【壓縮機網(wǎng)】陜西北元化工集團有限公司化工二分公司80萬(wàn)t/a燒堿裝置采用德國、意大利合資企業(yè)伍德迪諾拉離子膜電解槽,共有4條生產(chǎn)線(xiàn),每條生產(chǎn)線(xiàn)的燒堿生產(chǎn)能力為20萬(wàn)t/a。在氯氫處理工序,經(jīng)常因氫氣壓縮機本機回流閥振動(dòng)使氣源管脫落、定位器反饋桿斷裂而導致系統停車(chē)。2012年10月8日12:40,氯化氫C線(xiàn)氫氣壓縮機C本機回流閥2E-551C反饋桿斷裂,氫氣流量低,合成爐因過(guò)氯急停,電解C線(xiàn)降電流;13:20,電解C、D線(xiàn)電流由11kA降至7kA。2013年7月9日00:37,DCS操作人員發(fā)現C線(xiàn)氫氣總管壓力有下降趨勢,隨即聯(lián)系現場(chǎng)工藝人員對C線(xiàn)氫氣壓縮機進(jìn)行現場(chǎng)檢查,發(fā)現氫氣壓縮機A本機回流閥2E-551A氣源管斷裂。采取一系列措施后,消除了該類(lèi)事故的發(fā)生,公司的安全生產(chǎn)得到了有力保障。
1、閥門(mén)振動(dòng)的原因
燒堿裝置氯氫處理工序氫氣壓縮機廠(chǎng)房?jì)裙灿?臺水環(huán)式氫氣壓縮機,每臺氫氣壓縮機電動(dòng)機功率為220kW,轉速為1485r/min。在運行過(guò)程中產(chǎn)生的位移為1.9μm,加速度為0.37m/s2,速度0.12mm/s。氫氣壓縮機本機回流閥安裝在水環(huán)泵的頂端橫管中央位置,距離地面垂直高度2.5m,閥門(mén)口徑為100mm,事故狀態(tài)下打開(kāi)。氫氣壓縮機本機回流閥隨氫氣壓縮機成套提供,采用ALP-1000RS定位器、PBUA100執行器,氣源管為Ф8不銹鋼管。水環(huán)泵產(chǎn)生的振動(dòng)經(jīng)管道傳輸到頂端氣動(dòng)調節閥,在閥門(mén)上呈現出的振動(dòng)被放大。經(jīng)測定,閥門(mén)定位器產(chǎn)生的位移為26.1μm,加速度為2.57m/s2,速度0.57mm/s。只要氫氣壓縮機處于運行狀態(tài),閥門(mén)定位器上的振動(dòng)將會(huì )持續。長(cháng)此以往,定位器反饋桿將斷裂,嚴重時(shí)氣源管脫落。
2、對閥門(mén)的改造
閥門(mén)的振動(dòng)由氫氣壓縮機產(chǎn)生,因此應s*先解決氫氣壓縮機振動(dòng)大的問(wèn)題。重新對電動(dòng)機和水環(huán)泵進(jìn)行找正,并緊固電動(dòng)機的地腳螺栓,使位移和加速度均在指標以?xún)?。另外,對閥門(mén)定位器反饋桿和氣源管進(jìn)行改造以增強閥門(mén)的抗振能力;并增加保位閥,使其在閥門(mén)氣源管脫落時(shí)保持運行時(shí)的閥位。
2.1 定位器改造
出廠(chǎng)時(shí),閥門(mén)使用的定位器為ALP-1000RS,定位器與氣缸之間用5mm粗的反饋桿連接,反饋桿頂端套絲與扁平連接板用螺絲固定,螺母連接處為薄弱環(huán)節,振動(dòng)斷裂均在此處,并且出現定位器和氣缸連接螺母松動(dòng)的情況(見(jiàn)圖1)。

為了解決反饋桿斷裂和連接螺母松動(dòng)問(wèn)題,將ALP-1000RS定位器更換為SVP3000智能定位器。其特點(diǎn)在于反饋桿可以采用兩道螺母背鎖,從而將反饋桿牢牢固定在氣缸上,定位器和氣缸之間的連接螺母更加牢固,增強了抗振動(dòng)能力。另外,定位器因為更換為智能型,增加了閥門(mén)的調節精度。圖2為改造后定位器安裝示意圖。
2.2 氣源管改造
氫氣壓縮機上安裝的氣動(dòng)調節閥采用不銹鋼管作為氣源連接管,氣源管不斷受到壓縮機振動(dòng)和連接件慣性擺動(dòng)產(chǎn)生的扭力,因振動(dòng)強度大,且持續振動(dòng),氣源管經(jīng)常脫落。為徹底解決該問(wèn)題,將不銹鋼管更換為PU管。其使用壓力可達0.5~1.5MPa,環(huán)境溫度達到-25~70℃,并且其具有較強的耐磨性、耐老化性,以及耐扯斷性能,因此完全可以作為非腐蝕環(huán)境下振動(dòng)設備氣源的連接。連接時(shí),將PU管用快速直通氣管接頭連接在定位器和氣源過(guò)濾減壓閥之間。

