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    壓縮機網(wǎng) >資訊>企業(yè)之窗>正文

    大型汽車(chē)零配件制造企業(yè)空壓機站房能源改造案例

      【壓縮機網(wǎng)NO.1  改造前的情況

      該廠(chǎng)共有2個(gè)空壓機站房,共8臺空壓機,其中7臺為單級工頻110kW空壓機,1臺為單級工頻75kW空壓機,均已使用了7-8年。

      全廠(chǎng)區最大瞬時(shí)用氣量:130m3/min,平均用氣量:102m3/min;月平均耗電量:47萬(wàn)kW·h,占全廠(chǎng)區用電的40%;壓力波動(dòng):0.57-0.64MPa;綜合氣電比:0.1169kW·h/m3。

      NO.2  站房存在的問(wèn)題

      1、設備老舊能效低;

      2、多臺設備運行混亂,氣壓波動(dòng)大,管理工作量大;

      3、管理不專(zhuān)業(yè),保養維護成本高;

      4、管道設計不合理,壓降大、泄漏點(diǎn)多。

      NO.3    改造內容

      1、新引進(jìn)3臺欣達定制化XPT200/7雙級壓縮永磁變頻空壓機,單臺產(chǎn)氣量45m3/min,總計135m3/min,滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,留下三臺單機能效較好的110kW空壓機作為備機,其余淘汰;

      2、管道整改,管材改為PIPE超級管道,布局重新設計,進(jìn)行簡(jiǎn)化、合理化;

      3、安裝全新后處理設備,合理化使用負荷,降低壓降;

      4、安裝壓縮空氣流量計、電表、壓力傳感器等檢測元件,實(shí)時(shí)監控產(chǎn)氣能耗;

      5、建立“欣達云”物聯(lián)網(wǎng)系統,將6臺空壓機聯(lián)機聯(lián)網(wǎng),通過(guò)自學(xué)習系統匹配用氣工況,形成自動(dòng)智能化自我管理。

      NO.4  改造后效果

      1、綜合氣電比從0.1169 kW·h/m3降低至0.09 kW·h/m3,節能率高達30%,每月省電約14萬(wàn)kW·h;

      2、壓力恒定至0.6MPa,節能的同時(shí)生產(chǎn)更加穩定,成品率更高;

      3、物聯(lián)網(wǎng)系統使各臺空壓機運行更加合理,同時(shí)可以在手機端或電腦端實(shí)時(shí)觀(guān)察運行狀態(tài),管理更方便;

      4、欣達承包售后維保工作,保證空壓機平穩安全使用。

    標簽: 站房空壓機零配件  

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