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    揚子石化消除乙二醇壓縮機運行隱患

    日前,揚子石化烯烴廠(chǎng)協(xié)同電儀分公司,精心組織,密切配合,快速出擊,全力以赴,成功消除了乙二醇老裝置壓縮機儀表調節定位器故障隱患,確保了裝置的安全穩定運行。

    HV-103是揚子乙二醇老裝置“心臟”設備——C-115循環(huán)氣壓縮機出口循環(huán)氣流量調節閥,該閥調節、控制老區氧化反應系統循環(huán)氣量分配,對氧化反應系統乃至整個(gè)老裝置安全穩定運行起著(zhù)至關(guān)重要的作用。前不久,HV-103調節閥定位器突發(fā)故障,造成閥門(mén)卡澀不動(dòng)作,中控室內操無(wú)法在DCS上正常調節該閥開(kāi)度,為裝置的安全穩定運行帶來(lái)了隱患。為了消除隱患,揚子烯烴廠(chǎng)一方面制定了壓縮機的運行“特護”方案,精心操作,加強監控;另一方面選派生產(chǎn)技術(shù)骨干和管理人員,全方位、全過(guò)程協(xié)調配合電儀分公司,抓緊檢查HV-103閥定位器故障原因,研究制定處理方案。經(jīng)過(guò)多方研究論證,并結合裝置的生產(chǎn)實(shí)際,技術(shù)人員決定對HV-103閥定位器進(jìn)行更換。烯烴廠(chǎng)會(huì )同烯烴電儀車(chē)間進(jìn)行了安全風(fēng)險評估,制定了定位器更換方案。為避免定位器更換過(guò)程中老裝置波動(dòng),確保生產(chǎn)安全,烯烴廠(chǎng)又專(zhuān)門(mén)制定了更換定位器工藝操作要點(diǎn),從氧化反應負荷控制、循環(huán)氣壓力控制、壓縮機運行監控、氧化反應系統運行調整等方面做了周密細致安排,崗位人員認真對照執行。由于方案細致、準備充分、措施到位,HV-103閥定位器更換工作10月24日順利完成,新定位器成功投用。經(jīng)過(guò)一周運行檢驗表明:新定位器功效很好,HV-103閥開(kāi)度調控已恢復正常。

    標簽: 揚子乙二醇壓縮機隱患運行  

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