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    壓縮機網(wǎng) >知識>工程實(shí)例>正文

    技術(shù) | 空壓機系統節能改造

      【壓縮機網(wǎng)】1.技改背景

      1)、5000t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)由4臺20m?/min(工頻機、110KW,風(fēng)冷)、額定壓力0.7MPa空壓機集中供氣,每臺空壓機平均運行時(shí)間為5500小時(shí)/年,熟料工序空壓機電耗高,達到1.47度/噸熟料,電耗高的主要原因有以下幾點(diǎn):

     ?、?、原料破碎系統收塵器用氣量5m?/min,設計壓力0.5MPa,離氣站距離遠,距離有200多米,供氣管路長(cháng),管道阻力損失達0.1MPa,因此要求氣站出口壓力在0.6MPa以上。

     ?、?、生產(chǎn)線(xiàn)各設備運行時(shí)間不一致,用氣量波動(dòng)較大,工頻機不能調節系統產(chǎn)氣量,供需不平衡,空壓機加載率只有78%左右。

     ?、?、由于風(fēng)冷效果較差,在高溫季節經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統可造性。

      2)、2500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)配置2臺20m?/min空壓機集中供氣(工頻、132KW,風(fēng)冷額定壓力0.7MPa),每臺空壓機平均運行時(shí)間為5000小時(shí)/年,熟料工序空壓機電耗為1.53度/噸熟料,電耗高的主要原因有:

     ?、?、生產(chǎn)線(xiàn)各設備運行時(shí)間不一致,用氣量波動(dòng)較大,工頻機不能調節系統供氣量,供需不平衡,空壓機加載率只有76%左右;

     ?、?、由于風(fēng)冷效果差,在高溫天氣經(jīng)常造成高溫跳停,影響窯系統可造性。

      3)、包裝發(fā)運部共有7套包裝系統,4套散裝系統,均由1臺10m?/min、1臺20m?/min、2臺40m?/min、額定壓力為0.75-0.8MPa的工頻空壓機集中供氣,包裝系統噸水泥電耗為0.63度電,電耗高的主要原因有:

     ?、?、用氣點(diǎn)分散:1-18#庫承擔火車(chē)散灰出廠(chǎng),配置收塵器設計壓力0.45-0.5MPa,用氣量14m?/min,由于離供氣點(diǎn)距離遠,管道阻力達0.1MPa以上;

     ?、?、1-18#庫底卸料氣化壓力只需要0.2MPa,耗氣量16m?/min,也是由空壓機站集中供氣。 由于高壓低用、管道壓力損失,造成電耗浪費。

     ?、?、11套系統作業(yè)時(shí)間不一致,用氣量波動(dòng)較大,工頻機不能調節系統產(chǎn)氣量,供需不平衡。

      4)、六臺水泥磨系統配3臺40m?/min(工頻、200KW、風(fēng)冷、額定壓力0.8MPa)空壓機集中供氣,水泥工序空壓機電耗達1.02度/噸水泥。電耗高的主要原因有:

     ?、?、混合材破碎、熟料輸送在白天進(jìn)行,用氣量遠低于一臺空壓機的產(chǎn)氣量;

     ?、?、由于六臺水泥磨運行時(shí)間不同步,很難做到供需不平衡,空壓機加載率只有75%。

      5)、礦粉磨系統有三臺空壓機:兩臺40m?/min(工頻機,風(fēng)冷),一臺30m?/min(變頻機、風(fēng)冷)。存在的主要問(wèn)題是由于環(huán)境差,冷卻效果差,兩臺40m?/min空壓機經(jīng)常發(fā)生高溫跳停。

      空壓機圖

      2.技改方案

      針對上述存在的問(wèn)題,我公司對各生產(chǎn)部的實(shí)際用氣量、實(shí)際使用壓力,氣站布置、變頻技術(shù)應用等方面進(jìn)行了詳細的調查并統計,經(jīng)過(guò)反復討論與論證,z*后形成如下解決措施:

      1)、根據實(shí)際需要,1-18#水泥庫底卸料氣化置安裝一臺額定壓力0.3MP,流量16m?/min的變頻空壓機供氣,同時(shí)優(yōu)化供氣管網(wǎng),盡量減少壓力損失。

      2)、將5000t/d窯系統其中的二臺工頻機改造成變頻機,正常開(kāi)窯時(shí)用2臺變頻機,利用變頻自動(dòng)調節技術(shù)適應用氣量波動(dòng)的工況,加載率從原來(lái)78%提高至99.6%。

