【壓縮機網(wǎng)】模塑和吹塑塑料應用
該工廠(chǎng)每周5天,三班制地生產(chǎn)模制和吹塑塑料部件。生產(chǎn)和維護有時(shí)會(huì )在周末進(jìn)行,需要空氣壓縮機以24×7的頻率運行,因此通常的做法是使壓縮空氣系統始終處于加壓狀態(tài)。該系統由三臺定頻螺桿壓縮機組成,一臺功率為150匹,其它兩臺為125匹,每臺均由自身壓縮機控制器控制。該系統還配備了冷凍式空氣干燥機。流量曲線(xiàn)基本穩定,但偶爾也會(huì )因生產(chǎn)負荷起伏而變化很大。
壓縮空氣系統的初步評估
應當地能源公司要求,該企業(yè)對系統進(jìn)行了節能評估,用數據記錄儀測試689.5KPa的系統,顯示由于壓縮機的進(jìn)氣調節,導致該壓縮空氣系統運行效率低下。在進(jìn)氣調節控制中,進(jìn)氣閥控制壓縮機的進(jìn)氣,從而響應系統壓力變化而調節壓縮機的供氣量。如圖1所示,隨著(zhù)系統壓力的升高時(shí),壓縮機進(jìn)氣閥開(kāi)度減小,使壓縮機的電流也隨之減少,但其它幾臺125匹功率的壓縮機的電流則隨系統壓力升高而升高,在壓力降低時(shí)降低。這說(shuō)明功率小的這幾臺壓縮機沒(méi)有調節,而處于最大容量,進(jìn)氣閥處于完全打開(kāi)狀態(tài)。

