【壓縮機網(wǎng)】1.前言
中海油東方石化苯乙烯乙苯脫氫裝置,采用4M16-60.6/0.4-27.3型氫氣增壓機,由溫州固耐重工(蘇州)有限公司制造,為四列對稱(chēng)平衡M型往復式壓縮機。該往復式壓縮機用于把壓力為0.038-0.048MPa的氫氣經(jīng)過(guò)四級壓縮到2.73MPa,壓縮機的名義活塞力160kN,一級入口容積流量為60.6m3/min。
該往復式壓縮機的氣缸與活塞環(huán),支撐環(huán)之間,填料函密封環(huán)與活塞桿之間采用無(wú)油潤滑。壓縮機的活塞環(huán)、支撐環(huán)及填料函的密封環(huán)材質(zhì)為聚四氟乙烯填充石墨,具有良好的自潤滑性能。本機運動(dòng)機構為有油潤滑,曲柄連桿機構采用油潤滑,潤滑油牌號為L(cháng)-DAB68#長(cháng)城空氣壓縮機油。機組配置有獨立潤滑油站,且主機帶有軸頭齒輪泵,開(kāi)機前油站輔油泵啟動(dòng),待主機啟動(dòng)油壓達到規定值時(shí),輔油泵自動(dòng)停運。循環(huán)潤滑油經(jīng)曲軸箱進(jìn)入油冷器,油過(guò)濾器,經(jīng)管路及內部通道進(jìn)入各潤滑點(diǎn),潤滑油在各級十字頭滑履一側設置了刮油器,將活塞桿圓柱面帶上的潤滑油刮除,由刮油器組件的回油孔流到刮油器座下回油孔返回到曲軸箱。
2.存在現象
該往復式壓縮機自投用之后,壓縮機刮油器組件刮油效果不佳,漏油情況嚴重,活塞桿帶油嚴重,由此造成多方面影響:
?、旁撏鶑蜋C填料密封為無(wú)油潤滑密封,泄漏的潤滑油由活塞桿帶至填料密封環(huán)處,粘附在密封環(huán)上,積碳嚴重,使密封環(huán)貼合緊密,軸向無(wú)法自由活動(dòng),填料密封環(huán)加劇磨損。填料密封的頻繁泄漏,不但影響了壓縮機的正常運行,使維修次數增加,成本增加,如圖1所示。
?、茩C組循環(huán)潤滑油泄漏,不但增加了潤滑油的消耗量,成本上升,也增加了定期加油工作,如圖2所示。
3.刮油器漏油原因分析
刮油器組件刮油環(huán)刮油效果不良,導致漏油的主要原因有以下幾點(diǎn):
?、艍嚎s機活塞桿圓柱面粗糙度達不到要求;
?、剖诸^運動(dòng)帶來(lái)潤滑油的飛濺方向設置有問(wèn)題,朝向了回油孔;
?、枪斡推鞴斡铜h(huán)刃口加工質(zhì)量不行,刃口環(huán)線(xiàn)不完整,內環(huán)面與活塞桿接觸面不夠,潤滑油順著(zhù)磨損部位漏出;
?、然钊麠U在刮油環(huán)位置的徑向跳動(dòng)值過(guò)大;
?、晒斡推鹘M件里刮油環(huán)在刮油盒里的軸向間隙不合適;
?、使斡铜h(huán)成對組合定位銷(xiāo)位置不對,導致兩環(huán)配對后開(kāi)口方向一致;
?、斯斡推骰赜涂自O計不合理造成回油不暢;
結合現場(chǎng)對各個(gè)可能會(huì )造成漏油的原因進(jìn)行梳理:
?、艡z查活塞桿圓柱面粗糙度問(wèn)題,本機活塞桿表面有陶瓷涂層,檢查未發(fā)現劃痕及凹坑,不是漏油原因。
?、茩z查十字頭運動(dòng)帶來(lái)潤滑油的飛濺方向未朝向刮油器回油孔位置,不是漏油原因。
?、菣z查刮油器刮油環(huán)刃口加工質(zhì)量,刮油環(huán)刃口環(huán)線(xiàn)完整,經(jīng)涂色研磨檢查,刃口完好,環(huán)面接觸超過(guò)95%,不是漏油原因。
?、葯z查活塞桿的跳動(dòng),盤(pán)車(chē)檢查刮油器部位活塞桿水平與垂直跳動(dòng),各級活塞桿徑向圓跳動(dòng)均在0.05mm以下,不是漏油原因。
?、蓹z查測量刮油環(huán)在刮油環(huán)盒的軸向間隙,為0.15mm,符合技術(shù)要求,不是漏油原因。
?、蕶z查刮油環(huán)成對組合的定位銷(xiāo)位置,發(fā)現其中一組刮油環(huán)定位銷(xiāo)位置不對,開(kāi)口位置基本重合,不能使成對刮油環(huán)開(kāi)口位置錯開(kāi)30°,達不到技術(shù)要求,是漏油的原因之一。
?、藱z查刮油器回油孔,發(fā)現回油孔為一直徑10mm的孔,活塞桿直徑80mm,機組轉速298轉/分,活塞沖程320mm,各項數據表明此回油孔不能滿(mǎn)足正?;赜土?,回油孔徑太小,刮油環(huán)刮下的油來(lái)不及回到曲軸箱,刮油盒里充滿(mǎn)了積油,此時(shí)的刮油環(huán)在活塞桿的帶動(dòng)下不停的將潤滑油拍打擠出刮油盒外,是造成刮油器組件刮油失效,導致漏油的最重要原因。
4.采取措施
(1)將成對刮油環(huán)組進(jìn)行開(kāi)口定位銷(xiāo)孔位置重新布置鉆孔,使兩配對刮油環(huán)的開(kāi)口位置延活塞桿軸向完全錯開(kāi),達到技術(shù)要求規定的30°,切斷漏油通道。
(2)對刮油器座回油孔進(jìn)行改造加大:分析刮油器座本身不承載,盡可能加大回油通道截面積,在刮油器座的回油孔處,使之與在刮油器回油孔對應位置,如圖3所示,利用電鉆鉆排孔,角磨機、直磨機將回油改為矩形槽,回油通道截面積是原來(lái)的8倍。如圖4所示為刮油器組件圖。


