【壓縮機網(wǎng)】一、前言
壓縮機噪聲按其性質(zhì)可分為機械性質(zhì)噪聲源和空氣動(dòng)力性噪聲源兩大類(lèi)。機械性噪聲的控制應從控制振動(dòng)、撞擊及傳遞入手,這就需要降低激振力、降低受激系統的響應和減少受激輻射面積。
降低激振力的主要措施就是:1)減少運動(dòng)部件的沖擊;2)提高平衡精度(其中減少不平衡的慣性力和慣性力矩是減少往復壓縮機整體振動(dòng)特別重要的措施);3)降低往復質(zhì)量,可大大降低不平衡的往復慣性力,從而降低激振力和振動(dòng)。
二、不平衡慣性力和慣性力矩
往復式空壓機由于受力情況復雜,較一般回轉式空壓機的振動(dòng)更大。如何平衡機組內部的各種力,消除振源對空壓機減振降噪具有關(guān)鍵的意義。
1、初始數據

2、慣性力的計算(假設兩列往復運動(dòng)質(zhì)量相等)

1)旋轉慣性力: JR= MR1Rω2+MRLRLω2
2)往復慣性力
A、Ⅰ階往復慣性力:


B、Ⅱ階往復慣性力:


3)慣性力計算結果(表2)



3、慣性力的平衡
?、耠A往復慣性力為橢圓路徑。Ⅱ階往復慣性力為圓路徑,其角速度為曲軸的一倍(詳見(jiàn)圖2)。所以,在曲軸反向加平衡鐵的方法不能完全將Ⅰ階、Ⅱ階往復慣性力平衡。



旋轉慣性力主要由連桿、曲柄銷(xiāo)、曲柄產(chǎn)生,連桿、曲柄銷(xiāo)的旋轉質(zhì)量產(chǎn)生的旋轉慣性力:
Jr=MR1Rω2+MRLRLω2
依據“蘭切斯特法”平衡原理,平衡鐵MP除了平衡旋轉慣性力外,還須轉換Ⅰ階往復慣性力。平衡鐵產(chǎn)生的旋轉慣性力:
Jpr=MPRPω2
平衡鐵的重徑積為[2]:
MpRp=MsR+Jr/ω2
兩個(gè)Ⅰ階平衡量MPⅠ用以平衡轉換后的Ⅰ階慣性力,每個(gè)Ⅰ階平衡鐵的重徑積為:
MpⅠRⅠ=0.25MsR
兩個(gè)Ⅱ階平衡量MpⅡ用以平衡轉換后的Ⅰ階慣性力,每個(gè)Ⅱ階平衡鐵的重徑積為:
MpⅡRⅡ=0.433MsRλ
通過(guò)優(yōu)化各運動(dòng)件的質(zhì)量,可基本平衡慣性力,使得空壓機振動(dòng)降低約10%,噪聲約可降低3~4dB(A)。
三、輕量化的設計
1、活塞-連桿的輕量化
經(jīng)對往復式空壓機的振源和聲源的分析,及對測試數據的分析,發(fā)現機組二列活塞部位的數值較大。為此,從下列方面實(shí)行減振降噪的措施。
對二列活塞的運動(dòng)部件進(jìn)行輕量化改進(jìn),達到降低慣性力,減少機組的振動(dòng)和沖擊力。將活塞-連桿等運動(dòng)零件的材料改為鈦合金材料,在保持材料原有強度的前題下,零件的重量減輕了42.7%,降低了慣性力矩。



2、連桿計算
已知:B=2.8 cm; b=2.2 cm;
H=4.25 cm;h=3.25 cm;
1)連桿桿身截面幾何力學(xué)(圖8)

A、面積
A=B H-bh=2.8×4.25-2.2×3.25=4.75 cm2
B、截面二次矩

C、重心到相應邊的距離

D、截面模型

E、回轉半徑

2)連桿強度校核
A、活塞力F活i
∵ P3=8.5 MPa;A3=0.00197 m2;
P4=40 MPa;A4=0.000445 m2;
∴ 三級活塞力:F活3=P3A3=8.5×0.00197
=16.75kN
四級活塞力:F活4=P4A4=40×0.000445
=17.8kN
B、應力校核σ

