【壓縮機網(wǎng)】1、引言
同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司60萬(wàn)噸甲醇項目)現有年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇、10萬(wàn)噸硫磺裝置,60萬(wàn)噸甲醇裝置的酸脫工序采用的是linde LTMW(低溫甲醇洗)工藝。其中氨氣壓縮機是由高壓蒸汽透平驅動(dòng)的離心式壓縮機,該設備由沈陽(yáng)鼓風(fēng)機制造有限公司生產(chǎn),壓縮機兩端外部密封采用的是JHON CRANE串聯(lián)式干氣密封,利用壓縮機出口氨作為密封氣。2015年4月壓縮機檢修時(shí),更換了兩端干氣密封。
2、干氣密封的工作原理
干氣密封單元一般由一個(gè)可以軸向浮動(dòng)的靜環(huán)和一個(gè)固定在軸套上的動(dòng)環(huán)組成。靜環(huán)背后有彈簧對其施加貼合作用力,動(dòng)環(huán)隨壓縮機轉子做高速運轉。密封的工作原理是流體靜壓力和流體動(dòng)壓力的平衡。高速旋轉的動(dòng)環(huán)產(chǎn)生粘性剪切力帶動(dòng)流體進(jìn)入流體動(dòng)力槽內,由外徑向中心運動(dòng),密封壩提供流體阻力,節制氣體流向低壓端,于是氣體被壓縮壓力升高,密封面分開(kāi),形成一定厚度的氣膜,約3μm。當流體的靜壓力和彈簧的閉合力等于氣膜內的開(kāi)啟力時(shí),密封端面之間就形成了穩定的間隙,于是密封實(shí)現非接觸運轉。裝置干氣密封為中間帶迷宮的串聯(lián)式集裝式干氣密封,密封氣由兩種氣體組成,分別是0.6MPa氮氣、空分提供的高壓氮氣8.0MPa??繅嚎s機氣缸內側的一級密封,由高壓氮密封,用粗濾器和精濾器過(guò)濾;中間的二級密封,用0.6MPa氮氣進(jìn)行密封;靠壓縮機氣缸外側的隔離氣,用氮氣密封;氣缸內的大量氮氣首先被靠?jì)葌鹊拿芊獾獨饷芊?,剩余外漏的氮氣和密封氣靠高壓氮氣?lái)密封,為了防止潤滑油進(jìn)入密封腔,在最外側用氮氣進(jìn)行密封。
3、氨壓縮機干氣密封泄漏情況
2015年4月27日,氨氣壓縮機檢修后開(kāi)車(chē),當轉速升至最低控制轉速7260r/min時(shí),驅動(dòng)側一級放空流量指示從0上漲到2.5Nm3/h,現場(chǎng)轉子流量計打滿(mǎn)。由于一級放空采取的是就地排放,現場(chǎng)有氨味。5月4日,為了減少干氣密封的就地排放,將驅動(dòng)側一級放空改至氨放空總管進(jìn)行排放,氨污染有所減少,但還是有氨味,判斷為驅動(dòng)側二級放空泄漏的氨氣。由以上現象我們判斷氨氣壓縮機驅動(dòng)側干氣密封一級密封損壞,二級密封也可能損壞。2015年5月8日在進(jìn)行氮氣置換時(shí),發(fā)現氨壓縮機缸體壓力下降很快,基本上無(wú)法保壓。
2015年5月9日,壓縮機開(kāi)車(chē)正常后,驅動(dòng)側一級放空仍然打滿(mǎn),但測量現場(chǎng)二級放空管線(xiàn)外側溫度時(shí),溫度很高,達到了60℃以上,此時(shí)判斷二級密封泄漏量有增大的趨勢,現場(chǎng)氨味比較大,也證明干氣密封泄漏量在增加。
4、停機拆檢情況
2015年5月18日裝置停車(chē)檢修,對氨氣壓縮機驅動(dòng)側密封件進(jìn)行了拆檢,同時(shí)對干氣密封過(guò)濾器濾芯進(jìn)行了拆檢、更換。
?。?)氨氣壓縮機驅動(dòng)側干氣密封拆檢在拆檢時(shí)發(fā)現內部已經(jīng)完全損壞,內件在干氣密封腔體內晃動(dòng),相關(guān)彈簧全部失效,呈報廢性損壞;外腔有大量的碳環(huán)磨損的粉塵,呈泥狀;在干氣密封鎖緊螺母拆除時(shí)發(fā)現內部有較多的油,該部位的 O形圈因干氣密封大量泄漏及高溫條件下運行導致老化;驅動(dòng)側徑向軸承拆除時(shí)有較嚴重的結垢和磨損現象,回裝的時(shí)候更換了新備件。
