【壓縮機網(wǎng)】1、前言
盡管對往復壓縮機組的扭振分析,目前已有成熟的技術(shù),但實(shí)際工程應用中,不乏看到往復式壓縮機組發(fā)生扭振事故。究其原因,各有不同。但通過(guò)對這些事故的深入分析,不難發(fā)現在壓縮機成撬設計過(guò)程中,如使用時(shí)、頻域相結合的扭振分析方法,可大大降低扭振事故發(fā)生的幾率。
目前,對壓縮機成撬設計過(guò)程中的扭振分析,大多是采用單一的時(shí)域響應分析或頻域響應分析方法。這對一般情況下壓縮機組的成撬設計是適用的,但對某些特殊情況下機組的設計略顯不足,留下了機組發(fā)生扭振事故的隱患。針對此實(shí)際情況,我們提出了采用時(shí)、頻域相結合的方法進(jìn)行扭振分析的技術(shù)。其中頻域分析方法主要用來(lái)確定機組的臨界轉速即共振頻率,以及檢查機組在運行工況下的轉速是否有足夠的空間遠離前后的共振轉速。時(shí)域分析方法則通過(guò)直接使用廠(chǎng)家提供的壓縮機、驅動(dòng)器及聯(lián)軸器上的阻尼等值,達到準確計算機組的扭振動(dòng)態(tài)響應(即壓縮機、驅動(dòng)器及聯(lián)軸器上瞬時(shí)角速度、角變形和動(dòng)態(tài)扭矩等)的目的。時(shí)域分析方法特別適用于變頻機組等無(wú)法避開(kāi)扭振共振轉速時(shí)的情況。本文以某臨海陸上終端處理廠(chǎng)增壓壓縮機組的扭振事故分析和機組整改為例,說(shuō)明了應用時(shí)、頻域相結合的扭振分析技術(shù)的過(guò)程和效果。

2、壓縮機組扭振事故概述
某臨海氣田陸上終端處理廠(chǎng)三臺增壓壓縮機組在運行大約2000小時(shí)后,發(fā)現聯(lián)軸器膜片損壞和螺栓斷裂,如圖1和圖2所示。
該機組壓縮機的主要技術(shù)參數如下:
型式:臥式單列二級雙作用
功率:1120kW
排量:29.360.7萬(wàn)方/天(天然氣)
進(jìn)氣壓力:1.5 2.0MPa
排氣壓力:4.5 5.6MPa
氣缸直徑:一級Φ375mm;二級Φ263.5mm
活塞行程:165.1mm
壓縮機轉速:993轉/分
該機組共有11個(gè)運行工況。
通過(guò)對機組進(jìn)行現場(chǎng)扭振測量和分析,發(fā)現該機組系統的一階固有頻率與運行轉速的四倍頻重合,引起機組發(fā)生共振,如圖3所示。這是導致扭振事故發(fā)生的主要原因。
3、事故機組的扭振分析
s*先對機組建立扭振分析模型。該模型由電動(dòng)機、聯(lián)軸器和壓縮機組成,分別由12個(gè)具有轉動(dòng)慣量的轉盤(pán)(每個(gè)轉盤(pán)代表一個(gè)集中質(zhì)量塊)和11個(gè)具有彈性的扭轉彈簧所代表,如圖4所示。其中電動(dòng)機由5個(gè)轉盤(pán)構成,由“FRT”到“MN0”來(lái)標示。聯(lián)軸器由2部分構成,由“CP1”和“CP2”標示。其中CP1部分還包括電動(dòng)機軸前端部分的轉動(dòng)慣量,CP2部分還包括飛輪的轉動(dòng)慣量和壓縮機軸前端部分的轉動(dòng)慣量。兩者之間由代表聯(lián)軸器扭轉剛度的等效彈簧連接。壓縮機部分由5個(gè)轉盤(pán)構成,分別標示為“MN1”到“AUX”。
使用頻域分析方法計算得到機組的前3階扭振固有頻率分別為65.8Hz,156.7Hz和215.4Hz。機組的前三階固有振型如圖5所示,相應的Campbell圖如圖6所示。從圖6中可以看到系統的第一階固有頻率與機組運行轉速的4倍頻(4X)在運行轉速987rpm處發(fā)生相交,如圖中紅點(diǎn)所示。該共振轉速與機組的運行轉速993rpm非常接近,引起機組發(fā)生共振。這與圖3所示的實(shí)測結果完全吻合。