2.3 增加保位閥
氣動(dòng)保位閥是閥位保護裝置。當儀表的氣源壓力中斷,或氣源供給系統發(fā)生故障時(shí),氣動(dòng)保位閥能自動(dòng)切斷調節器與調節閥氣室,或定位器輸出與調節閥氣室之間的通道,使調節閥的閥位保持原來(lái)的控制位置,以保證調節回路中工藝參數不變。故障消除后,氣動(dòng)保位閥立刻恢復正常位置。圖3為氣動(dòng)保位閥的結構示意圖。

當氣源信號進(jìn)入氣室B時(shí),作用在比較部件上的力與彈簧的作用力進(jìn)行比較。正常狀態(tài)時(shí),膜片比較部件的推力大于給定的彈簧力,此時(shí)平板閥芯抬起,打開(kāi)噴嘴,通道處于正常工作狀態(tài)。當氣源發(fā)生故障使供氣中斷時(shí),氣室B的壓力下降,在彈簧力作用下,平板閥芯蓋住噴嘴,切斷了氣室A與輸出口的通道,即將氣動(dòng)執行機構的氣室密封,使調節閥的工作位置保持在原來(lái)的位置,起到保持閥位的作用。
2.4定位器、保位閥、空氣過(guò)濾減壓閥與氣缸的連接
為了盡可能避免振動(dòng)導致閥門(mén)失控的情況,必須減少氣缸上附件的安裝數量和連接點(diǎn)。因此,只將定位器與氣缸固定連接,將保位閥和空氣過(guò)濾減壓閥安裝在固定支架上,以保證氣缸缸體上的振動(dòng)不傳導到其他附件,減少振動(dòng)產(chǎn)生的不良后果。圖4為定位器、保位閥、空氣過(guò)濾減壓閥與氣缸的連接示意圖。

3、鞏固措施
設備正常運轉后,須定期進(jìn)行維護保養:
?、俣ㄆ谇袚Q氫氣壓縮機,檢查本機回流閥定位器反饋桿;
?、谇袚Q氫氣壓縮機時(shí),切斷氣源,檢查保位閥工作情況;
?、鄱ㄆ跈z查本機回流閥定位器緊固螺絲;
?、芏ㄆ跈z查氣源管是否漏氣。
4、結語(yǔ)
采取以上措施后,未再出現定位器反饋桿斷裂、氣源管脫落導致閥門(mén)失控的情況,確保了生產(chǎn)系統的穩定運行。
【壓縮機網(wǎng)】陜西北元化工集團有限公司化工二分公司80萬(wàn)t/a燒堿裝置采用德國、意大利合資企業(yè)伍德迪諾拉離子膜電解槽,共有4條生產(chǎn)線(xiàn),每條生產(chǎn)線(xiàn)的燒堿生產(chǎn)能力為20萬(wàn)t/a。在氯氫處理工序,經(jīng)常因氫氣壓縮機本機回流閥振動(dòng)使氣源管脫落、定位器反饋桿斷裂而導致系統停車(chē)。2012年10月8日12:40,氯化氫C線(xiàn)氫氣壓縮機C本機回流閥2E-551C反饋桿斷裂,氫氣流量低,合成爐因過(guò)氯急停,電解C線(xiàn)降電流;13:20,電解C、D線(xiàn)電流由11kA降至7kA。2013年7月9日00:37,DCS操作人員發(fā)現C線(xiàn)氫氣總管壓力有下降趨勢,隨即聯(lián)系現場(chǎng)工藝人員對C線(xiàn)氫氣壓縮機進(jìn)行現場(chǎng)檢查,發(fā)現氫氣壓縮機A本機回流閥2E-551A氣源管斷裂。采取一系列措施后,消除了該類(lèi)事故的發(fā)生,公司的安全生產(chǎn)得到了有力保障。
1、閥門(mén)振動(dòng)的原因
燒堿裝置氯氫處理工序氫氣壓縮機廠(chǎng)房?jì)裙灿?臺水環(huán)式氫氣壓縮機,每臺氫氣壓縮機電動(dòng)機功率為220kW,轉速為1485r/min。在運行過(guò)程中產(chǎn)生的位移為1.9μm,加速度為0.37m/s2,速度0.12mm/s。氫氣壓縮機本機回流閥安裝在水環(huán)泵的頂端橫管中央位置,距離地面垂直高度2.5m,閥門(mén)口徑為100mm,事故狀態(tài)下打開(kāi)。氫氣壓縮機本機回流閥隨氫氣壓縮機成套提供,采用ALP-1000RS定位器、PBUA100執行器,氣源管為Ф8不銹鋼管。水環(huán)泵產(chǎn)生的振動(dòng)經(jīng)管道傳輸到頂端氣動(dòng)調節閥,在閥門(mén)上呈現出的振動(dòng)被放大。經(jīng)測定,閥門(mén)定位器產(chǎn)生的位移為26.1μm,加速度為2.57m/s2,速度0.57mm/s。只要氫氣壓縮機處于運行狀態(tài),閥門(mén)定位器上的振動(dòng)將會(huì )持續。長(cháng)此以往,定位器反饋桿將斷裂,嚴重時(shí)氣源管脫落。
2、對閥門(mén)的改造
閥門(mén)的振動(dòng)由氫氣壓縮機產(chǎn)生,因此應s*先解決氫氣壓縮機振動(dòng)大的問(wèn)題。重新對電動(dòng)機和水環(huán)泵進(jìn)行找正,并緊固電動(dòng)機的地腳螺栓,使位移和加速度均在指標以?xún)?。另外,對閥門(mén)定位器反饋桿和氣源管進(jìn)行改造以增強閥門(mén)的抗振能力;并增加保位閥,使其在閥門(mén)氣源管脫落時(shí)保持運行時(shí)的閥位。
2.1 定位器改造
出廠(chǎng)時(shí),閥門(mén)使用的定位器為ALP-1000RS,定位器與氣缸之間用5mm粗的反饋桿連接,反饋桿頂端套絲與扁平連接板用螺絲固定,螺母連接處為薄弱環(huán)節,振動(dòng)斷裂均在此處,并且出現定位器和氣缸連接螺母松動(dòng)的情況(見(jiàn)圖1)。

