【壓縮機網(wǎng)】駐馬店某卷煙廠(chǎng)空壓機從空壓機正式投入運行 以來(lái),發(fā)現壓縮空氣輸出管道壓力偏低的異常情況 正常生產(chǎn)情況下運行 3臺空壓機壓縮空氣輸出管道壓力穩定在 0.60MPa以上.
而現在運行 4臺空壓機壓縮空氣輸出管道壓力z*高僅為 O.62MPa 初步分析.認為是壓縮空氣輸出端沒(méi)有安裝緩沖壓力罐,一旦壓縮空氣瞬時(shí)負荷較大時(shí),瞬時(shí)流量需求增大.造成輸出端壓力不穩定.但這種情況只會(huì )造成壓力波動(dòng).不應該造成長(cháng)時(shí)間的壓力偏低異常。
針對這種情況,次年夏季由卷煙總廠(chǎng)改造加裝了一臺壓力緩沖罐改造后運行略微有所穩定.但終端壓力提高不明顯 后來(lái)空調設備加裝水加濕裝置后,這種情況更甚 水加濕全開(kāi)的情況下.運行 5臺空壓機壓力僅為0.62MPa的壓力要求 況且同樣負荷下.多開(kāi)一臺空壓機壓力只提高0.02MPa左右;
動(dòng)力車(chē)間人員經(jīng)過(guò)多次現場(chǎng)跟蹤觀(guān)察 認真分析論證,認為應該是冷干機有問(wèn)題,為驗證問(wèn)題所在我們在冷干機進(jìn)、出口管道上各加裝一塊壓力表.隨后就發(fā)現冷干機進(jìn)出壓力損失在 0.1MPa左右.由此確認是冷干機堵塞 通過(guò)進(jìn)一步分析確認不應該是冷干機冰堵
一是,因為管道聯(lián)接方式?jīng)Q定的:
二是,所有冷干機均處在正常疏水的工作狀態(tài).不可能冰堵裝在冷干機兩端的壓力表實(shí)際上所檢測的是所有工作的壓縮機經(jīng)壓力緩沖罐后的輸出壓力和經(jīng)并聯(lián)冷干機后的主管道的空氣壓力通過(guò)更深入的分析;
造成冷干機堵塞的原因有三:
一、冷干機的結構決定 冷干機的冷卻器(蒸發(fā)器)是由密集的鋁翅片構成.以起到高效除水效果,但也易被異物堵塞。
二、從緩沖罐到冷干機的管道較長(cháng)。
三、壓縮空氣管道內是濕空氣.甚至是達到露點(diǎn)的濕空氣.在水和氧氣的作用下會(huì )使壓縮空氣管道(無(wú)縫鋼管 )內部快速銹蝕.銹蝕異物脫落進(jìn)入冷干機,在冷卻器翅片表面冷凝水及微量油的作用下粘在翅片表面,久而久之,使翅片間隙越來(lái)越小,阻力越來(lái)越大,造成冷干機壓力損失過(guò)大.流量與壓力都降低.造成了能量損失
改進(jìn)方案與措施
在未改造的實(shí)際情況下.上述堵塞現象不易避免 為徹底解決冷干機非冰堵的堵塞現象.我們的思路一是改造可方便直接的清洗裝置.二是改造加裝過(guò)濾器.過(guò)濾管道異物 根據上述思路我們采取如下措施:
2.1 在冷干機進(jìn)出氣口改造兩個(gè)六分的排污清洗孔.可隨時(shí)對通過(guò)冷干機的壓縮空氣管道進(jìn)行清洗.清洗時(shí)打開(kāi)清洗孔.利用一定壓力的水或壓縮空氣進(jìn)行反方向清洗或清吹.沖出管道異物.清洗后把清洗孔用六分悶頭直接密封
2.2 優(yōu)化改造壓縮空氣管道.在冷干機的進(jìn)氣管道前加裝前置過(guò)濾器。安裝后,可根據前置過(guò)濾器上的壓差表顯示.指針一旦指向紅區.立即把過(guò)濾器拆下對過(guò)濾器進(jìn)行清洗或更換.及時(shí)清除冷干機壓縮空氣系統中的油污和銹垢
改進(jìn)后效果
冷干機的壓力損失基本在 O.02MPa以?xún)?空壓機由改造前的運行3—5臺降到改造后的運行 3—4臺.減少了一臺空壓機的運行 改造前多開(kāi)一臺空壓機主管道壓力只升高 0.02MPa:
改造后,同樣工況下少開(kāi)一臺空壓機主管道壓力升高0.06MPa以上.壓縮空氣終端壓力保持在 0.65MPa以上 這不但更好地滿(mǎn)足了制絲、卷包所需的壓縮空氣壓力.而且空調設備水加濕裝置可以任意調配使用且使用效果更為明顯.提高了水加濕裝置的霧化效果,加濕降溫效果更大。
空壓系統改造示意圖由于少運行功率 120KW空壓機一臺.如果每月按 20個(gè)工作 日計算,每天按 12小時(shí)運行 ,理論上每月節電 28800度 ,全年節電 345600度。
事實(shí)上根據年度統計.我車(chē)間節約電能41萬(wàn)度,其中壓縮空氣管道優(yōu)化改造的效果所占比重極大:同時(shí).由于水加濕的長(cháng)時(shí)間的使用及制冷機組運行時(shí)間的降低,空調和制冷機的節汽效果更為明顯。