圖7和圖8顯示了使用頻域分析方法得到的機組諧振分析結果圖,圖7顯示了機組在共振轉速處的交變扭矩峰值。圖8顯示了該扭振共振響應主要來(lái)自4倍頻諧振分量的貢獻。
考慮到通過(guò)頻域動(dòng)態(tài)分析方法得到的交變扭矩值受使用的阻尼假設值影響較大,故對該機組使用時(shí)域強迫振動(dòng)分析方法精確計算聯(lián)軸器上的動(dòng)態(tài)扭矩。時(shí)域強迫振動(dòng)分析方法是對電機軸施加驅動(dòng)扭矩,和對壓縮機軸施加負載扭矩,并考慮阻尼及相位等參數影響,計算聯(lián)軸器、壓縮機和電機軸上的瞬時(shí)角速度、角變形和動(dòng)態(tài)扭矩。是一種精確的力響應分析方法。時(shí)域強迫振動(dòng)分析能夠模擬機組自起動(dòng)到穩定運行狀態(tài)的全過(guò)程,當電機驅動(dòng)功率與壓縮機所需功率達到平衡時(shí),系統進(jìn)入穩定運行狀態(tài)。圖9顯示了機組在z*不利運行工況(工況7,進(jìn)壓1.75MPa,排壓5.0MPa)下,使用時(shí)域強迫振動(dòng)分析方法計算得到的機組從開(kāi)始到穩定運行狀態(tài)下作用在聯(lián)軸器上的交變扭矩值。從圖中可以看出,作用在聯(lián)軸器上的z*小扭矩顯著(zhù)超出了聯(lián)軸器的z*小扭矩允許值-26 kNm,從而引起聯(lián)軸器破壞。


4、整改后機組的扭振分析
對事故機組的扭振分析和現場(chǎng)測試結果表明,需要調整該機組的扭振控制方案,以避免4倍頻上的共振??紤]到調整飛輪是一個(gè)簡(jiǎn)單而有效的避開(kāi)機組共振的方法,提出將飛輪轉動(dòng)慣量由原68.86kg·m2減少到43kg·m2。
通過(guò)頻域分析方法,計算得到調整飛輪后機組的前3階扭轉固有頻率分別為73.6Hz,157.2Hz和215.4Hz。相應的系統Campbell圖如圖10所示。此時(shí),機組第一階系統扭振固有頻率是運行轉速993rpm的4.45倍。在運行轉速993rpm的正負5%范圍內(即943rpm~1043rpm內),沒(méi)有共振點(diǎn)。機組運行時(shí)不會(huì )產(chǎn)生共振。
圖11顯示了使用頻域動(dòng)態(tài)分析方法計算得到的機組諧振分析結果圖。從圖中可以發(fā)現機組工況運行轉速993rpm離其前、后共振點(diǎn)都較遠,不易發(fā)生共振。圖12顯示了通過(guò)使用時(shí)域分析方法重新對z*不利運行工況7計算得到的聯(lián)軸器上的交變扭矩值??梢钥吹?,與調整飛輪前相比,交變扭矩幅值下降了很多,其z*大和z*小值均在聯(lián)軸器的允許值范圍之內。
現場(chǎng)測試結果表明(如圖13所示),機組調整飛輪后實(shí)測兩臺機組的平均第一階固有頻率為74Hz。與分析結果完全吻合。機組整改后運行情況良好,再沒(méi)有發(fā)現扭振故障。


5、使用時(shí)、頻域分析方法討論z*佳扭振控制調整方案
?。?)于機組飛輪轉動(dòng)慣量的選擇
扭振分析整改建議推薦新的飛輪轉動(dòng)慣量為43kg·m2。如果僅從避開(kāi)共振點(diǎn)這個(gè)角度來(lái)考慮,也可選擇飛輪轉動(dòng)慣量為92.18kg·m2或16kg·m2。如果考慮飛輪轉動(dòng)慣量為92.18kg·m2,計算得到機組的第一階系統扭振固有頻率為61.7Hz,是運行轉速993rpm的3.7倍。圖14表示了連軸器在z*大功率工況下的交變扭矩。機組運行轉速993rpm離第一階扭振固有頻率和4倍頻(4X)共振點(diǎn)遠,不會(huì )發(fā)生共振。但是因為壓縮機在起動(dòng)過(guò)程中要經(jīng)過(guò)4 倍頻共振點(diǎn),時(shí)域分析表明機組在此共振點(diǎn)處的動(dòng)態(tài)響應較大,故不推薦此方案。
