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    壓縮機網(wǎng) >雜志精華>正文

    螺桿壓縮機排氣管振動(dòng)分析及解決方法

      【壓縮機網(wǎng)】1、排氣管振動(dòng)的原因
     
      壓縮機強烈的管道振動(dòng)會(huì )使管道附件特別是與管道相連的部件連接松動(dòng),輕則引起泄漏,重則由破裂引起爆炸;引起零件的疲勞破壞,降低整個(gè)裝置的疲勞壽命。為保證壓縮機的安全運行,有必要對管道振動(dòng)的機理進(jìn)行分析和研究。管道內流體流速過(guò)快產(chǎn)生湍流邊界層分離而形成渦流,會(huì )引起振動(dòng)。管道系統的振動(dòng)主要是由機械振動(dòng)、管道內部介質(zhì)脈動(dòng)以及支吊架安裝不當引起。
      使用測振儀對某型號移動(dòng)式螺桿機進(jìn)行測試,發(fā)現其在空載時(shí)運動(dòng)比較平穩,振動(dòng)輕微;當對移動(dòng)機加載測試時(shí),振動(dòng)劇烈,由振動(dòng)產(chǎn)生的噪聲也比較厲害,由此可以肯定該壓縮機的管道振動(dòng)主要是由氣流脈動(dòng)引起的。
     
      2、對排氣管進(jìn)行模態(tài)分析
     
      圖1為排氣管的實(shí)體造型圖。此排氣管是從壓縮機主機出來(lái)到油氣分離器中間的一段,材質(zhì)為普通碳鋼,彈性模量為210GPa,泊松比為0.28,密度為7800kg/m2。管外徑是89mm,管壁厚為4.5mm,管的彎角為90°。
    螺桿壓縮機排氣管振動(dòng)分析及解決方法
     
     
      2.1 排氣管內部流體的運動(dòng)軌跡
     
      針對排氣管的振動(dòng)問(wèn)題,用Solidworks 軟件對排氣管進(jìn)行實(shí)體建模,然后導入內部模塊Flow simula—tion進(jìn)行排氣管內部流場(chǎng)的模擬。對模型加上封蓋沿中心線(xiàn)剖分后,進(jìn)行計算域和流體子域的限定,插人流體的邊界條件:入口的體積流量Q為20m3/min,化成軟件默認的單位m3/h后的數值為0.33,氣體的流動(dòng)狀態(tài)假設為均勻流動(dòng),按理想氣體狀態(tài)進(jìn)行處理;出口進(jìn)行靜壓處理,從而得出排氣管內部流體的流動(dòng)軌跡如圖2所示。
     
    螺桿壓縮機排氣管振動(dòng)分析及解決方法
     
     
      從上圖可以看出,在管道的拐彎處由于受到內部氣流的沖擊壓力較大,在直管部分氣流相對平穩,所以管道拐彎處的壓力脈動(dòng)是引起管道頻率變化的主要因素。
     
      2.2 排氣管的頻率分析
     
      在原有的實(shí)體模型的基礎上,將模型導人Solid—Works的內部插件Simulation,進(jìn)行頻率設定、編輯應用材料、添加固定夾具(由于排氣管的兩端都有構件相連,所以為兩端固定型),內壁均勻添加1.9MPa的壓力進(jìn)行分析。在生成網(wǎng)格后運行得出管道的多階固有頻率和振型圖,從而依據仿真的手段對管道的固有特性加以了解。由于篇幅限制,選取管道的第3、4階振型列舉如圖3所示。
     
    螺桿壓縮機排氣管振動(dòng)分析及解決方法
     
      在得出排氣管的各階振型之后,可以看出排氣管相對的變化趨勢,但是要有更準確的仿真結果,需要管道各階固有頻率的實(shí)際數據,現僅列舉前六階如表l所示。
     
    螺桿壓縮機排氣管振動(dòng)分析及解決方法
      壓縮機的激振頻率可由下述公式計算。
     
      其中,n為壓縮機轉速(r/min);m為激發(fā)頻率的階數。
     
      此移動(dòng)機的轉速為2000r/min,產(chǎn)生的激振頻率為200Hz,理論上激振頻率在0.8~1.2范圍內為共振區,即160Hz~240Hz為共振區。從表2中的數據可以得知,第二階頻率落在了共振區的范圍內,由此可以斷定共振也是引起壓縮機排氣管管道強烈振動(dòng)的原因之一。
     
     
      綜上所述,此移動(dòng)式壓縮機排氣管振動(dòng)是管道的固有頻率與激發(fā)頻率范圍重合(外因)以及氣流的脈動(dòng)(內因)這兩項因素共同引起的。
     
      3、控制管道振動(dòng)的措施
     
      該壓縮機的激振力主要來(lái)自管道拐彎處或異徑管處,因此盡量減少彎頭的數目可以減低振動(dòng)。另外,彎管處的激振力大小與轉彎的角度有關(guān)閻,所以盡量加大管道彎角處的角度可以有效降低振動(dòng)。所以管道由原來(lái)的90°彎角改為1200°。對改進(jìn)后的模型做模態(tài)分析,得到改進(jìn)后管道的各階固有頻率改變?yōu)槿绫?所示。
     
    螺桿壓縮機排氣管振動(dòng)分析及解決方法
     
         對改進(jìn)前和改進(jìn)后的管道分析進(jìn)行對比,通過(guò)軟件模擬發(fā)現改進(jìn)后的管道的固有頻率得到了有效的改善,各階頻率都避開(kāi)了共振區而且又能減小流體的壓力波動(dòng),從而達到了降低振動(dòng)的目的。
     
      4、結束語(yǔ)
     
      通過(guò)對該型號移動(dòng)式螺桿壓縮機排氣管進(jìn)行仿真分析,找出了引起管道振動(dòng)的主要原因。在多種因素的綜合考慮下,采用了改變管道彎度的方案,實(shí)施后發(fā)現此方案實(shí)際有效,是減振的一種可靠的方法,為壓縮機類(lèi)似問(wèn)題的解決提供一定的參考。
     

    標簽: 排氣管螺桿壓縮機  

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