【壓縮機網(wǎng)】通過(guò)近幾年以來(lái),對3MCl526-3單軸壓縮機的使用以及其所發(fā)生的周期性故障因素的研究得知,制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的因素分別為:軸承間隙、空壓機軸承方向進(jìn)油節流孔以及軸襯位置存油溝太小等。具體分析制約空壓機長(cháng)周期運行的因素,并且及時(shí)對發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行處理,可保證空壓機的使用周期。
3MCL526-6型空壓機是沈陽(yáng)鼓風(fēng)機廠(chǎng)生產(chǎn)的三級壓縮空壓機,大慶煉化公司所引進(jìn),其主要設計參數為:轉速10561/2983rpm,電機功率2800kW,三段出口流量為20000m3/H,排氣壓力0.95MPa??諌簷C長(cháng)周期運行,一點(diǎn)軸承出現振動(dòng)高情況,軸溫無(wú)明顯變化。檢查后發(fā)現軸瓦磨損,更換軸瓦,調整檢修后恢復正常。
1.故障分析
空壓機自2005年10月投用使用以來(lái),先后出現了軸承間隙、空壓機軸承方向進(jìn)油節流孔以及軸襯位置存油溝太小,一級冷卻器和二級冷卻器有結垢、雜物,二級振動(dòng)值高,蝸殼以及擴壓器受到腐蝕等一系列故障問(wèn)題。
空壓機冷卻器的管道是由外側完成冷卻水通過(guò),其管道內側備有散熱片裝置,致使大面積的冷卻水和壓縮風(fēng)形成逆向流動(dòng)。此設計結構盡管擁有很高的傳熱功能以及優(yōu)秀實(shí)用的抗污能力,但正所謂“福禍相依”,也正是因為空壓機冷卻器的冷卻結構非常緊湊,傳熱管設計的排列方面十分緊密,并且管壁十分薄,使得冷卻水在進(jìn)行流動(dòng)方面會(huì )十分緩慢。而且由于在暖氣體的工作下,熱水中的碳酸根離子以及鈣離子,兩者十分容易形成碳酸鈣。而且,這些水垢非常難被水沖走,使得粘附在管壁上的污垢形成較大范圍的堵塞,從而影響冷卻器之間的換熱效果。其結果就表現為,空壓機冷卻后氣體溫度頻繁的數次升高,z*終被迫停機。
2.制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的原因分析
2.1 空壓機軸承間隙十分窄小并且分布不均勻,使用潤滑油的時(shí)候排泄量沒(méi)有十分充分,從而導致摩擦之時(shí)所產(chǎn)生的熱量無(wú)法及時(shí)帶走。
2.2 空壓機軸承需要進(jìn)油的位置節流孔比較小,致使進(jìn)油量供需不足,從而導致摩擦之時(shí)所產(chǎn)生的熱量無(wú)法及時(shí)全部帶走。
2.3 空壓機的軸襯使用的存油溝非常小。
2.4 空壓機軸承所起到的澆鑄質(zhì)量不優(yōu)秀或者和巴氏合金牌號無(wú)法相對應,導致無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際的生產(chǎn)需要。
2.5 空壓機軸承測試溫度的鉑電阻不準確或者已經(jīng)損壞。
2.6 增速機在進(jìn)油時(shí),其管道不通暢,導致過(guò)濾網(wǎng)出現堵塞,進(jìn)油量微乎其微。
2.7 空壓機使用的潤滑油質(zhì)量不良,潤滑油中含有水成分以及其它的雜質(zhì),導致潤滑油的黏性出現明顯降低,無(wú)法起到潤滑效果,影響了壓力油膜的產(chǎn)生,致使其摩擦嚴重。
2.8 空壓機進(jìn)油時(shí)溫度過(guò)高,加強了軸承的工作環(huán)境溫度,致使軸承溫度自然偏高,并且空壓機存在機組振動(dòng)現象。
2.9 因為機組在運轉期間并不擁有停車(chē)條件,只是對上述后四點(diǎn)制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的原因進(jìn)行求證分析??諌簷C軸承處測試溫度的鉑電阻屬于雙支鉑電阻,所以,溫度點(diǎn)顯示方面是一致相同的。故而能夠排除測試溫度鉑電阻是否存在不準確以及是否已經(jīng)存在本質(zhì)上的損壞。由于觀(guān)察到變速機之外的其余三塊空壓機軸承當中的溫度并不太高,從而也能夠排除增速機的進(jìn)油管道不通順,過(guò)濾網(wǎng)出現堵塞以及進(jìn)油量微乎其微的可能。z*后,通過(guò)對潤滑油油質(zhì)的全面質(zhì)量分析,發(fā)現其中水分以及潤滑油雜質(zhì)的含量滿(mǎn)足空壓機所要求的相關(guān)標準要求。調整空壓機中冷卻器的儲備水量,使其進(jìn)油的溫度控制在標準范圍內,機組振動(dòng)滿(mǎn)足要求,因此可以排除這幾種原因。