如果考慮飛輪轉動(dòng)慣量為16kg·m2 ,此時(shí)計算得到的第一階系統扭振固有頻率為91.2Hz,是運行轉速993rpm的5.5倍。圖15為連軸器在z*大功率工況下的交變扭矩。機組運行轉速993rpm遠離共振點(diǎn),不會(huì )發(fā)生共振。時(shí)域分析表明機組動(dòng)態(tài)響應也在允許范圍之內。所以,使用轉動(dòng)慣量為16kg·m2 的飛輪也是一個(gè)可行的方案。但考慮到16kg·m2 飛輪的幾何尺寸與原飛輪尺寸相差太大,可能導致機組在配置尺寸變更上的困難,因此也沒(méi)有采用。
?。?)關(guān)于扭振分析模型參數變化的影響
在實(shí)際工程中,不能保證廠(chǎng)家提供的扭振分析參數與實(shí)際參數完全一致。此時(shí)使用頻域分析方法通過(guò)觀(guān)察工況運行點(diǎn)與前后共振點(diǎn)的距離,可有效避免由此誤差帶來(lái)的扭振問(wèn)題。
對該機組,考慮到廠(chǎng)家提供的數據與現場(chǎng)測量結果反算得到的數據誤差,如假設聯(lián)軸器剛度下降21%,其它參數不變,使用頻域分析方法得到結果如圖16所示。此時(shí)第一階系統扭振固有頻率與4X共振點(diǎn)還差65rpm。如假設電機轉動(dòng)慣量增加22%,其它參數不變,使用頻域分析方法得到結果如圖17所示。此時(shí)第一階系統扭振固有頻率與4X共振點(diǎn)還差60rpm。這就說(shuō)明即使扭振分析參數有如此大誤差,推薦的扭振控制調整方案還有一定的轉速安全余量。

6、結論
從上面的分析可以看出:
?。?)使用時(shí)、頻域相結合的扭振分析方法進(jìn)行往復式壓縮機成撬時(shí)的扭振控制設計,可以充分發(fā)揮各自方法的長(cháng)處,并對各自的不足進(jìn)行互補,以z*大程度地避免機組扭振事故的發(fā)生。
?。?) 采用時(shí)、頻域相結合的扭振分析方法整改后的機組運行正常,這為使用該方法有效整改現場(chǎng)機組的扭振事故提供了良好案例。
作者簡(jiǎn)介
盧福志,博士,注冊工程師,加拿大中加壓縮機撬及管道工程公司
汪華良,碩士,注冊工程師,加拿大中加壓縮機撬及管道工程公司
徐宜桂,博士,注冊工程師,加拿大中加壓縮機撬及管道工程公司
http://www.zcppe.com E-mail: jason.xu@zcppe.com
參考文獻
1. P. Alves, M. Forcinito, J. Xu(徐宜桂), M. Ferguson, Analysis of Threaded Connection Reliability for Compression Application, J. Canadian Petroleum Tech., V49, No. 6, 2010, pp. 8-12
2.API Standard 618-5th ed., Washington: American Petroleum Institute, 2007.
3.API Standard 684-2nd ed., API Standard Paragraphs RotordynamicTutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals,And Rotor Balancing,2005/R2010
4.Nestorides, E.J., A Handbook on Torsional Vibration, Cambridge at the University Press, 1958
5.R.C. Juvinall and K.M Marshek, Fundamentals of Machine Component Design, 2nd ed, John Wiley and Sons.
