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    工頻空壓機費電,有沒(méi)有救?

       【壓縮機網(wǎng)空壓機的種類(lèi)有很多,但其供氣控制方式幾乎都是采用加、卸載控制方式。該供氣方式雖然原理簡(jiǎn)單、操作方便,但存在耗電量高、進(jìn)氣易損壞、供氣壓力不穩定等問(wèn)題。

      傳統空壓機供氣系統電能浪費分析
     
      1、傳統空壓機的工作狀態(tài)主要有兩種:一種是加載狀態(tài),另一種是空載狀態(tài)。
     
      (1)加載時(shí)的電能消耗
     
      加載狀態(tài)時(shí),在壓力達到最小值后,原控制方式?jīng)Q定其壓力會(huì )繼續上升直到最大壓力值。在加壓過(guò)程中,一定要向外界釋放更多的熱量,從而導致電能損失。另一方面,高于壓力最大值的氣體在進(jìn)入氣動(dòng)元件前,其壓力需要經(jīng)過(guò)減壓減壓,這一過(guò)程同樣是一個(gè)耗能過(guò)程。
     
      (2)卸載時(shí)電能的消耗
     
      空載狀態(tài)時(shí),當壓力達到壓力最大值時(shí),空壓機通過(guò)如下方法來(lái)降壓卸載:關(guān)閉進(jìn)氣閥使電機處于空轉狀態(tài),同時(shí)將分離罐中多余的壓縮空氣通過(guò)放空閥放空。這種調節方法要造成很大的能量浪費。據測算,空壓機卸載時(shí)的能耗約占空壓機滿(mǎn)載運行時(shí)的10%~25%,這還是在卸載時(shí)間所占比例不大的情況下。換言之,該空壓機20%左右的時(shí)間處于空載狀態(tài),在作無(wú)用功。很明顯在加卸載供氣控制方式下,空壓機電機存在很大的節能空間。
     
      2、傳統空壓機壓力控制是上下限控制,首先根據生產(chǎn)設備的最低壓力要求,設定空壓機輸出壓力的下限,也就是空壓機開(kāi)始加載的壓力;再在最低壓力上加1帕左右,作為空壓機輸出壓力的上限,即開(kāi)始卸載的壓力??諌簷C的輸出工作壓力將在上下限之間波動(dòng)??諌簷C的功率消耗和輸出壓力成正比,輸出的壓力越高消耗的功率也越大。從輸出壓力的下限到上限的1帕的壓差將多消耗總功率的7-10%。
     
      3、傳統供氣空壓機系統中,如果有多臺空壓機同時(shí)運行,每臺空壓機的輸出壓力都將隨著(zhù)管網(wǎng)的壓力波動(dòng)在上下限間波動(dòng),所以每臺機都多消耗7-10%的額定功率。
     
      4、傳統空壓機供氣系統中運行參數的設定不同也會(huì )造成空壓機用電量的不同,必須根據用氣工況進(jìn)行設定,才能達到最經(jīng)濟的運行效果。
     
      5、傳統空壓機供氣系統由于電機不允許頻繁啟動(dòng),導致在用氣量少的時(shí)候電機仍然要空載運行,浪費電能。經(jīng)常卸載和加載導致整個(gè)氣網(wǎng)壓力經(jīng)常變化,不能保持恒定的工作壓力。
     
    工頻空壓機費電,有沒(méi)有救?
     
      空壓機恒壓供氣系統改造案例分析
     
      1、原供氣系統介紹
     
      以我們10月改造過(guò)某廠(chǎng)壽力的二臺空壓機為例,原空壓機供氣系統采用兩臺空壓機工頻供電運行。下限壓力為0.5MPa,上限壓力為0.7MPa。跟據生產(chǎn)情況白天兩臺同時(shí)運行,晚上一臺運行。一般工作情況為工作20分鐘后壓力達到上限0.7MPa,停機5-7分鐘后壓力下降到下限0.5MPa。然后又重新啟動(dòng),如此循環(huán)工作。存在問(wèn)題是由于工作空壓機是用工頻供電運行,電機的頻繁起停,對電機損害特別大,容易加速電機的老化。
     