      3)、水泥磨系統增加一臺20m?/min變頻空壓機,利用變頻自動(dòng)調節技術(shù)適應用氣量波動(dòng)的工況,加載率從原來(lái)75%提高至96.7%;

      4)、水泥磨及包裝發(fā)運空壓機進(jìn)行集控功能改造,將壓力信號接入中控,由中控操作人員根據系統壓力操作空壓機開(kāi)停,杜絕空壓機空運行浪費電耗;

      5)、2500t/d線(xiàn)空壓機以能源合同形式更新兩臺永磁變頻水冷空壓機,用變頻自動(dòng)調節技術(shù)適應用氣量波動(dòng)的工況,加載率從原來(lái)76%提高至99.3%;

      6)、19-32#庫包裝和散裝出廠(chǎng)系統以能源合同形式用2臺永磁變頻(1臺10m?/min、1臺20m?/min),替換對應的兩臺工頻機,提高設備效能;

      7)、改進(jìn)收塵器管接頭的連接方式,將原來(lái)管接頭改成螺旋結構,外面軟管采用多道多方位緊固,形成迷宮密封,增大阻力,確保接頭連接可靠,杜絕接頭漏氣現象。

      8)、將5000t/d系統及礦粉磨系統的空壓機冷卻方式改為水冷,提高冷卻效果,降低排氣溫度。提高可靠性;

      9)、原料破碎就近安裝一臺額定壓力0.5MPa,流量6m?/min的變頻空壓機,實(shí)現就近供氣,減少阻力損失;同時(shí)原氣站壓力相應下調,降低電耗。

      10)、水泥生產(chǎn)部混合材破碎系統單獨安裝一臺3m?/min變頻空壓機,實(shí)現就近供氣;

      11)、1-18#水泥庫收塵器就近安裝一臺20m?/min變頻空壓機,同時(shí)停運原氣站一臺40立方空壓機,實(shí)現就近供氣。

      12)在六臺水泥磨機系統分管上分別安裝電動(dòng)門(mén),開(kāi)停磨時(shí)由中控操作,實(shí)現系統與供氣同步工作,減少泄漏。

      13)、在十一套包裝及散裝系統分管上分別安裝電動(dòng)門(mén),系統開(kāi)停由中控操作,實(shí)現系統與供氣同步工作,減少泄漏。

      3.創(chuàng )新亮點(diǎn)

      1)、節能匹配:根據不同工況的實(shí)際要求,優(yōu)化配置相應等級的空壓機;

      2)、變頻改造:利用變頻自動(dòng)調節技術(shù)適應用氣量波動(dòng)的工況;

      3)、集控節能:通過(guò)集控改造,減少空壓機空轉造成的電耗損失;

      4)、永磁變頻技術(shù):淘汰高能耗空壓機,使用高效能永磁變頻技術(shù);

      5)、軟管聯(lián)接改造:改造收塵器軟管聯(lián)接方式,杜絕連接不良產(chǎn)生漏氣;

      6)、冷卻方式改造:空冷改為水冷,提高設備可靠性。

      7)、就近供氣:遵循就近供氣原則,減少漏氣及阻力損失;

      8)、系統與供氣同步工作:各用氣系統分管上安裝電動(dòng)閥門(mén),由中控操作,實(shí)現系統與供氣同開(kāi)同閉。

      4.技改效果

      改造以后,根據長(cháng)期實(shí)際應用統計結果顯示,5000t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)空壓機平均電耗從原來(lái)的1.47度/噸熟料降至0.65度/噸熟料,整整降低了0.82度電/噸熟料,降幅達56%。2500t/d熟料生產(chǎn)線(xiàn)空壓機平均電耗從原來(lái)的1.53度/噸熟料降至0.98度/噸熟料,下降了0.55度電/噸熟料,降幅達36%。 水泥磨系統空壓機平均電耗從原來(lái)的1.02度/噸水泥降至0.38度/噸水泥,下降了0.64度/噸水泥, 降幅達63%。包裝系統空壓機平均電耗從原來(lái)的0.63度/噸水泥降至0.45度/噸水泥,下降了0.18度/噸水泥,降幅達29%。

      本項目于2016年1月份改造完工。自2016年8月開(kāi)始統計至2017年11月止,累計節電達5003689度電,節約電費達300.2213萬(wàn)元。若按每度電折合CO2排放0.785kg計算,共減少CO2排放3927895.86kg,因此本項技術(shù)革新不僅具有良好的經(jīng)濟效益,而且還具有良好的社會(huì )效益。

    標簽: 空壓機節能改造  

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