【壓縮機網(wǎng)】1、前言
盡管對往復壓縮機組的扭振分析,目前已有成熟的技術(shù),但實(shí)際工程應用中,不乏看到往復式壓縮機組發(fā)生扭振事故。究其原因,各有不同。但通過(guò)對這些事故的深入分析,不難發(fā)現在壓縮機成撬設計過(guò)程中,如使用時(shí)、頻域相結合的扭振分析方法,可大大降低扭振事故發(fā)生的幾率。
目前,對壓縮機成撬設計過(guò)程中的扭振分析,大多是采用單一的時(shí)域響應分析或頻域響應分析方法。這對一般情況下壓縮機組的成撬設計是適用的,但對某些特殊情況下機組的設計略顯不足,留下了機組發(fā)生扭振事故的隱患。針對此實(shí)際情況,我們提出了采用時(shí)、頻域相結合的方法進(jìn)行扭振分析的技術(shù)。其中頻域分析方法主要用來(lái)確定機組的臨界轉速即共振頻率,以及檢查機組在運行工況下的轉速是否有足夠的空間遠離前后的共振轉速。時(shí)域分析方法則通過(guò)直接使用廠(chǎng)家提供的壓縮機、驅動(dòng)器及聯(lián)軸器上的阻尼等值,達到準確計算機組的扭振動(dòng)態(tài)響應(即壓縮機、驅動(dòng)器及聯(lián)軸器上瞬時(shí)角速度、角變形和動(dòng)態(tài)扭矩等)的目的。時(shí)域分析方法特別適用于變頻機組等無(wú)法避開(kāi)扭振共振轉速時(shí)的情況。本文以某臨海陸上終端處理廠(chǎng)增壓壓縮機組的扭振事故分析和機組整改為例,說(shuō)明了應用時(shí)、頻域相結合的扭振分析技術(shù)的過(guò)程和效果。

2、壓縮機組扭振事故概述
某臨海氣田陸上終端處理廠(chǎng)三臺增壓壓縮機組在運行大約2000小時(shí)后,發(fā)現聯(lián)軸器膜片損壞和螺栓斷裂,如圖1和圖2所示。
該機組壓縮機的主要技術(shù)參數如下:
型式:臥式單列二級雙作用
功率:1120kW
排量:29.360.7萬(wàn)方/天(天然氣)
進(jìn)氣壓力:1.5 2.0MPa
排氣壓力:4.5 5.6MPa
氣缸直徑:一級Φ375mm;二級Φ263.5mm
活塞行程:165.1mm
壓縮機轉速:993轉/分
該機組共有11個(gè)運行工況。
通過(guò)對機組進(jìn)行現場(chǎng)扭振測量和分析,發(fā)現該機組系統的一階固有頻率與運行轉速的四倍頻重合,引起機組發(fā)生共振,如圖3所示。這是導致扭振事故發(fā)生的主要原因。
3、事故機組的扭振分析
s*先對機組建立扭振分析模型。該模型由電動(dòng)機、聯(lián)軸器和壓縮機組成,分別由12個(gè)具有轉動(dòng)慣量的轉盤(pán)(每個(gè)轉盤(pán)代表一個(gè)集中質(zhì)量塊)和11個(gè)具有彈性的扭轉彈簧所代表,如圖4所示。其中電動(dòng)機由5個(gè)轉盤(pán)構成,由“FRT”到“MN0”來(lái)標示。聯(lián)軸器由2部分構成,由“CP1”和“CP2”標示。其中CP1部分還包括電動(dòng)機軸前端部分的轉動(dòng)慣量,CP2部分還包括飛輪的轉動(dòng)慣量和壓縮機軸前端部分的轉動(dòng)慣量。兩者之間由代表聯(lián)軸器扭轉剛度的等效彈簧連接。壓縮機部分由5個(gè)轉盤(pán)構成,分別標示為“MN1”到“AUX”。
使用頻域分析方法計算得到機組的前3階扭振固有頻率分別為65.8Hz,156.7Hz和215.4Hz。機組的前三階固有振型如圖5所示,相應的Campbell圖如圖6所示。從圖6中可以看到系統的第一階固有頻率與機組運行轉速的4倍頻(4X)在運行轉速987rpm處發(fā)生相交,如圖中紅點(diǎn)所示。該共振轉速與機組的運行轉速993rpm非常接近,引起機組發(fā)生共振。這與圖3所示的實(shí)測結果完全吻合。
圖7和圖8顯示了使用頻域分析方法得到的機組諧振分析結果圖,圖7顯示了機組在共振轉速處的交變扭矩峰值。圖8顯示了該扭振共振響應主要來(lái)自4倍頻諧振分量的貢獻。