在圖表的中心,對應于一個(gè)周末,隨著(zhù)壓力的升高,125匹壓縮機的電流開(kāi)始下降。這是進(jìn)氣閥在低負載下關(guān)閉的信號,也是最壞的情況,兩個(gè)調節壓縮機分擔負載。圖2是這種類(lèi)型壓縮機的進(jìn)氣閥處于完全關(guān)閉位置的照片。
此外,現場(chǎng)發(fā)現,第三臺壓縮機的電流要低得多。該壓縮機在配置文件的前三分之一處空載運行,并且已部分手動(dòng)關(guān)閉,可以看到即使電動(dòng)機未運行,該裝置仍在消耗電流。這是由于安裝的功率因數校正電容器在通電時(shí)消耗電流(而不是功率)。
像這樣的配置在基于電流(當時(shí)未安裝流量計)估算流量方面存在著(zhù)問(wèn)題,因為電流的降低可能意味著(zhù)兩種不同的情況,即壓降時(shí)滿(mǎn)負荷或調節壓縮機在部分載荷下運行。在這種情況下,必須謹慎模擬流量曲線(xiàn),以便可以準確計算估計的節省量。
系統評估員發(fā)現,每年的能耗為274萬(wàn)千瓦時(shí),按每千瓦時(shí)10美分的成本,每年相當于267,000美元,同時(shí)產(chǎn)量約38.92m3/min。該能耗約占設施總電力消耗的10%。計算得出的系統比功率為8.036kW/m3·min-1,該數值與相同大小的空氣壓縮系統處于同等量級。
該能源公司計算出,通過(guò)對工廠(chǎng)采取各種節能措施,可以節省約35%的成本,而且節省的成本可以用來(lái)承擔實(shí)行這些節能措施的費用。
變頻壓縮機的集中控制
能源公司的第一個(gè)建議是控制壓縮機。調節是在部分負載下運行壓縮機的最差方法之一,而改善措施包括三項保護措施。首先是將一臺較舊的壓縮機升級為效率更高的兩級變頻壓縮機。這有可能更新空氣壓縮生產(chǎn)系統,提供更高的效率,并提供出色的部分負荷調節能力以適應變工況。能源公司建議使用壓縮機變頻器,以對其余的基本壓縮機(包括其余的150匹和125匹)進(jìn)行良好的控制。同時(shí),增加了一個(gè)大型儲罐,其大小為7.57m3,使得控制壓縮機變得更容易。
所選的控制器具有節能模式,能夠根據系統負載選擇合適尺寸的壓縮機運行,變頻壓縮機在部分負載的時(shí)候,控制器始終會(huì )保持這種能效模式??刂破鞅O測空氣干燥器出口的壓力,并控制由干燥器和過(guò)濾器壓差引起的典型壓降??刂破饕赃@種方式連接到主控壓縮機,以便在設備運行時(shí)強制它們達到滿(mǎn)負荷。相反,如果不需要壓縮機,則設備將通過(guò)其自身的自動(dòng)啟動(dòng)控件卸載并關(guān)閉壓縮機。實(shí)際加載驗證顯示該控制方法非常有效,主控壓縮機在整個(gè)最終配置中的空載運行時(shí)間僅為1%。
應對空氣壓縮干燥器和過(guò)濾器的人工需求
能源公司建議對系統進(jìn)行其它更改??諝飧稍锲鳛榉茄h(huán)裝置,始終消耗約8kW的電量,即使關(guān)閉相關(guān)的空氣壓縮機,這也幾乎是滿(mǎn)額定功率。能源公司建議購買(mǎi)一臺新的熱質(zhì)干燥器,該干燥器的尺寸適用于所有壓縮機,以與壓縮空氣生產(chǎn)中的濕氣負荷成比例地降低功率。圖4顯示了其控制跟蹤節能情況。與類(lèi)似規模的非循環(huán)設備相比,總體節省了78%。
通過(guò)安裝平均壓降約為3.45KPa的除霧式主過(guò)濾器可解決通常20.69~34.48KPa的過(guò)濾器壓力損失。在過(guò)濾器,干燥機和壓縮機上安裝了無(wú)空氣的排水口,以減少壓縮空氣的損失。
生產(chǎn)負荷與壓力相關(guān),因此工廠(chǎng)壓力越高,機器所需的空氣就越多(稱(chēng)為人工需求)。該能源公司建議安裝流量控制器(圖5),以將設備壓力調節至較低水平,同時(shí)保持壓縮機壓力稍高一些。這樣可以對壓縮機進(jìn)行良好的控制,同時(shí)也不會(huì )影響工廠(chǎng)的生產(chǎn)水平。
能源審計節省結果
改造完成安裝后,能源公司返回并查看數據記錄。記錄表明該系統的能耗約1242200kWh,同時(shí)產(chǎn)生約29.4m3/min的壓縮空氣。這樣可以節省55%的能源,與預測值有很大不同,最大的變化是該工廠(chǎng)在周末關(guān)閉系統以節省能源。系統運行時(shí)的比功率現在為6.6kW/m3·min-1,這意味著(zhù)壓縮空氣生產(chǎn)能耗可節省約18%。節省的其余部分歸因于壓縮空氣流量的減少和運行時(shí)間的減少。在這種情況下,能源公司獎勵其超過(guò)100,000美元,并將新設備的簡(jiǎn)單投資回收率降低到3年以下的可接受水平。
后續的壓縮空氣數據記錄發(fā)現問(wèn)題
數年后,能源公司批準了壓縮空氣供應商的另一次數據記錄,以檢查原始驗證中的節能是否還在持續。評估發(fā)現,大多數壓縮空氣生產(chǎn)設備運行正常,但不幸的是,壓縮機控制器出現故障,而工廠(chǎng)操作人員卻不知道。這就說(shuō)明,即使有可用的高效兩級壓縮機,壓縮機控制器維護不當,也會(huì )導致其中一臺壓縮機在周末繼續運行,該工廠(chǎng)無(wú)法監控壓縮空氣系統的效率,因此能源效率不經(jīng)意間下降了。工廠(chǎng)與能源公司討論后意識到了這一點(diǎn),并糾正了情況。
結論
該項目表明,不僅可以更換壓縮機,而且可以通過(guò)使用智能控制器和增加存儲容量來(lái)校正控制,從而可以節省大量成本。另外,高效的空氣干燥器和流量控制可以帶來(lái)更多的節省,而且僅在非生產(chǎn)時(shí)間內關(guān)閉壓縮機這一項措施就可以節省大量資金。但需要注意的是,盡管工廠(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行了良好的控制,但數據記錄表明,如果不監視系統效率,則隨著(zhù)時(shí)間的推移,系統的運行效率可能會(huì )降低或者失效,這需要企業(yè)特別注意。
來(lái)源:本站原創(chuàng )
該工廠(chǎng)每周5天,三班制地生產(chǎn)模制和吹塑塑料部件。生產(chǎn)和維護有時(shí)會(huì )在周末進(jìn)行,需要空氣壓縮機以24×7的頻率運行,因此通常的做法是使壓縮空氣系統始終處于加壓狀態(tài)。該系統由三臺定頻螺桿壓縮機組成,一臺功率為150匹,其它兩臺為125匹,每臺均由自身壓縮機控制器控制。該系統還配備了冷凍式空氣干燥機。流量曲線(xiàn)基本穩定,但偶爾也會(huì )因生產(chǎn)負荷起伏而變化很大。
壓縮空氣系統的初步評估
應當地能源公司要求,該企業(yè)對系統進(jìn)行了節能評估,用數據記錄儀測試689.5KPa的系統,顯示由于壓縮機的進(jìn)氣調節,導致該壓縮空氣系統運行效率低下。在進(jìn)氣調節控制中,進(jìn)氣閥控制壓縮機的進(jìn)氣,從而響應系統壓力變化而調節壓縮機的供氣量。如圖1所示,隨著(zhù)系統壓力的升高時(shí),壓縮機進(jìn)氣閥開(kāi)度減小,使壓縮機的電流也隨之減少,但其它幾臺125匹功率的壓縮機的電流則隨系統壓力升高而升高,在壓力降低時(shí)降低。這說(shuō)明功率小的這幾臺壓縮機沒(méi)有調節,而處于最大容量,進(jìn)氣閥處于完全打開(kāi)狀態(tài)。