3.制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的檢查措施
3.1檢查軸承磨損情況
拆下空壓機的軸承之后得知,軸承的設計形式為四油楔雙向結構。其中上半部分的空壓機軸承巴氏合金層已經(jīng)出現磨損現象,并且已經(jīng)將一油楔當中的泄油槽嚴重堵塞,而溫度增高的原因正是來(lái)源于此。應當將這一部分已經(jīng)堵死的泄油槽完成擴大處理,還需要對空壓機的軸承表面完成一次整體的精磨處理,從而得以保障充分的泄油,在此過(guò)程中帶走相應的熱量。
3.2.檢查軸承配合間隙
通過(guò)測量發(fā)現,空壓機的軸承頂間的縫隙達到了11μm,比正常使用的允許范圍13.5~18μm要小很多,而空壓機的軸承側間的縫隙已經(jīng)基本為零,比正常使用的允許范圍6.65~9μm嚴重縮小,兩者的縫隙比壓縮機設計廠(chǎng)家提供的標準安裝值都要小。如此一來(lái)則能夠判斷在軸承運行的z*初兩個(gè)月時(shí)期,軸承間隙肯定比此次所測量的范圍值要小,這樣就可以解釋為在z*初的兩個(gè)月初期,溫度高于其他三點(diǎn)的原因基本上就是因為軸承頂尖與側間的間隙過(guò)小所引起的。在運行兩個(gè)月之后,因為油膜所形成的保護效果不加,空壓機軸承的嚴重磨損致使泄油槽開(kāi)始縮小,并且逐漸堵死,引起軸承溫度升高的現象。
3.3檢查增速機高速軸負荷端軸承進(jìn)油節流孔
通過(guò)對壓縮空氣的使用,對增速機在完成進(jìn)油孔板以及高速軸負荷端節流孔采取吹掃措施,無(wú)堵塞現象。對節流孔的孔徑進(jìn)行重新核算,進(jìn)油量能夠滿(mǎn)足使用要求。
4.結束語(yǔ)
在進(jìn)行檢查處理之后,高速軸負荷端支撐軸承溫度72℃,與其余三點(diǎn)軸承溫度基本相同,到目前為止一直比較穩定,再未出現軸承溫度上升情況。
來(lái)源:陸賽
【壓縮機網(wǎng)】通過(guò)近幾年以來(lái),對3MCl526-3單軸壓縮機的使用以及其所發(fā)生的周期性故障因素的研究得知,制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的因素分別為:軸承間隙、空壓機軸承方向進(jìn)油節流孔以及軸襯位置存油溝太小等。具體分析制約空壓機長(cháng)周期運行的因素,并且及時(shí)對發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行處理,可保證空壓機的使用周期。
3MCL526-6型空壓機是沈陽(yáng)鼓風(fēng)機廠(chǎng)生產(chǎn)的三級壓縮空壓機,大慶煉化公司所引進(jìn),其主要設計參數為:轉速10561/2983rpm,電機功率2800kW,三段出口流量為20000m3/H,排氣壓力0.95MPa??諌簷C長(cháng)周期運行,一點(diǎn)軸承出現振動(dòng)高情況,軸溫無(wú)明顯變化。檢查后發(fā)現軸瓦磨損,更換軸瓦,調整檢修后恢復正常。
1.故障分析
空壓機自2005年10月投用使用以來(lái),先后出現了軸承間隙、空壓機軸承方向進(jìn)油節流孔以及軸襯位置存油溝太小,一級冷卻器和二級冷卻器有結垢、雜物,二級振動(dòng)值高,蝸殼以及擴壓器受到腐蝕等一系列故障問(wèn)題。
空壓機冷卻器的管道是由外側完成冷卻水通過(guò),其管道內側備有散熱片裝置,致使大面積的冷卻水和壓縮風(fēng)形成逆向流動(dòng)。此設計結構盡管擁有很高的傳熱功能以及優(yōu)秀實(shí)用的抗污能力,但正所謂“福禍相依”,也正是因為空壓機冷卻器的冷卻結構非常緊湊,傳熱管設計的排列方面十分緊密,并且管壁十分薄,使得冷卻水在進(jìn)行流動(dòng)方面會(huì )十分緩慢。而且由于在暖氣體的工作下,熱水中的碳酸根離子以及鈣離子,兩者十分容易形成碳酸鈣。而且,這些水垢非常難被水沖走,使得粘附在管壁上的污垢形成較大范圍的堵塞,從而影響冷卻器之間的換熱效果。其結果就表現為,空壓機冷卻后氣體溫度頻繁的數次升高,z*終被迫停機。