應用推廣
而現在運行 4臺空壓機壓縮空氣輸出管道壓力z*高僅為 O.62MPa 初步分析.認為是壓縮空氣輸出端沒(méi)有安裝緩沖壓力罐,一旦壓縮空氣瞬時(shí)負荷較大時(shí),瞬時(shí)流量需求增大.造成輸出端壓力不穩定.但這種情況只會(huì )造成壓力波動(dòng).不應該造成長(cháng)時(shí)間的壓力偏低異常。
針對這種情況,次年夏季由卷煙總廠(chǎng)改造加裝了一臺壓力緩沖罐改造后運行略微有所穩定.但終端壓力提高不明顯 后來(lái)空調設備加裝水加濕裝置后,這種情況更甚 水加濕全開(kāi)的情況下.運行 5臺空壓機壓力僅為0.62MPa的壓力要求 況且同樣負荷下.多開(kāi)一臺空壓機壓力只提高0.02MPa左右;
動(dòng)力車(chē)間人員經(jīng)過(guò)多次現場(chǎng)跟蹤觀(guān)察 認真分析論證,認為應該是冷干機有問(wèn)題,為驗證問(wèn)題所在我們在冷干機進(jìn)、出口管道上各加裝一塊壓力表.隨后就發(fā)現冷干機進(jìn)出壓力損失在 0.1MPa左右.由此確認是冷干機堵塞 通過(guò)進(jìn)一步分析確認不應該是冷干機冰堵
一是,因為管道聯(lián)接方式?jīng)Q定的:
二是,所有冷干機均處在正常疏水的工作狀態(tài).不可能冰堵裝在冷干機兩端的壓力表實(shí)際上所檢測的是所有工作的壓縮機經(jīng)壓力緩沖罐后的輸出壓力和經(jīng)并聯(lián)冷干機后的主管道的空氣壓力通過(guò)更深入的分析;
造成冷干機堵塞的原因有三:
一、冷干機的結構決定 冷干機的冷卻器(蒸發(fā)器)是由密集的鋁翅片構成.以起到高效除水效果,但也易被異物堵塞。
二、從緩沖罐到冷干機的管道較長(cháng)。
三、壓縮空氣管道內是濕空氣.甚至是達到露點(diǎn)的濕空氣.在水和氧氣的作用下會(huì )使壓縮空氣管道(無(wú)縫鋼管 )內部快速銹蝕.銹蝕異物脫落進(jìn)入冷干機,在冷卻器翅片表面冷凝水及微量油的作用下粘在翅片表面,久而久之,使翅片間隙越來(lái)越小,阻力越來(lái)越大,造成冷干機壓力損失過(guò)大.流量與壓力都降低.造成了能量損失
改進(jìn)方案與措施
在未改造的實(shí)際情況下.上述堵塞現象不易避免 為徹底解決冷干機非冰堵的堵塞現象.我們的思路一是改造可方便直接的清洗裝置.二是改造加裝過(guò)濾器.過(guò)濾管道異物 根據上述思路我們采取如下措施:
2.1 在冷干機進(jìn)出氣口改造兩個(gè)六分的排污清洗孔.可隨時(shí)對通過(guò)冷干機的壓縮空氣管道進(jìn)行清洗.清洗時(shí)打開(kāi)清洗孔.利用一定壓力的水或壓縮空氣進(jìn)行反方向清洗或清吹.沖出管道異物.清洗后把清洗孔用六分悶頭直接密封
2.2 優(yōu)化改造壓縮空氣管道.在冷干機的進(jìn)氣管道前加裝前置過(guò)濾器。安裝后,可根據前置過(guò)濾器上的壓差表顯示.指針一旦指向紅區.立即把過(guò)濾器拆下對過(guò)濾器進(jìn)行清洗或更換.及時(shí)清除冷干機壓縮空氣系統中的油污和銹垢
改進(jìn)后效果
冷干機的壓力損失基本在 O.02MPa以?xún)?空壓機由改造前的運行3—5臺降到改造后的運行 3—4臺.減少了一臺空壓機的運行 改造前多開(kāi)一臺空壓機主管道壓力只升高 0.02MPa:
改造后,同樣工況下少開(kāi)一臺空壓機主管道壓力升高0.06MPa以上.壓縮空氣終端壓力保持在 0.65MPa以上 這不但更好地滿(mǎn)足了制絲、卷包所需的壓縮空氣壓力.而且空調設備水加濕裝置可以任意調配使用且使用效果更為明顯.提高了水加濕裝置的霧化效果,加濕降溫效果更大。
空壓系統改造示意圖由于少運行功率 120KW空壓機一臺.如果每月按 20個(gè)工作 日計算,每天按 12小時(shí)運行 ,理論上每月節電 28800度 ,全年節電 345600度。
事實(shí)上根據年度統計.我車(chē)間節約電能41萬(wàn)度,其中壓縮空氣管道優(yōu)化改造的效果所占比重極大:同時(shí).由于水加濕的長(cháng)時(shí)間的使用及制冷機組運行時(shí)間的降低,空調和制冷機的節汽效果更為明顯。
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