?。?)干氣密封過(guò)濾芯拆檢本次檢修更換了干氣密封過(guò)濾芯,圖1為拆檢濾芯,左側為正常運行時(shí)投用的濾芯,局部有鼓包,右側下方為備用濾芯,投用的濾芯及備用濾芯都被污染,原本為白色變成了黃黑色。
5、故障原因分析
5.1干氣密封件進(jìn)油
干氣密封系統包括三部分,即密封氣過(guò)濾單元、干氣密封泄漏監測單元、密封隔離氣單元。其中密封隔離氣單元的作用是通過(guò)注入低壓氮氣或儀表空氣將干氣密封與軸承潤滑油隔離,防止干氣密封受潤滑油的污染。同時(shí),隔離氣可將二級密封泄漏出的微量工藝氣體帶走排空。如果在正常運行中隔離氣中斷或者在開(kāi)車(chē)過(guò)程中隔離氣投用滯后,會(huì )造成干氣密封進(jìn)油,引起密封面動(dòng)、靜環(huán)的粘合,密封面上不能形成要求厚度的剛性氣膜,從而阻止機內介質(zhì)外泄,造成密封失效。4月18日檢修后隔離氣投用在潤滑油升壓之前,所以不會(huì )出現由于隔離氣未投用導致干氣密封進(jìn)油,從而損壞干氣密封的情況。
5.2固體雜質(zhì)進(jìn)入干氣密封件
干氣密封在運轉時(shí),動(dòng)靜環(huán)間的氣膜層一般只有3~10um,如有異物或液體進(jìn)入密封間隙,會(huì )引起密封面損傷,表現在因摩擦使氣膜升溫,引起工藝氣體結焦或聚合,積聚填滿(mǎn)槽體,以致不能形成密封的氣膜,從而使密封面由非接觸變?yōu)榻佑|,產(chǎn)生干摩擦而發(fā)出強噪聲。因此在干氣密封中,氣體需經(jīng)過(guò)一組過(guò)濾芯,其過(guò)濾精度一般要在3um以下,當氣體含濕量大時(shí),還需設置干燥過(guò)濾芯,以保證密封氣體的干燥和潔凈。
5.3液態(tài)氨或者水進(jìn)入干氣密封件
液體對干氣密封的損害如同油對干氣密封的損害一樣,都會(huì )造成干氣密封所要求的剛性氣膜無(wú)法形成。氨氣壓縮機正常運行時(shí)密封氣是從壓縮機出口過(guò)來(lái)的1.5MPa、100℃的氣氨,不可能產(chǎn)生液氨進(jìn)入干氣密封件。但在停車(chē)尤其是檢修停車(chē)時(shí),如果來(lái)自出口的氣氨壓力較高,當環(huán)境溫度達到氣氨的冷凝溫度時(shí),會(huì )形成液氨,因此開(kāi)車(chē)時(shí)管線(xiàn)內積蓄著(zhù)液氨是實(shí)際存在的。
5.4 螺旋槽錯誤安裝導致干氣密封件損壞
當兩個(gè)密封的端面尺寸一致時(shí),往往由于安裝原因,將兩端的密封裝反。對于單向運轉的干氣密封,密封裝反就意味著(zhù)密封相對于原設計反轉了,這樣就不能使旋轉的密封面內形成有效的氣膜,造成密封干摩擦燒損,這主要是由于安裝錯誤造成密封失效的一種形式。目前常見(jiàn)的單向密封面的有弧形槽、螺旋槽、人字形槽,雙向密封面的有矩形槽、T形槽、燕尾形槽(見(jiàn)圖2),在氨氣壓縮機上所使用的是螺旋槽,單向的,如果安裝反了,會(huì )造成干氣密封無(wú)法形成剛性氣膜,從而瞬間損壞。而氨氣壓縮機從開(kāi)始開(kāi)車(chē)到最低控制轉速需要 70min左右時(shí)間,因此不會(huì )是安裝問(wèn)題,而且約翰·克蘭型干氣密封都需要派使用單位人員參與現場(chǎng)測試,以確認檢修效果。
6、改進(jìn)措施
6.1 加強干氣密封的日常維護
需要加強對干氣密封濾芯的維護。根據本次事故修改操作規程,規范干氣密封濾芯更換頻率、設定更換壓差數據標準。以前堅持以過(guò)濾芯壓差超標為更換濾芯標準不太合適,將采用每半年更換一次或利用停車(chē)機會(huì )進(jìn)行濾芯檢查,若出現過(guò)濾芯壓差高現象,及時(shí)切換過(guò)濾芯進(jìn)行更換。