3)總應力
已知:F=FS+Fr =8.73+5.629=14.359
A=4.75 cm2;L=26.4 cm;C=0.00015~0.0005(取C=0.000325)
Ix=11.62 cm4;IY=7.83 cm4;
A、連桿運動(dòng)平面X-X的總應力

B、連桿運動(dòng)平面Y-Y的總應力


4)慣性矩核算
為了提高強度和剛性,在連桿體的z*薄弱環(huán)節作了增厚處理,連接圓弧由R30改成R100,厚度由35 mm增加至37 mm。慣性矩提高了14.9%。
改進(jìn)前:B1=2.8 cm; b1=2.2 cm;H1=3.5 cm;h1=2.5 cm;
改進(jìn)后:B2=2.8 cm; b2=2.2 cm;H2=3.7 cm;h2=2.7 cm;
A、改進(jìn)前的慣性矩:

B、改進(jìn)前的慣性矩:

C、慣性矩的增加度:

四、其它措施
1、氣缸蓋、罩的改進(jìn)

由于氣缸內氣體壓力脈動(dòng)和活塞的擺動(dòng)和橫向運動(dòng)產(chǎn)生的敲擊聲。造成缸蓋、缸罩的結構共振聲。為此,采取了以下措施:
1)增加了缸蓋內容積,以改變膨脹共振頻率。
2)在Ⅲ、Ⅳ級排氣閥出口處增設了混合阻抗性消聲裝置。
3)在缸蓋中用NOPD(非阻塞性顆粒)阻尼機理,增加了抗振性能,大大減少了振動(dòng)力。
4)將缸罩的金屬材料改為高分子材料,增加了吸音性能,形成了吸音降噪部件。
2、氣閥閥片改進(jìn)
氣閥閥片采用高分子PEEK材料,它具有運動(dòng)慣量小,抗沖擊能強,沖擊速度降低,沖擊力減小,閥片的激振量降低,減小閥片對閥座的敲擊聲,同時(shí),PEEK材料與閥座的密封性好,且密封面不易破壞。
3、振動(dòng)傳遞的阻隔
在曲軸兩端的軸承座處,添加阻尼材料,增加了振動(dòng)質(zhì)量,提高了機械阻抗,達到了阻隔振源的傳遞途徑。
4、基座的改進(jìn)
機組基座采用組合式方式,在壓縮機和電機下端壁墻中增加了非阻塞性顆粒,來(lái)提高底座的強度剛性和阻尼特性,有效地防隔振動(dòng)途徑,減少振動(dòng)能量,改善機組整體的減振能力。
五、效果
經(jīng)過(guò)輕量化優(yōu)化設計及降振減噪的措施,每列活塞-連桿的重量減輕了26.67%,慣性力和慣性力矩減少了約20%。由于往復運動(dòng)件重量的減輕,減少了空壓機的機架和基礎的沖擊力。由于在減少振源的同時(shí),對振動(dòng)的途徑采取阻隔措施,預見(jiàn)機組的振動(dòng)烈度可降低,噪聲降低3~4dB(A)。
參考文獻
?。?] 郁永章主編.容積式壓縮機技術(shù)手冊.北京:機械工業(yè)出版社 2005
?。?] 田濤 王仁德. V型壓縮機力學(xué)性能研究 《機電設備》 2001[6]
?。?] 船用壓縮機手冊.《機電設備》編輯部
?。?] 活塞式壓縮機設計. 北京:機械工業(yè)出版社1974
作者簡(jiǎn)介:
李偉杰(1960—),男,工程師,擅長(cháng)壓縮機設計及維修,是該領(lǐng)域專(zhuān)家級人才,具有豐富的理論及實(shí)踐經(jīng)驗。