2.制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的原因分析
2.1 空壓機軸承間隙十分窄小并且分布不均勻,使用潤滑油的時(shí)候排泄量沒(méi)有十分充分,從而導致摩擦之時(shí)所產(chǎn)生的熱量無(wú)法及時(shí)帶走。
2.2 空壓機軸承需要進(jìn)油的位置節流孔比較小,致使進(jìn)油量供需不足,從而導致摩擦之時(shí)所產(chǎn)生的熱量無(wú)法及時(shí)全部帶走。
2.3 空壓機的軸襯使用的存油溝非常小。
2.4 空壓機軸承所起到的澆鑄質(zhì)量不優(yōu)秀或者和巴氏合金牌號無(wú)法相對應,導致無(wú)法滿(mǎn)足實(shí)際的生產(chǎn)需要。
2.5 空壓機軸承測試溫度的鉑電阻不準確或者已經(jīng)損壞。
2.6 增速機在進(jìn)油時(shí),其管道不通暢,導致過(guò)濾網(wǎng)出現堵塞,進(jìn)油量微乎其微。
2.7 空壓機使用的潤滑油質(zhì)量不良,潤滑油中含有水成分以及其它的雜質(zhì),導致潤滑油的黏性出現明顯降低,無(wú)法起到潤滑效果,影響了壓力油膜的產(chǎn)生,致使其摩擦嚴重。
2.8 空壓機進(jìn)油時(shí)溫度過(guò)高,加強了軸承的工作環(huán)境溫度,致使軸承溫度自然偏高,并且空壓機存在機組振動(dòng)現象。
2.9 因為機組在運轉期間并不擁有停車(chē)條件,只是對上述后四點(diǎn)制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的原因進(jìn)行求證分析??諌簷C軸承處測試溫度的鉑電阻屬于雙支鉑電阻,所以,溫度點(diǎn)顯示方面是一致相同的。故而能夠排除測試溫度鉑電阻是否存在不準確以及是否已經(jīng)存在本質(zhì)上的損壞。由于觀(guān)察到變速機之外的其余三塊空壓機軸承當中的溫度并不太高,從而也能夠排除增速機的進(jìn)油管道不通順,過(guò)濾網(wǎng)出現堵塞以及進(jìn)油量微乎其微的可能。z*后,通過(guò)對潤滑油油質(zhì)的全面質(zhì)量分析,發(fā)現其中水分以及潤滑油雜質(zhì)的含量滿(mǎn)足空壓機所要求的相關(guān)標準要求。調整空壓機中冷卻器的儲備水量,使其進(jìn)油的溫度控制在標準范圍內,機組振動(dòng)滿(mǎn)足要求,因此可以排除這幾種原因。
3.制約空壓機即空氣壓縮機周期運行的檢查措施
3.1檢查軸承磨損情況
拆下空壓機的軸承之后得知,軸承的設計形式為四油楔雙向結構。其中上半部分的空壓機軸承巴氏合金層已經(jīng)出現磨損現象,并且已經(jīng)將一油楔當中的泄油槽嚴重堵塞,而溫度增高的原因正是來(lái)源于此。應當將這一部分已經(jīng)堵死的泄油槽完成擴大處理,還需要對空壓機的軸承表面完成一次整體的精磨處理,從而得以保障充分的泄油,在此過(guò)程中帶走相應的熱量。
3.2.檢查軸承配合間隙
通過(guò)測量發(fā)現,空壓機的軸承頂間的縫隙達到了11μm,比正常使用的允許范圍13.5~18μm要小很多,而空壓機的軸承側間的縫隙已經(jīng)基本為零,比正常使用的允許范圍6.65~9μm嚴重縮小,兩者的縫隙比壓縮機設計廠(chǎng)家提供的標準安裝值都要小。如此一來(lái)則能夠判斷在軸承運行的z*初兩個(gè)月時(shí)期,軸承間隙肯定比此次所測量的范圍值要小,這樣就可以解釋為在z*初的兩個(gè)月初期,溫度高于其他三點(diǎn)的原因基本上就是因為軸承頂尖與側間的間隙過(guò)小所引起的。在運行兩個(gè)月之后,因為油膜所形成的保護效果不加,空壓機軸承的嚴重磨損致使泄油槽開(kāi)始縮小,并且逐漸堵死,引起軸承溫度升高的現象。
3.3檢查增速機高速軸負荷端軸承進(jìn)油節流孔
通過(guò)對壓縮空氣的使用,對增速機在完成進(jìn)油孔板以及高速軸負荷端節流孔采取吹掃措施,無(wú)堵塞現象。對節流孔的孔徑進(jìn)行重新核算,進(jìn)油量能夠滿(mǎn)足使用要求。
4.結束語(yǔ)
在進(jìn)行檢查處理之后,高速軸負荷端支撐軸承溫度72℃,與其余三點(diǎn)軸承溫度基本相同,到目前為止一直比較穩定,再未出現軸承溫度上升情況。
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