6.2加強干氣密封的檢、維修管理
檢修也是造成干氣密封污染的原因之一,因此要格外重視。檢修時(shí)需要拆卸干氣密封管線(xiàn),而這些管線(xiàn)如果保護不好、安裝不當也會(huì )造成干氣密封被污染,從而損壞干氣密封。目前采用的方式是檢修時(shí)對拆下的管線(xiàn)進(jìn)行封頭,安裝之前用氮氣進(jìn)行整體管線(xiàn)吹掃,用酒精進(jìn)行清洗然后再安裝,安裝前需要填寫(xiě)質(zhì)量確認卡,由相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認。
6.3加強干氣密封修復件的質(zhì)量及安裝管理
干氣密封的修復一般要求專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家進(jìn)行修復,有著(zhù)嚴格的檢修程序及質(zhì)量驗收標準,檢修好的干氣密封需要進(jìn)行試漏實(shí)驗并打開(kāi)檢查。目前我公司對于重要的干氣密封修復件都會(huì )進(jìn)行現場(chǎng)檢查驗收,一般由保運部組織使用部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗收。
7、結語(yǔ)
干氣密封在運行過(guò)程中不可避免的會(huì )出現這樣那樣的故障,但只要我們查找出其中的原因,提出針對性的改進(jìn)措施,精心操作,我們就一定能夠使用好干氣密封。
參考文獻:
[1]邢桂坤,邵晨,范吉全.干氣密封在合成氨尿素裝置中的運用及注意事項[J].化工設備與管道,2010,47(6):42-43.
[2]張錫德,邵士銘,阿不都熱合木·托乎提,等.干氣密封技術(shù)在大型化肥裝置上的運用[J].化肥工業(yè),2013,40(2):39-40.
同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司60萬(wàn)噸甲醇項目)現有年產(chǎn)60萬(wàn)噸甲醇、10萬(wàn)噸硫磺裝置,60萬(wàn)噸甲醇裝置的酸脫工序采用的是linde LTMW(低溫甲醇洗)工藝。其中氨氣壓縮機是由高壓蒸汽透平驅動(dòng)的離心式壓縮機,該設備由沈陽(yáng)鼓風(fēng)機制造有限公司生產(chǎn),壓縮機兩端外部密封采用的是JHON CRANE串聯(lián)式干氣密封,利用壓縮機出口氨作為密封氣。2015年4月壓縮機檢修時(shí),更換了兩端干氣密封。
2、干氣密封的工作原理
干氣密封單元一般由一個(gè)可以軸向浮動(dòng)的靜環(huán)和一個(gè)固定在軸套上的動(dòng)環(huán)組成。靜環(huán)背后有彈簧對其施加貼合作用力,動(dòng)環(huán)隨壓縮機轉子做高速運轉。密封的工作原理是流體靜壓力和流體動(dòng)壓力的平衡。高速旋轉的動(dòng)環(huán)產(chǎn)生粘性剪切力帶動(dòng)流體進(jìn)入流體動(dòng)力槽內,由外徑向中心運動(dòng),密封壩提供流體阻力,節制氣體流向低壓端,于是氣體被壓縮壓力升高,密封面分開(kāi),形成一定厚度的氣膜,約3μm。當流體的靜壓力和彈簧的閉合力等于氣膜內的開(kāi)啟力時(shí),密封端面之間就形成了穩定的間隙,于是密封實(shí)現非接觸運轉。裝置干氣密封為中間帶迷宮的串聯(lián)式集裝式干氣密封,密封氣由兩種氣體組成,分別是0.6MPa氮氣、空分提供的高壓氮氣8.0MPa??繅嚎s機氣缸內側的一級密封,由高壓氮密封,用粗濾器和精濾器過(guò)濾;中間的二級密封,用0.6MPa氮氣進(jìn)行密封;靠壓縮機氣缸外側的隔離氣,用氮氣密封;氣缸內的大量氮氣首先被靠?jì)葌鹊拿芊獾獨饷芊?,剩余外漏的氮氣和密封氣靠高壓氮氣?lái)密封,為了防止潤滑油進(jìn)入密封腔,在最外側用氮氣進(jìn)行密封。