      另外,長(cháng)期大氣壓供給很容易造成氣管爆裂,后來(lái)客戶(hù)為了不讓電機經(jīng)常啟動(dòng)停止直接把卸壓排空閥壓力調至0.5MPa,這樣電機始終處于滿(mǎn)負荷運行,同時(shí)也浪費了很大一部分電能,降低了設備使用壽命。根據實(shí)地觀(guān)察,空壓機上限設定壓力為0.7MPa,下限為0.5MPa,而我們實(shí)際滿(mǎn)足工作用氣壓力為0.5MPa,因而必須實(shí)行恒壓供氣,均衡空壓機工作運行,以達到節能目的。
     
      2、變頻恒壓供氣系統框圖
     
      變頻空壓機工作流程如圖所示:
     
    工頻空壓機費電,有沒(méi)有救?
     
      針對空壓機系統供氣控制方式存在的諸多問(wèn)題,我們對二臺空壓機同時(shí)增加兩臺變頻調速器進(jìn)行恒壓供氣控制。使用一臺160kW通用型變頻器和一臺110kW通用型變頻器,增加一臺PLC、一個(gè)觸摸屏,一個(gè)A/D轉換模塊,對該供氣系統進(jìn)行節能改造。
     
      根據要求,我們設計了一套實(shí)用性很強的方案,我們把空壓機供氣系統的儲氣罐壓力作為控制對象,用壓力變送器SP采集儲氣罐的壓力P轉變?yōu)殡娦盘査徒oPLC自整定控制儀,與觸摸屏的壓力設定值SV作比較,并根據差值的大小按既定的PID控制模式進(jìn)行運算,產(chǎn)生控制信號送變頻器,通過(guò)變頻裝置來(lái)控制電機的工作頻率與轉速,從而使實(shí)際壓力P始終接近設定壓力值SV。通過(guò)變頻器、壓力傳感器與PID自整定控制儀的有機結合,構成供氣閉環(huán)自動(dòng)控制系統,自動(dòng)調節空壓機的輸出壓力。使每臺空壓機的利用率均等,增加系統、管道壓力的穩定性和可靠性,方便技術(shù)員控制和維護設備。
     
      該恒壓供氣控制系統增加了手動(dòng)自動(dòng)功能,白天和夜間運行模式自動(dòng)切換,并保留原有的控制和保護系統。另外,采用該方案后,空壓機電機從靜止到旋轉工作可由變頻裝置來(lái)啟動(dòng),實(shí)現了軟啟動(dòng),避免了啟動(dòng)沖擊電流和啟動(dòng)給空壓機帶來(lái)的機械沖擊。
     
      3、系統配置
     
     ?。?)硬件采用國內頂尖品牌英威騰公司產(chǎn)品:
     
      1)觸摸屏:VT070-N0CX-N          1臺
     
      2)PLC:IVC1-1410                 1臺
     
      3)A/D模塊:IVC1-2AD             1臺
     
      4)變頻器:CHF100A-160G/185P-4  1臺
     
      5)變頻器:CHF100A-110G/132P-4  1臺
     
     ?。?)變頻器參數
     
      P0-01=1:設定為1,運行指令由外部端子控制
     
      P0-03=50:最大輸出頻率
     
      P0-04=50:運行頻率上限
     
      P0-05=25:下限頻率設定為25Hz
     
      P0-07=7:頻率指令來(lái)源
     
      P0-11=30:加速時(shí)間設定為30S,具體數值根據工況及生產(chǎn)要求
     
      P0-12=30:減速時(shí)間設定為30S,具體數值根據工況及生產(chǎn)要求
     
      注:請按實(shí)際工況設置參數,以上參數只能供參考。
     
      空壓機系統節能分析
     
      1、節電率分析
     
      1)空壓機屬于恒轉矩負載,即轉矩在不同速度下是相同的,但所需功率和速度成正比關(guān)系,所以當轉速降低時(shí)所需功率也隨之下降,從而達到節能的目的。
     
      2)變頻空壓機的壓力設定可以是一點(diǎn),即可以將滿(mǎn)足生產(chǎn)設備要求的最低壓力作為設定壓力,變頻空壓機將根據管網(wǎng)壓力上下波動(dòng)的趨勢,調節空壓機轉速的快慢,甚至消除了空壓機的卸載運行,節約了電能。
     