來(lái)源:■文/李偉杰 劉國棟
【壓縮機網(wǎng)】一、前言
壓縮機噪聲按其性質(zhì)可分為機械性質(zhì)噪聲源和空氣動(dòng)力性噪聲源兩大類(lèi)。機械性噪聲的控制應從控制振動(dòng)、撞擊及傳遞入手,這就需要降低激振力、降低受激系統的響應和減少受激輻射面積。
降低激振力的主要措施就是:1)減少運動(dòng)部件的沖擊;2)提高平衡精度(其中減少不平衡的慣性力和慣性力矩是減少往復壓縮機整體振動(dòng)特別重要的措施);3)降低往復質(zhì)量,可大大降低不平衡的往復慣性力,從而降低激振力和振動(dòng)。
二、不平衡慣性力和慣性力矩
往復式空壓機由于受力情況復雜,較一般回轉式空壓機的振動(dòng)更大。如何平衡機組內部的各種力,消除振源對空壓機減振降噪具有關(guān)鍵的意義。
1、初始數據

2、慣性力的計算(假設兩列往復運動(dòng)質(zhì)量相等)

1)旋轉慣性力: JR= MR1Rω2+MRLRLω2
2)往復慣性力
A、Ⅰ階往復慣性力:


B、Ⅱ階往復慣性力:


3)慣性力計算結果(表2)



3、慣性力的平衡
?、耠A往復慣性力為橢圓路徑。Ⅱ階往復慣性力為圓路徑,其角速度為曲軸的一倍(詳見(jiàn)圖2)。所以,在曲軸反向加平衡鐵的方法不能完全將Ⅰ階、Ⅱ階往復慣性力平衡。



旋轉慣性力主要由連桿、曲柄銷(xiāo)、曲柄產(chǎn)生,連桿、曲柄銷(xiāo)的旋轉質(zhì)量產(chǎn)生的旋轉慣性力:
Jr=MR1Rω2+MRLRLω2
依據“蘭切斯特法”平衡原理,平衡鐵MP除了平衡旋轉慣性力外,還須轉換Ⅰ階往復慣性力。平衡鐵產(chǎn)生的旋轉慣性力:
Jpr=MPRPω2
平衡鐵的重徑積為[2]:
MpRp=MsR+Jr/ω2
兩個(gè)Ⅰ階平衡量MPⅠ用以平衡轉換后的Ⅰ階慣性力,每個(gè)Ⅰ階平衡鐵的重徑積為:
MpⅠRⅠ=0.25MsR
兩個(gè)Ⅱ階平衡量MpⅡ用以平衡轉換后的Ⅰ階慣性力,每個(gè)Ⅱ階平衡鐵的重徑積為:
MpⅡRⅡ=0.433MsRλ
通過(guò)優(yōu)化各運動(dòng)件的質(zhì)量,可基本平衡慣性力,使得空壓機振動(dòng)降低約10%,噪聲約可降低3~4dB(A)。
三、輕量化的設計
1、活塞-連桿的輕量化
經(jīng)對往復式空壓機的振源和聲源的分析,及對測試數據的分析,發(fā)現機組二列活塞部位的數值較大。為此,從下列方面實(shí)行減振降噪的措施。
對二列活塞的運動(dòng)部件進(jìn)行輕量化改進(jìn),達到降低慣性力,減少機組的振動(dòng)和沖擊力。將活塞-連桿等運動(dòng)零件的材料改為鈦合金材料,在保持材料原有強度的前題下,零件的重量減輕了42.7%,降低了慣性力矩。



2、連桿計算
已知:B=2.8 cm; b=2.2 cm;
H=4.25 cm;h=3.25 cm;
1)連桿桿身截面幾何力學(xué)(圖8)

A、面積
A=B H-bh=2.8×4.25-2.2×3.25=4.75 cm2
B、截面二次矩

C、重心到相應邊的距離

D、截面模型

E、回轉半徑

2)連桿強度校核
A、活塞力F活i
∵ P3=8.5 MPa;A3=0.00197 m2;
P4=40 MPa;A4=0.000445 m2;
∴ 三級活塞力:F活3=P3A3=8.5×0.00197
=16.75kN
四級活塞力:F活4=P4A4=40×0.000445
=17.8kN
B、應力校核σ