為了解決反饋桿斷裂和連接螺母松動(dòng)問(wèn)題,將ALP-1000RS定位器更換為SVP3000智能定位器。其特點(diǎn)在于反饋桿可以采用兩道螺母背鎖,從而將反饋桿牢牢固定在氣缸上,定位器和氣缸之間的連接螺母更加牢固,增強了抗振動(dòng)能力。另外,定位器因為更換為智能型,增加了閥門(mén)的調節精度。圖2為改造后定位器安裝示意圖。
2.2 氣源管改造
氫氣壓縮機上安裝的氣動(dòng)調節閥采用不銹鋼管作為氣源連接管,氣源管不斷受到壓縮機振動(dòng)和連接件慣性擺動(dòng)產(chǎn)生的扭力,因振動(dòng)強度大,且持續振動(dòng),氣源管經(jīng)常脫落。為徹底解決該問(wèn)題,將不銹鋼管更換為PU管。其使用壓力可達0.5~1.5MPa,環(huán)境溫度達到-25~70℃,并且其具有較強的耐磨性、耐老化性,以及耐扯斷性能,因此完全可以作為非腐蝕環(huán)境下振動(dòng)設備氣源的連接。連接時(shí),將PU管用快速直通氣管接頭連接在定位器和氣源過(guò)濾減壓閥之間。

2.3 增加保位閥
氣動(dòng)保位閥是閥位保護裝置。當儀表的氣源壓力中斷,或氣源供給系統發(fā)生故障時(shí),氣動(dòng)保位閥能自動(dòng)切斷調節器與調節閥氣室,或定位器輸出與調節閥氣室之間的通道,使調節閥的閥位保持原來(lái)的控制位置,以保證調節回路中工藝參數不變。故障消除后,氣動(dòng)保位閥立刻恢復正常位置。圖3為氣動(dòng)保位閥的結構示意圖。

當氣源信號進(jìn)入氣室B時(shí),作用在比較部件上的力與彈簧的作用力進(jìn)行比較。正常狀態(tài)時(shí),膜片比較部件的推力大于給定的彈簧力,此時(shí)平板閥芯抬起,打開(kāi)噴嘴,通道處于正常工作狀態(tài)。當氣源發(fā)生故障使供氣中斷時(shí),氣室B的壓力下降,在彈簧力作用下,平板閥芯蓋住噴嘴,切斷了氣室A與輸出口的通道,即將氣動(dòng)執行機構的氣室密封,使調節閥的工作位置保持在原來(lái)的位置,起到保持閥位的作用。
2.4定位器、保位閥、空氣過(guò)濾減壓閥與氣缸的連接
為了盡可能避免振動(dòng)導致閥門(mén)失控的情況,必須減少氣缸上附件的安裝數量和連接點(diǎn)。因此,只將定位器與氣缸固定連接,將保位閥和空氣過(guò)濾減壓閥安裝在固定支架上,以保證氣缸缸體上的振動(dòng)不傳導到其他附件,減少振動(dòng)產(chǎn)生的不良后果。圖4為定位器、保位閥、空氣過(guò)濾減壓閥與氣缸的連接示意圖。

3、鞏固措施
設備正常運轉后,須定期進(jìn)行維護保養:
?、俣ㄆ谇袚Q氫氣壓縮機,檢查本機回流閥定位器反饋桿;
?、谇袚Q氫氣壓縮機時(shí),切斷氣源,檢查保位閥工作情況;
?、鄱ㄆ跈z查本機回流閥定位器緊固螺絲;
?、芏ㄆ跈z查氣源管是否漏氣。
4、結語(yǔ)
采取以上措施后,未再出現定位器反饋桿斷裂、氣源管脫落導致閥門(mén)失控的情況,確保了生產(chǎn)系統的穩定運行。


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