考慮到通過(guò)頻域動(dòng)態(tài)分析方法得到的交變扭矩值受使用的阻尼假設值影響較大,故對該機組使用時(shí)域強迫振動(dòng)分析方法精確計算聯(lián)軸器上的動(dòng)態(tài)扭矩。時(shí)域強迫振動(dòng)分析方法是對電機軸施加驅動(dòng)扭矩,和對壓縮機軸施加負載扭矩,并考慮阻尼及相位等參數影響,計算聯(lián)軸器、壓縮機和電機軸上的瞬時(shí)角速度、角變形和動(dòng)態(tài)扭矩。是一種精確的力響應分析方法。時(shí)域強迫振動(dòng)分析能夠模擬機組自起動(dòng)到穩定運行狀態(tài)的全過(guò)程,當電機驅動(dòng)功率與壓縮機所需功率達到平衡時(shí),系統進(jìn)入穩定運行狀態(tài)。圖9顯示了機組在z*不利運行工況(工況7,進(jìn)壓1.75MPa,排壓5.0MPa)下,使用時(shí)域強迫振動(dòng)分析方法計算得到的機組從開(kāi)始到穩定運行狀態(tài)下作用在聯(lián)軸器上的交變扭矩值。從圖中可以看出,作用在聯(lián)軸器上的z*小扭矩顯著(zhù)超出了聯(lián)軸器的z*小扭矩允許值-26 kNm,從而引起聯(lián)軸器破壞。


4、整改后機組的扭振分析
對事故機組的扭振分析和現場(chǎng)測試結果表明,需要調整該機組的扭振控制方案,以避免4倍頻上的共振??紤]到調整飛輪是一個(gè)簡(jiǎn)單而有效的避開(kāi)機組共振的方法,提出將飛輪轉動(dòng)慣量由原68.86kg·m2減少到43kg·m2。
通過(guò)頻域分析方法,計算得到調整飛輪后機組的前3階扭轉固有頻率分別為73.6Hz,157.2Hz和215.4Hz。相應的系統Campbell圖如圖10所示。此時(shí),機組第一階系統扭振固有頻率是運行轉速993rpm的4.45倍。在運行轉速993rpm的正負5%范圍內(即943rpm~1043rpm內),沒(méi)有共振點(diǎn)。機組運行時(shí)不會(huì )產(chǎn)生共振。
圖11顯示了使用頻域動(dòng)態(tài)分析方法計算得到的機組諧振分析結果圖。從圖中可以發(fā)現機組工況運行轉速993rpm離其前、后共振點(diǎn)都較遠,不易發(fā)生共振。圖12顯示了通過(guò)使用時(shí)域分析方法重新對z*不利運行工況7計算得到的聯(lián)軸器上的交變扭矩值??梢钥吹?,與調整飛輪前相比,交變扭矩幅值下降了很多,其z*大和z*小值均在聯(lián)軸器的允許值范圍之內。
現場(chǎng)測試結果表明(如圖13所示),機組調整飛輪后實(shí)測兩臺機組的平均第一階固有頻率為74Hz。與分析結果完全吻合。機組整改后運行情況良好,再沒(méi)有發(fā)現扭振故障。


5、使用時(shí)、頻域分析方法討論z*佳扭振控制調整方案
?。?)于機組飛輪轉動(dòng)慣量的選擇
扭振分析整改建議推薦新的飛輪轉動(dòng)慣量為43kg·m2。如果僅從避開(kāi)共振點(diǎn)這個(gè)角度來(lái)考慮,也可選擇飛輪轉動(dòng)慣量為92.18kg·m2或16kg·m2。如果考慮飛輪轉動(dòng)慣量為92.18kg·m2,計算得到機組的第一階系統扭振固有頻率為61.7Hz,是運行轉速993rpm的3.7倍。圖14表示了連軸器在z*大功率工況下的交變扭矩。機組運行轉速993rpm離第一階扭振固有頻率和4倍頻(4X)共振點(diǎn)遠,不會(huì )發(fā)生共振。但是因為壓縮機在起動(dòng)過(guò)程中要經(jīng)過(guò)4 倍頻共振點(diǎn),時(shí)域分析表明機組在此共振點(diǎn)處的動(dòng)態(tài)響應較大,故不推薦此方案。