刮油器座回油孔現場(chǎng)改造圖示:
對于刮油器組件的回油孔采用銑床加工:在刮油器組件上原有的10mm直徑的孔使用銑床將其銑削加寬,銑削擴大回油流道截面積,形成40mm寬的回油流道槽。改造效果前后見(jiàn)下圖:






刮油器組件回油孔及刮油器座回油孔改造后裝配效果圖:
5.改造后的運行效果
經(jīng)過(guò)運行2個(gè)月,正常切機,拆開(kāi)中體側封蓋檢查中體腔體,沒(méi)有發(fā)現積油現象,填料函法蘭處沒(méi)有油泥及積碳產(chǎn)生,曲軸箱油位也保持穩定。在累計運行一年后,刮油效果非常好,徹底解決了一月一檢修的惡性循環(huán),潤滑油也不再每天補加。
參考文獻
[1] 4M16-60.6/0.4-27.3安裝使用說(shuō)明書(shū)-溫州固耐有限公司
[2] 活塞式壓縮機檢修規程(SHS 01020-2009)
[4] GB 50275-2010 風(fēng)機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規范
[5] JBT 9105-2013 大型往復活塞壓縮機技術(shù)條件
來(lái)源:本站原創(chuàng )
中海油東方石化苯乙烯乙苯脫氫裝置,采用4M16-60.6/0.4-27.3型氫氣增壓機,由溫州固耐重工(蘇州)有限公司制造,為四列對稱(chēng)平衡M型往復式壓縮機。該往復式壓縮機用于把壓力為0.038-0.048MPa的氫氣經(jīng)過(guò)四級壓縮到2.73MPa,壓縮機的名義活塞力160kN,一級入口容積流量為60.6m3/min。
該往復式壓縮機的氣缸與活塞環(huán),支撐環(huán)之間,填料函密封環(huán)與活塞桿之間采用無(wú)油潤滑。壓縮機的活塞環(huán)、支撐環(huán)及填料函的密封環(huán)材質(zhì)為聚四氟乙烯填充石墨,具有良好的自潤滑性能。本機運動(dòng)機構為有油潤滑,曲柄連桿機構采用油潤滑,潤滑油牌號為L(cháng)-DAB68#長(cháng)城空氣壓縮機油。機組配置有獨立潤滑油站,且主機帶有軸頭齒輪泵,開(kāi)機前油站輔油泵啟動(dòng),待主機啟動(dòng)油壓達到規定值時(shí),輔油泵自動(dòng)停運。循環(huán)潤滑油經(jīng)曲軸箱進(jìn)入油冷器,油過(guò)濾器,經(jīng)管路及內部通道進(jìn)入各潤滑點(diǎn),潤滑油在各級十字頭滑履一側設置了刮油器,將活塞桿圓柱面帶上的潤滑油刮除,由刮油器組件的回油孔流到刮油器座下回油孔返回到曲軸箱。
2.存在現象
該往復式壓縮機自投用之后,壓縮機刮油器組件刮油效果不佳,漏油情況嚴重,活塞桿帶油嚴重,由此造成多方面影響:
?、旁撏鶑蜋C填料密封為無(wú)油潤滑密封,泄漏的潤滑油由活塞桿帶至填料密封環(huán)處,粘附在密封環(huán)上,積碳嚴重,使密封環(huán)貼合緊密,軸向無(wú)法自由活動(dòng),填料密封環(huán)加劇磨損。填料密封的頻繁泄漏,不但影響了壓縮機的正常運行,使維修次數增加,成本增加,如圖1所示。

