甚至減少了冬季取暖需求。
     
      背景
      第一個(gè)項目開(kāi)始于數年前,當時(shí)由于689.5kPa的壓縮機的使用年限較長(cháng),所以需要被更換。以前的設備是100匹的定頻壓縮機,通過(guò)啟??刂七\行。該系統使用標準的壓縮空氣過(guò)濾器和非循環(huán)式空氣干燥器。在正常運行期間,由于系統中的壓差,設備的壓力范圍為537.8kPa至737.7kPa。該工廠(chǎng)已經(jīng)對該系統進(jìn)行了一些改進(jìn),使得在加注工作線(xiàn)上不需要干燥壓縮空氣,并在周末關(guān)閉主壓縮機(而使用了小型往復式壓縮機)。工廠(chǎng)人員致力于更新壓縮空氣系統以使其更高效,并且進(jìn)行了一些能源分析。
    企業(yè)無(wú)油壓縮空氣系統節能應用
      初步評估
      對689.5kPa的系統記錄的數據表明:由于壓縮機的控制方法不合適以及缺乏足夠的儲罐,導致壓縮空氣系統的運行效率低下。該系統在管道、空氣干燥器和過(guò)濾系統之間也存在一些明顯的壓差。泄漏量約為平均流量的27%,定時(shí)排放冷凝水的措施也會(huì )造成流量浪費。該系統每年的能源消耗為746000kWh,約占設備總電力成本的11%。審核公司預測,如果安裝變頻壓縮機以及實(shí)施其他改進(jìn)措施,可以節省約35%的運行成本。
     
      除此之外,對4136.9kPa的PET裝瓶系統進(jìn)行了一些初步評估。該系統使用一個(gè)600匹的多級水冷往復式壓縮機為生產(chǎn)塑料飲料瓶的系統提供動(dòng)力,空氣將通過(guò)冷卻式空氣干燥器。起初認為該系統能夠節省大量成本,尤其是在需求高峰期間更能節省成本。最初沒(méi)有對系統進(jìn)行監測,但是幾年后進(jìn)行的測試發(fā)現該系統以及相關(guān)的蒸發(fā)冷卻系統消耗了1425000kWh的電量,并且峰值時(shí)的功率為425kW。
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      優(yōu)化后的節省量
      對于689.5kPa的系統,當地電力公司Manitoba Hydro能夠幫助計算可通過(guò)各種優(yōu)化措施獲得的節省量。每個(gè)措施都帶有相應的獎金,工廠(chǎng)維護經(jīng)理可根據該獎金來(lái)決定要購買(mǎi)的壓縮機的類(lèi)型和要實(shí)施的節能措施。
            這是根據壓縮機氣體協(xié)會(huì )數據表估計的所能降低的壓力和功耗來(lái)完成的,并在Manitoba Hydro開(kāi)發(fā)的電子表格上完成計算。選擇了以下節能措施:
      ·購買(mǎi)了新的100匹變頻空氣壓縮機使得壓縮機空載時(shí)不再消耗功率,降低了壓縮機的目標壓力以減少壓縮機的功耗;
      ·安裝了循環(huán)式空氣干燥器,它不會(huì )像非循環(huán)式干燥器一樣持續運行,從而降低了制冷壓縮機的功耗;
      ·安裝了4m3的儲罐以穩定工廠(chǎng)壓力的波動(dòng)并減少壓縮機循環(huán);
      ·安裝了流量控制以降低工廠(chǎng)的平均壓力,并減少人工需求;
      ·安裝了除霧式過(guò)濾器以顯著(zhù)減少過(guò)濾器對系統壓降的影響;
      ·改進(jìn)壓縮機管道,可降低壓力損失;
      ·安裝了無(wú)空氣的冷凝水排放口,以減少壓縮空氣的浪費;
      ·修復了壓縮空氣泄漏;
      ·安裝了通風(fēng)系統,可在寒冷的冬季將壓縮機的熱量排放到工廠(chǎng)中。
     
    企業(yè)無(wú)油壓縮空氣系統節能應用企業(yè)無(wú)油壓縮空氣系統節能應用  
          對于PET系統,記錄的壓力、流量和功率數據表明,現有的空氣壓縮機相對于實(shí)際負載而言尺寸過(guò)大。幾年后,因為維修成本過(guò)高,工廠(chǎng)人員對系統進(jìn)行一些處理。而且壓縮機冷卻系統的尺寸也過(guò)大,并且節流在控制循環(huán)時(shí)也消耗了大量的額外功率。電力公司和百事可樂(lè )公司的工程部門(mén)還研究了從制瓶機中回收高壓的空氣然后用作低壓空氣的可能性。吹瓶機制造商(Sidel)在現有的吹瓶機中增加了高壓壓縮空氣回收系統?;旧?,用于制造飲料瓶的3447.4至4136.9kPa高壓空氣中的一部分可以在689.5kPa左右回收,用于吹瓶機的內部氣動(dòng)回路中,多余的空氣則可以饋入689.5kPa的主系統中,以降低低壓壓縮機的功率。
      在PET系統上實(shí)施的改進(jìn)措施包括:
      ·選擇使用壓力為861.8kPa、功率為145kW的無(wú)油空氣壓縮機系統,該壓縮機為105kW增壓壓縮機提供空氣,從而降低了能源和需求成本;
      ·新系統使用了壓縮式空氣干燥機從而降低干燥機功率,該干燥機位于壓縮機內部,減少了占地面積;
      ·安裝了4m3的儲罐以穩定工廠(chǎng)壓力的波動(dòng)并減少壓縮機循環(huán);
      ·通過(guò)變頻控制重新設計了冷卻系統;
      ·排放高壓無(wú)空氣冷凝水;
      ·安裝了高壓空氣回收系統以饋入吹瓶機中689.5kPa的壓縮系統。
     
    企業(yè)無(wú)油壓縮空氣系統節能應用  
           節能效果
      電力公司在調試結束時(shí)審核了這兩個(gè)項目??傮w而言,每年總共可節省電量806,000kWh,天然氣消耗量估計為9700m3。689.5kPa的系統節省了35%的運營(yíng)成本,PET項目節省了38%的電氣運營(yíng)成本和大量的年度維修成本,這在能源項目中并不常見(jiàn)。圖6展示了成果,在幾個(gè)月中,雖然因為生產(chǎn)水平的需求,每月能源消耗沒(méi)有減少,但由于PET系統的壓縮機尺寸較小,工廠(chǎng)的峰值需求仍然降低了。
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      結論
      該項目展示了公益事業(yè)能源項目的價(jià)值。上述的實(shí)用程序具有出色的壓縮空氣技術(shù),并且能夠進(jìn)行一些免費的壓縮空氣評估,以分析系統的工作方式。評估后,該公益事業(yè)公司保留了該項目,并幫助百事可樂(lè )工廠(chǎng)的工程部門(mén)計算了各種不同壓縮機和其他節能措施下的節省量。公益事業(yè)公司隨后提出了重大的能源獎勵措施,在本例中超過(guò)了159000美元,以幫助支付購買(mǎi)額外的節能設備的費用。僅能源節省而言,這些項目每年就可以節省超過(guò)60000美元的成本。

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