在圖表的中心,對應于一個(gè)周末,隨著(zhù)壓力的升高,125匹壓縮機的電流開(kāi)始下降。這是進(jìn)氣閥在低負載下關(guān)閉的信號,也是最壞的情況,兩個(gè)調節壓縮機分擔負載。圖2是這種類(lèi)型壓縮機的進(jìn)氣閥處于完全關(guān)閉位置的照片。
此外,現場(chǎng)發(fā)現,第三臺壓縮機的電流要低得多。該壓縮機在配置文件的前三分之一處空載運行,并且已部分手動(dòng)關(guān)閉,可以看到即使電動(dòng)機未運行,該裝置仍在消耗電流。這是由于安裝的功率因數校正電容器在通電時(shí)消耗電流(而不是功率)。
像這樣的配置在基于電流(當時(shí)未安裝流量計)估算流量方面存在著(zhù)問(wèn)題,因為電流的降低可能意味著(zhù)兩種不同的情況,即壓降時(shí)滿(mǎn)負荷或調節壓縮機在部分載荷下運行。在這種情況下,必須謹慎模擬流量曲線(xiàn),以便可以準確計算估計的節省量。

系統評估員發(fā)現,每年的能耗為274萬(wàn)千瓦時(shí),按每千瓦時(shí)10美分的成本,每年相當于267,000美元,同時(shí)產(chǎn)量約38.92m3/min。該能耗約占設施總電力消耗的10%。計算得出的系統比功率為8.036kW/m3·min-1,該數值與相同大小的空氣壓縮系統處于同等量級。
該能源公司計算出,通過(guò)對工廠(chǎng)采取各種節能措施,可以節省約35%的成本,而且節省的成本可以用來(lái)承擔實(shí)行這些節能措施的費用。

變頻壓縮機的集中控制
能源公司的第一個(gè)建議是控制壓縮機。調節是在部分負載下運行壓縮機的最差方法之一,而改善措施包括三項保護措施。首先是將一臺較舊的壓縮機升級為效率更高的兩級變頻壓縮機。這有可能更新空氣壓縮生產(chǎn)系統,提供更高的效率,并提供出色的部分負荷調節能力以適應變工況。能源公司建議使用壓縮機變頻器,以對其余的基本壓縮機(包括其余的150匹和125匹)進(jìn)行良好的控制。同時(shí),增加了一個(gè)大型儲罐,其大小為7.57m3,使得控制壓縮機變得更容易。
所選的控制器具有節能模式,能夠根據系統負載選擇合適尺寸的壓縮機運行,變頻壓縮機在部分負載的時(shí)候,控制器始終會(huì )保持這種能效模式??刂破鞅O測空氣干燥器出口的壓力,并控制由干燥器和過(guò)濾器壓差引起的典型壓降??刂破饕赃@種方式連接到主控壓縮機,以便在設備運行時(shí)強制它們達到滿(mǎn)負荷。相反,如果不需要壓縮機,則設備將通過(guò)其自身的自動(dòng)啟動(dòng)控件卸載并關(guān)閉壓縮機。實(shí)際加載驗證顯示該控制方法非常有效,主控壓縮機在整個(gè)最終配置中的空載運行時(shí)間僅為1%。