      3)由于變頻空壓機使得管網(wǎng)上下壓力穩定,可以降低甚至消除壓力的波動(dòng),從而使系統中所有運行的空壓機都在一個(gè)滿(mǎn)足生產(chǎn)要求的較低的壓力下運行,減少了壓力向上波動(dòng)造成的功率損失。
     
      4)由于壓縮機不能排除在滿(mǎn)負載狀態(tài)下長(cháng)時(shí)間運行的可能性,所以,只能按最大需求來(lái)決定電動(dòng)機的容量,故設計容量一般偏大。在實(shí)際運行中,輕載運行的時(shí)間所占的比例是非常高的。如采用變頻調速,可大大提高運行時(shí)的工作效率。因此,節能潛力很大。
     
      5)調節方式(如調節閥門(mén)開(kāi)度和改變葉片的角度等),即使在需求量較小的情況下,也不能減小電動(dòng)機的運行功率。采用了變頻調速后,當需求量較小的情況下,可降低電動(dòng)機的轉速,減小電動(dòng)機的運行功率,從而進(jìn)一步實(shí)現節能。
     
      6)單電動(dòng)機拖動(dòng)系統大多不能根據負載的輕重連續地調節。而采用了變頻調速后,則可以十分方便地進(jìn)行連續調節,能保持壓力、流量、溫度等參數的穩定,從而大大提高壓縮機的工作性能。
     
      根據統計分析所掌握的一手數據,初步預算節電率為20%左右。
     
      2、改造后其它各方面優(yōu)越性
     
      1)可以大量節約電能;
     
      2)采用獨特的空間矢量(SVPWM)調制方式;
     
      3)操作簡(jiǎn)單,具有鍵盤(pán)鎖定功能,防止誤操作;
     
      4)電機運行噪聲大大降低;
     
      5)供氣壓力平穩,提高了壓力控制精度;
     
      6)空壓機的加卸載次數大大減少,降低進(jìn)氣閥運行部件的磨損;
     
      7)具有過(guò)載、過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、電源缺相等自動(dòng)保護功能;
     
      8)在保證潤滑的前提下,對機械方面也是大有益處,由于轉動(dòng)速度。
     
      大部分時(shí)間在低于原設計轉速的情況下運行,各轉動(dòng)部件的磨損大降低,空壓機的使用壽命得以延長(cháng)。
     
      綜上所述,采用PID自整定控制儀與變頻器為核心部件構成的變頻恒壓供氣系統,具有很強的實(shí)用性,為供氣領(lǐng)域的技術(shù)革新,為企業(yè)節省開(kāi)支、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率、減少設備維護維修,提高企業(yè)形象等各方面開(kāi)辟了切實(shí)有效的途徑。
     
      1)節電:
     
      160kW電機,運行時(shí)間按每天運行20小時(shí),一個(gè)月30天,電機工作效率按80%計算,電費為0.6元/度,節電率按分析所得為30%。
     
      每月節省電費=電機功率×運行時(shí)間×電機工作效率×電費×節電率=160×20×30×80%×0.6×20%=9216元
     
      2)回收期:投資÷月節電=63000÷9216 =6.83個(gè)月(約7個(gè)月),故按上述工況計算分析,成本投資回收期約為7個(gè)月,投資周期短,回報高。如果每天使用更長(cháng)的時(shí)間回收周期會(huì )縮短。
     
      3)間接經(jīng)濟效益
     
      減輕了主送電變壓器的負擔、增大了變壓器的寬裕度,因而增加了用戶(hù)的負荷使用容量;延長(cháng)設備的使用壽命20%—30%;提高使用的安全保障,可減少設備維護支出25%—50%;可節約工時(shí)25%—50%。
     

    標簽: 壓縮機空壓機  

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