3、氨壓縮機干氣密封泄漏情況
2015年4月27日,氨氣壓縮機檢修后開(kāi)車(chē),當轉速升至最低控制轉速7260r/min時(shí),驅動(dòng)側一級放空流量指示從0上漲到2.5Nm3/h,現場(chǎng)轉子流量計打滿(mǎn)。由于一級放空采取的是就地排放,現場(chǎng)有氨味。5月4日,為了減少干氣密封的就地排放,將驅動(dòng)側一級放空改至氨放空總管進(jìn)行排放,氨污染有所減少,但還是有氨味,判斷為驅動(dòng)側二級放空泄漏的氨氣。由以上現象我們判斷氨氣壓縮機驅動(dòng)側干氣密封一級密封損壞,二級密封也可能損壞。2015年5月8日在進(jìn)行氮氣置換時(shí),發(fā)現氨壓縮機缸體壓力下降很快,基本上無(wú)法保壓。
2015年5月9日,壓縮機開(kāi)車(chē)正常后,驅動(dòng)側一級放空仍然打滿(mǎn),但測量現場(chǎng)二級放空管線(xiàn)外側溫度時(shí),溫度很高,達到了60℃以上,此時(shí)判斷二級密封泄漏量有增大的趨勢,現場(chǎng)氨味比較大,也證明干氣密封泄漏量在增加。
4、停機拆檢情況
2015年5月18日裝置停車(chē)檢修,對氨氣壓縮機驅動(dòng)側密封件進(jìn)行了拆檢,同時(shí)對干氣密封過(guò)濾器濾芯進(jìn)行了拆檢、更換。
?。?)氨氣壓縮機驅動(dòng)側干氣密封拆檢在拆檢時(shí)發(fā)現內部已經(jīng)完全損壞,內件在干氣密封腔體內晃動(dòng),相關(guān)彈簧全部失效,呈報廢性損壞;外腔有大量的碳環(huán)磨損的粉塵,呈泥狀;在干氣密封鎖緊螺母拆除時(shí)發(fā)現內部有較多的油,該部位的 O形圈因干氣密封大量泄漏及高溫條件下運行導致老化;驅動(dòng)側徑向軸承拆除時(shí)有較嚴重的結垢和磨損現象,回裝的時(shí)候更換了新備件。
?。?)干氣密封過(guò)濾芯拆檢本次檢修更換了干氣密封過(guò)濾芯,圖1為拆檢濾芯,左側為正常運行時(shí)投用的濾芯,局部有鼓包,右側下方為備用濾芯,投用的濾芯及備用濾芯都被污染,原本為白色變成了黃黑色。

5、故障原因分析
5.1干氣密封件進(jìn)油
干氣密封系統包括三部分,即密封氣過(guò)濾單元、干氣密封泄漏監測單元、密封隔離氣單元。其中密封隔離氣單元的作用是通過(guò)注入低壓氮氣或儀表空氣將干氣密封與軸承潤滑油隔離,防止干氣密封受潤滑油的污染。同時(shí),隔離氣可將二級密封泄漏出的微量工藝氣體帶走排空。如果在正常運行中隔離氣中斷或者在開(kāi)車(chē)過(guò)程中隔離氣投用滯后,會(huì )造成干氣密封進(jìn)油,引起密封面動(dòng)、靜環(huán)的粘合,密封面上不能形成要求厚度的剛性氣膜,從而阻止機內介質(zhì)外泄,造成密封失效。4月18日檢修后隔離氣投用在潤滑油升壓之前,所以不會(huì )出現由于隔離氣未投用導致干氣密封進(jìn)油,從而損壞干氣密封的情況。
5.2固體雜質(zhì)進(jìn)入干氣密封件
干氣密封在運轉時(shí),動(dòng)靜環(huán)間的氣膜層一般只有3~10um,如有異物或液體進(jìn)入密封間隙,會(huì )引起密封面損傷,表現在因摩擦使氣膜升溫,引起工藝氣體結焦或聚合,積聚填滿(mǎn)槽體,以致不能形成密封的氣膜,從而使密封面由非接觸變?yōu)榻佑|,產(chǎn)生干摩擦而發(fā)出強噪聲。因此在干氣密封中,氣體需經(jīng)過(guò)一組過(guò)濾芯,其過(guò)濾精度一般要在3um以下,當氣體含濕量大時(shí),還需設置干燥過(guò)濾芯,以保證密封氣體的干燥和潔凈。
5.3液態(tài)氨或者水進(jìn)入干氣密封件
