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    螺桿式空壓機跑油故障該怎么辦?

       【壓縮機網(wǎng)】故障簡(jiǎn)述
     
      某企業(yè)多次出現螺桿空壓機耗油大的問(wèn)題,補加潤滑油后,有時(shí)一周時(shí)間就看不到油位了,正常情況下空壓機累計運行2個(gè)月才需要補加一次,空壓機油耗大是空壓機常見(jiàn)的故障現象之一。
     
      原因分析
     
     ?。?)s*先排除機器的管件外表無(wú)泄漏或滲油現象。
     
     ?。?)檢查水冷卻器是否有泄漏,方法是停止空壓機運行,關(guān)閉冷卻器進(jìn)回水門(mén),打開(kāi)冷卻器排水口,排凈積水觀(guān)察是否有潤滑油流出。一般情況下,空壓機系統內如有余壓存在,冷卻器泄漏就會(huì )有潤滑油從漏點(diǎn)排出。
     
     ?。?)更多的情況下空壓機跑油油耗大是由于油細分離器造成的,油細分離器破裂是z*常見(jiàn)的跑油現象。
     
      實(shí)際案例分析
     
      案例一:某公司螺桿空壓機油分耗油量大,影響機器正常運作。經(jīng)檢查機器運行時(shí)的壓力、溫度、電流、加卸載等數據未發(fā)現異常,回油管發(fā)燙。
     
      待停機后檢查z*小壓力和回油管單向閥,均正常。把油氣桶蓋打開(kāi)后,發(fā)現原本固定在汽油桶蓋上的回油銅管從焊接處脫落,機油的液位處于油分2/3高度處。
     
      由于回油管接處脫落,分離后積累在油分芯底部的機油無(wú)法吸回機頭,導致已經(jīng)凝聚的油滴隨著(zhù)氣流帶走。
     
      案例二:某公司螺桿空壓機新更換的油分使用3天后,出現耗油量過(guò)大、機器高溫跳機的情況。檢查回油管、單向閥、z*小壓力閥以及機器的使用狀況均未見(jiàn)異常。機器運行時(shí),檢測出氣口含油量偏高,基本判定問(wèn)題與油分有關(guān)。在拆取油分的過(guò)程中,找到了真正的原因是密封不嚴。因為該空壓機使用油分形狀為兩頭通無(wú)法蘭結構,機器自帶鋼板將油分底端密封,頂端則由油漆桶蓋密封,這樣油分內部形成一個(gè)密封的空間,經(jīng)過(guò)初分離后的油氣混合物必須經(jīng)過(guò)油分分離后輸出,而油分上下兩端與機器自帶鋼板密封處的三元膠墊移位,導致密封不嚴,部分油氣混合物未經(jīng)油分分離便直接從密封處的空隙輸出,耗油量過(guò)大,油量減少。在機器循環(huán)冷卻油量不足的情況下便產(chǎn)生高溫使機器停機。
     
      三元橡膠墊的移位是因為固定油分的螺母松動(dòng)所致。在重新校正三元橡膠墊位置后,將固定螺母處加裝一個(gè)平墊和彈墊,以適當力度擰緊螺母,再加裝一顆螺母緊固,保證油分兩端密封完好。

    標簽: 壓縮機空壓機  

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