3)總應力
已知:F=FS+Fr =8.73+5.629=14.359
A=4.75 cm2;L=26.4 cm;C=0.00015~0.0005(取C=0.000325)
Ix=11.62 cm4;IY=7.83 cm4;
A、連桿運動(dòng)平面X-X的總應力

B、連桿運動(dòng)平面Y-Y的總應力


4)慣性矩核算
為了提高強度和剛性,在連桿體的z*薄弱環(huán)節作了增厚處理,連接圓弧由R30改成R100,厚度由35 mm增加至37 mm。慣性矩提高了14.9%。
改進(jìn)前:B1=2.8 cm; b1=2.2 cm;H1=3.5 cm;h1=2.5 cm;
改進(jìn)后:B2=2.8 cm; b2=2.2 cm;H2=3.7 cm;h2=2.7 cm;
A、改進(jìn)前的慣性矩:

B、改進(jìn)前的慣性矩:

C、慣性矩的增加度:

四、其它措施
1、氣缸蓋、罩的改進(jìn)

由于氣缸內氣體壓力脈動(dòng)和活塞的擺動(dòng)和橫向運動(dòng)產(chǎn)生的敲擊聲。造成缸蓋、缸罩的結構共振聲。為此,采取了以下措施:
1)增加了缸蓋內容積,以改變膨脹共振頻率。
2)在Ⅲ、Ⅳ級排氣閥出口處增設了混合阻抗性消聲裝置。
3)在缸蓋中用NOPD(非阻塞性顆粒)阻尼機理,增加了抗振性能,大大減少了振動(dòng)力。
4)將缸罩的金屬材料改為高分子材料,增加了吸音性能,形成了吸音降噪部件。
2、氣閥閥片改進(jìn)
氣閥閥片采用高分子PEEK材料,它具有運動(dòng)慣量小,抗沖擊能強,沖擊速度降低,沖擊力減小,閥片的激振量降低,減小閥片對閥座的敲擊聲,同時(shí),PEEK材料與閥座的密封性好,且密封面不易破壞。
3、振動(dòng)傳遞的阻隔
在曲軸兩端的軸承座處,添加阻尼材料,增加了振動(dòng)質(zhì)量,提高了機械阻抗,達到了阻隔振源的傳遞途徑。
4、基座的改進(jìn)
機組基座采用組合式方式,在壓縮機和電機下端壁墻中增加了非阻塞性顆粒,來(lái)提高底座的強度剛性和阻尼特性,有效地防隔振動(dòng)途徑,減少振動(dòng)能量,改善機組整體的減振能力。
五、效果
經(jīng)過(guò)輕量化優(yōu)化設計及降振減噪的措施,每列活塞-連桿的重量減輕了26.67%,慣性力和慣性力矩減少了約20%。由于往復運動(dòng)件重量的減輕,減少了空壓機的機架和基礎的沖擊力。由于在減少振源的同時(shí),對振動(dòng)的途徑采取阻隔措施,預見(jiàn)機組的振動(dòng)烈度可降低,噪聲降低3~4dB(A)。
參考文獻
?。?] 郁永章主編.容積式壓縮機技術(shù)手冊.北京:機械工業(yè)出版社 2005
?。?] 田濤 王仁德. V型壓縮機力學(xué)性能研究 《機電設備》 2001[6]
?。?] 船用壓縮機手冊.《機電設備》編輯部
?。?] 活塞式壓縮機設計. 北京:機械工業(yè)出版社1974
作者簡(jiǎn)介:
李偉杰(1960—),男,工程師,擅長(cháng)壓縮機設計及維修,是該領(lǐng)域專(zhuān)家級人才,具有豐富的理論及實(shí)踐經(jīng)驗。

來(lái)源:■文/李偉杰 劉國棟


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