?、茩C組循環(huán)潤滑油泄漏,不但增加了潤滑油的消耗量,成本上升,也增加了定期加油工作,如圖2所示。

3.刮油器漏油原因分析
刮油器組件刮油環(huán)刮油效果不良,導致漏油的主要原因有以下幾點(diǎn):
?、艍嚎s機活塞桿圓柱面粗糙度達不到要求;
?、剖诸^運動(dòng)帶來(lái)潤滑油的飛濺方向設置有問(wèn)題,朝向了回油孔;
?、枪斡推鞴斡铜h(huán)刃口加工質(zhì)量不行,刃口環(huán)線(xiàn)不完整,內環(huán)面與活塞桿接觸面不夠,潤滑油順著(zhù)磨損部位漏出;
?、然钊麠U在刮油環(huán)位置的徑向跳動(dòng)值過(guò)大;
?、晒斡推鹘M件里刮油環(huán)在刮油盒里的軸向間隙不合適;
?、使斡铜h(huán)成對組合定位銷(xiāo)位置不對,導致兩環(huán)配對后開(kāi)口方向一致;
?、斯斡推骰赜涂自O計不合理造成回油不暢;
結合現場(chǎng)對各個(gè)可能會(huì )造成漏油的原因進(jìn)行梳理:
?、艡z查活塞桿圓柱面粗糙度問(wèn)題,本機活塞桿表面有陶瓷涂層,檢查未發(fā)現劃痕及凹坑,不是漏油原因。
?、茩z查十字頭運動(dòng)帶來(lái)潤滑油的飛濺方向未朝向刮油器回油孔位置,不是漏油原因。
?、菣z查刮油器刮油環(huán)刃口加工質(zhì)量,刮油環(huán)刃口環(huán)線(xiàn)完整,經(jīng)涂色研磨檢查,刃口完好,環(huán)面接觸超過(guò)95%,不是漏油原因。
?、葯z查活塞桿的跳動(dòng),盤(pán)車(chē)檢查刮油器部位活塞桿水平與垂直跳動(dòng),各級活塞桿徑向圓跳動(dòng)均在0.05mm以下,不是漏油原因。
?、蓹z查測量刮油環(huán)在刮油環(huán)盒的軸向間隙,為0.15mm,符合技術(shù)要求,不是漏油原因。
?、蕶z查刮油環(huán)成對組合的定位銷(xiāo)位置,發(fā)現其中一組刮油環(huán)定位銷(xiāo)位置不對,開(kāi)口位置基本重合,不能使成對刮油環(huán)開(kāi)口位置錯開(kāi)30°,達不到技術(shù)要求,是漏油的原因之一。
?、藱z查刮油器回油孔,發(fā)現回油孔為一直徑10mm的孔,活塞桿直徑80mm,機組轉速298轉/分,活塞沖程320mm,各項數據表明此回油孔不能滿(mǎn)足正?;赜土?,回油孔徑太小,刮油環(huán)刮下的油來(lái)不及回到曲軸箱,刮油盒里充滿(mǎn)了積油,此時(shí)的刮油環(huán)在活塞桿的帶動(dòng)下不停的將潤滑油拍打擠出刮油盒外,是造成刮油器組件刮油失效,導致漏油的最重要原因。
4.采取措施
(1)將成對刮油環(huán)組進(jìn)行開(kāi)口定位銷(xiāo)孔位置重新布置鉆孔,使兩配對刮油環(huán)的開(kāi)口位置延活塞桿軸向完全錯開(kāi),達到技術(shù)要求規定的30°,切斷漏油通道。
(2)對刮油器座回油孔進(jìn)行改造加大:分析刮油器座本身不承載,盡可能加大回油通道截面積,在刮油器座的回油孔處,使之與在刮油器回油孔對應位置,如圖3所示,利用電鉆鉆排孔,角磨機、直磨機將回油改為矩形槽,回油通道截面積是原來(lái)的8倍。如圖4所示為刮油器組件圖。


刮油器座回油孔現場(chǎng)改造圖示:
對于刮油器組件的回油孔采用銑床加工:在刮油器組件上原有的10mm直徑的孔使用銑床將其銑削加寬,銑削擴大回油流道截面積,形成40mm寬的回油流道槽。改造效果前后見(jiàn)下圖:







刮油器組件回油孔及刮油器座回油孔改造后裝配效果圖:
5.改造后的運行效果
經(jīng)過(guò)運行2個(gè)月,正常切機,拆開(kāi)中體側封蓋檢查中體腔體,沒(méi)有發(fā)現積油現象,填料函法蘭處沒(méi)有油泥及積碳產(chǎn)生,曲軸箱油位也保持穩定。在累計運行一年后,刮油效果非常好,徹底解決了一月一檢修的惡性循環(huán),潤滑油也不再每天補加。
參考文獻
[1] 4M16-60.6/0.4-27.3安裝使用說(shuō)明書(shū)-溫州固耐有限公司
[2] 活塞式壓縮機檢修規程(SHS 01020-2009)
[4] GB 50275-2010 風(fēng)機、壓縮機、泵安裝工程施工及驗收規范
[5] JBT 9105-2013 大型往復活塞壓縮機技術(shù)條件
來(lái)源:本站原創(chuàng )


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