液體對干氣密封的損害如同油對干氣密封的損害一樣,都會(huì )造成干氣密封所要求的剛性氣膜無(wú)法形成。氨氣壓縮機正常運行時(shí)密封氣是從壓縮機出口過(guò)來(lái)的1.5MPa、100℃的氣氨,不可能產(chǎn)生液氨進(jìn)入干氣密封件。但在停車(chē)尤其是檢修停車(chē)時(shí),如果來(lái)自出口的氣氨壓力較高,當環(huán)境溫度達到氣氨的冷凝溫度時(shí),會(huì )形成液氨,因此開(kāi)車(chē)時(shí)管線(xiàn)內積蓄著(zhù)液氨是實(shí)際存在的。
5.4 螺旋槽錯誤安裝導致干氣密封件損壞
當兩個(gè)密封的端面尺寸一致時(shí),往往由于安裝原因,將兩端的密封裝反。對于單向運轉的干氣密封,密封裝反就意味著(zhù)密封相對于原設計反轉了,這樣就不能使旋轉的密封面內形成有效的氣膜,造成密封干摩擦燒損,這主要是由于安裝錯誤造成密封失效的一種形式。目前常見(jiàn)的單向密封面的有弧形槽、螺旋槽、人字形槽,雙向密封面的有矩形槽、T形槽、燕尾形槽(見(jiàn)圖2),在氨氣壓縮機上所使用的是螺旋槽,單向的,如果安裝反了,會(huì )造成干氣密封無(wú)法形成剛性氣膜,從而瞬間損壞。而氨氣壓縮機從開(kāi)始開(kāi)車(chē)到最低控制轉速需要 70min左右時(shí)間,因此不會(huì )是安裝問(wèn)題,而且約翰·克蘭型干氣密封都需要派使用單位人員參與現場(chǎng)測試,以確認檢修效果。

6、改進(jìn)措施
6.1 加強干氣密封的日常維護
需要加強對干氣密封濾芯的維護。根據本次事故修改操作規程,規范干氣密封濾芯更換頻率、設定更換壓差數據標準。以前堅持以過(guò)濾芯壓差超標為更換濾芯標準不太合適,將采用每半年更換一次或利用停車(chē)機會(huì )進(jìn)行濾芯檢查,若出現過(guò)濾芯壓差高現象,及時(shí)切換過(guò)濾芯進(jìn)行更換。
6.2加強干氣密封的檢、維修管理
檢修也是造成干氣密封污染的原因之一,因此要格外重視。檢修時(shí)需要拆卸干氣密封管線(xiàn),而這些管線(xiàn)如果保護不好、安裝不當也會(huì )造成干氣密封被污染,從而損壞干氣密封。目前采用的方式是檢修時(shí)對拆下的管線(xiàn)進(jìn)行封頭,安裝之前用氮氣進(jìn)行整體管線(xiàn)吹掃,用酒精進(jìn)行清洗然后再安裝,安裝前需要填寫(xiě)質(zhì)量確認卡,由相關(guān)人員進(jìn)行簽字確認。
6.3加強干氣密封修復件的質(zhì)量及安裝管理
干氣密封的修復一般要求專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家進(jìn)行修復,有著(zhù)嚴格的檢修程序及質(zhì)量驗收標準,檢修好的干氣密封需要進(jìn)行試漏實(shí)驗并打開(kāi)檢查。目前我公司對于重要的干氣密封修復件都會(huì )進(jìn)行現場(chǎng)檢查驗收,一般由保運部組織使用部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合驗收。
7、結語(yǔ)
干氣密封在運行過(guò)程中不可避免的會(huì )出現這樣那樣的故障,但只要我們查找出其中的原因,提出針對性的改進(jìn)措施,精心操作,我們就一定能夠使用好干氣密封。
參考文獻:
[1]邢桂坤,邵晨,范吉全.干氣密封在合成氨尿素裝置中的運用及注意事項[J].化工設備與管道,2010,47(6):42-43.
[2]張錫德,邵士銘,阿不都熱合木·托乎提,等.干氣密封技術(shù)在大型化肥裝置上的運用[J].化肥工業(yè),2013,40(2):39-40.


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