如果考慮飛輪轉動(dòng)慣量為16kg·m2 ,此時(shí)計算得到的第一階系統扭振固有頻率為91.2Hz,是運行轉速993rpm的5.5倍。圖15為連軸器在z*大功率工況下的交變扭矩。機組運行轉速993rpm遠離共振點(diǎn),不會(huì )發(fā)生共振。時(shí)域分析表明機組動(dòng)態(tài)響應也在允許范圍之內。所以,使用轉動(dòng)慣量為16kg·m2 的飛輪也是一個(gè)可行的方案。但考慮到16kg·m2 飛輪的幾何尺寸與原飛輪尺寸相差太大,可能導致機組在配置尺寸變更上的困難,因此也沒(méi)有采用。
?。?)關(guān)于扭振分析模型參數變化的影響
在實(shí)際工程中,不能保證廠(chǎng)家提供的扭振分析參數與實(shí)際參數完全一致。此時(shí)使用頻域分析方法通過(guò)觀(guān)察工況運行點(diǎn)與前后共振點(diǎn)的距離,可有效避免由此誤差帶來(lái)的扭振問(wèn)題。
對該機組,考慮到廠(chǎng)家提供的數據與現場(chǎng)測量結果反算得到的數據誤差,如假設聯(lián)軸器剛度下降21%,其它參數不變,使用頻域分析方法得到結果如圖16所示。此時(shí)第一階系統扭振固有頻率與4X共振點(diǎn)還差65rpm。如假設電機轉動(dòng)慣量增加22%,其它參數不變,使用頻域分析方法得到結果如圖17所示。此時(shí)第一階系統扭振固有頻率與4X共振點(diǎn)還差60rpm。這就說(shuō)明即使扭振分析參數有如此大誤差,推薦的扭振控制調整方案還有一定的轉速安全余量。

6、結論
從上面的分析可以看出:
?。?)使用時(shí)、頻域相結合的扭振分析方法進(jìn)行往復式壓縮機成撬時(shí)的扭振控制設計,可以充分發(fā)揮各自方法的長(cháng)處,并對各自的不足進(jìn)行互補,以z*大程度地避免機組扭振事故的發(fā)生。
?。?) 采用時(shí)、頻域相結合的扭振分析方法整改后的機組運行正常,這為使用該方法有效整改現場(chǎng)機組的扭振事故提供了良好案例。
作者簡(jiǎn)介
盧福志,博士,注冊工程師,加拿大中加壓縮機撬及管道工程公司
汪華良,碩士,注冊工程師,加拿大中加壓縮機撬及管道工程公司
徐宜桂,博士,注冊工程師,加拿大中加壓縮機撬及管道工程公司
http://www.zcppe.com E-mail: jason.xu@zcppe.com
參考文獻
1. P. Alves, M. Forcinito, J. Xu(徐宜桂), M. Ferguson, Analysis of Threaded Connection Reliability for Compression Application, J. Canadian Petroleum Tech., V49, No. 6, 2010, pp. 8-12
2.API Standard 618-5th ed., Washington: American Petroleum Institute, 2007.
3.API Standard 684-2nd ed., API Standard Paragraphs RotordynamicTutorial: Lateral Critical Speeds, Unbalance Response, Stability, Train Torsionals,And Rotor Balancing,2005/R2010
4.Nestorides, E.J., A Handbook on Torsional Vibration, Cambridge at the University Press, 1958
5.R.C. Juvinall and K.M Marshek, Fundamentals of Machine Component Design, 2nd ed, John Wiley and Sons.


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