應對空氣壓縮干燥器和過(guò)濾器的人工需求
能源公司建議對系統進(jìn)行其它更改??諝飧稍锲鳛榉茄h(huán)裝置,始終消耗約8kW的電量,即使關(guān)閉相關(guān)的空氣壓縮機,這也幾乎是滿(mǎn)額定功率。能源公司建議購買(mǎi)一臺新的熱質(zhì)干燥器,該干燥器的尺寸適用于所有壓縮機,以與壓縮空氣生產(chǎn)中的濕氣負荷成比例地降低功率。圖4顯示了其控制跟蹤節能情況。與類(lèi)似規模的非循環(huán)設備相比,總體節省了78%。
通過(guò)安裝平均壓降約為3.45KPa的除霧式主過(guò)濾器可解決通常20.69~34.48KPa的過(guò)濾器壓力損失。在過(guò)濾器,干燥機和壓縮機上安裝了無(wú)空氣的排水口,以減少壓縮空氣的損失。
生產(chǎn)負荷與壓力相關(guān),因此工廠(chǎng)壓力越高,機器所需的空氣就越多(稱(chēng)為人工需求)。該能源公司建議安裝流量控制器(圖5),以將設備壓力調節至較低水平,同時(shí)保持壓縮機壓力稍高一些。這樣可以對壓縮機進(jìn)行良好的控制,同時(shí)也不會(huì )影響工廠(chǎng)的生產(chǎn)水平。

能源審計節省結果
改造完成安裝后,能源公司返回并查看數據記錄。記錄表明該系統的能耗約1242200kWh,同時(shí)產(chǎn)生約29.4m3/min的壓縮空氣。這樣可以節省55%的能源,與預測值有很大不同,最大的變化是該工廠(chǎng)在周末關(guān)閉系統以節省能源。系統運行時(shí)的比功率現在為6.6kW/m3·min-1,這意味著(zhù)壓縮空氣生產(chǎn)能耗可節省約18%。節省的其余部分歸因于壓縮空氣流量的減少和運行時(shí)間的減少。在這種情況下,能源公司獎勵其超過(guò)100,000美元,并將新設備的簡(jiǎn)單投資回收率降低到3年以下的可接受水平。

后續的壓縮空氣數據記錄發(fā)現問(wèn)題
數年后,能源公司批準了壓縮空氣供應商的另一次數據記錄,以檢查原始驗證中的節能是否還在持續。評估發(fā)現,大多數壓縮空氣生產(chǎn)設備運行正常,但不幸的是,壓縮機控制器出現故障,而工廠(chǎng)操作人員卻不知道。這就說(shuō)明,即使有可用的高效兩級壓縮機,壓縮機控制器維護不當,也會(huì )導致其中一臺壓縮機在周末繼續運行,該工廠(chǎng)無(wú)法監控壓縮空氣系統的效率,因此能源效率不經(jīng)意間下降了。工廠(chǎng)與能源公司討論后意識到了這一點(diǎn),并糾正了情況。

結論
該項目表明,不僅可以更換壓縮機,而且可以通過(guò)使用智能控制器和增加存儲容量來(lái)校正控制,從而可以節省大量成本。另外,高效的空氣干燥器和流量控制可以帶來(lái)更多的節省,而且僅在非生產(chǎn)時(shí)間內關(guān)閉壓縮機這一項措施就可以節省大量資金。但需要注意的是,盡管工廠(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行了良好的控制,但數據記錄表明,如果不監視系統效率,則隨著(zhù)時(shí)間的推移,系統的運行效率可能會(huì )降低或者失效,這需要企業(yè)特別注意。
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