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    給空壓機換上“中國關(guān)節” 福海創(chuàng )實(shí)現關(guān)鍵設備國產(chǎn)化替代

      【壓縮機網(wǎng)】運行溫度降低20℃,設備振動(dòng)值明顯下降,各項指標均優(yōu)于改造前水平——3月19日,福建福海創(chuàng )石油化工有限公司大型空壓機軸瓦國產(chǎn)化改造項目交出亮眼“成績(jì)單”。這臺化工生產(chǎn)的核心設備成功換上國產(chǎn)化攻關(guān)的“中國軸瓦”,標志著(zhù)我國企業(yè)實(shí)現了高轉速軸瓦國產(chǎn)化技術(shù)的關(guān)鍵突破,打破了國外長(cháng)期以來(lái)的技術(shù)壟斷。

      在化工生產(chǎn)中,空壓機一刻不能停歇,作為其“關(guān)節”部分的軸瓦常年承受巨大壓力和摩擦。過(guò)去,生產(chǎn)高轉速軸瓦的核心技術(shù)掌握在國外廠(chǎng)家手中,軸瓦一旦出現受力不均導致的“偏磨”或溫度過(guò)高引發(fā)的“燒瓦”等問(wèn)題,企業(yè)就將面臨高昂的采購成本和漫長(cháng)的供貨周期,生產(chǎn)節奏被打亂。

      面對這一“卡脖子”難題,福海創(chuàng )公司設備管理團隊從材料、結構與潤滑三方面入手,對軸瓦進(jìn)行全面升級。在材料上,將關(guān)鍵部件更換為導熱性能更優(yōu)的鉻銅材質(zhì),大幅提升散熱效率,從根源上消除“燒瓦”隱患;在結構上,采用更先進(jìn)的自適應設計,讓軸瓦能根據受力情況自動(dòng)微調,實(shí)現載荷均衡分配,有效避免“偏磨”;在潤滑上,優(yōu)化進(jìn)油口設計,使潤滑油流動(dòng)更順暢,形成更穩定的油膜保護層,顯著(zhù)降低部件磨損。

      優(yōu)勢還體現在生產(chǎn)和安裝效率上?;I備階段,團隊攻克安裝空間受限、成本控制等難題,協(xié)調供應商優(yōu)化生產(chǎn)流程,將軸瓦制作周期從常規的4個(gè)月壓縮至40天;現場(chǎng)安裝環(huán)節,團隊僅用6小時(shí)便精準完成軸瓦更換與調試,最大程度減少對生產(chǎn)的影響。

      品質(zhì)管控是國產(chǎn)化替代的關(guān)鍵。團隊對改造質(zhì)量實(shí)施全流程嚴格把關(guān):圖紙審查階段逐項核對關(guān)鍵參數,安裝階段堅持數據復核“零容忍”,投用階段實(shí)時(shí)監控運行參數。目前,換上新軸瓦的空壓機運行平穩,各項性能指標均達到預期,驗證了改造方案的科學(xué)性與可靠性。

      “改造從根本上消除了空壓機運行隱患,保障生產(chǎn)線(xiàn)連續穩定運行,徹底打破依賴(lài)進(jìn)口、受制于人的被動(dòng)局面,同時(shí)大幅降低維修成本,為企業(yè)降本增效開(kāi)辟新路徑?!备:?chuàng )黨委書(shū)記、董事長(cháng)連毅敏表示,接下來(lái),企業(yè)將總結梳理此次改造經(jīng)驗,形成可復制的技術(shù)標準,為后續更多關(guān)鍵設備的國產(chǎn)化替代打下基礎。

    標簽: 福海空壓機中國  

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