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    實(shí)現設備國產(chǎn)化轉型!曹妃甸11-6油田完成天然氣壓縮機電驅改造項目

        近日,曹妃甸11-6油田WHPD平臺完成天然氣壓縮機由燃氣驅動(dòng)改造為電機驅動(dòng)項目,每年可實(shí)現減少天然氣燃料消耗375萬(wàn)立方米,相當于節能5千噸標煤,同時(shí)解決了進(jìn)口設備的“卡脖子”技術(shù)難題,實(shí)現設備國產(chǎn)化轉型,每年可降低維護成本128萬(wàn)元。

        WHPD平臺天然氣壓縮機以進(jìn)口內燃機作為天然氣外輸的動(dòng)力源,備件采購到貨周期長(cháng)且價(jià)格昂貴。為打破依靠進(jìn)口設備的技術(shù)壁壘,油田積極探索將內燃機驅動(dòng)改造為國產(chǎn)電機驅動(dòng)的方式,順利攻克了“卡脖子”技術(shù)難題,實(shí)現設備國產(chǎn)化轉型,節約設備維護成本,優(yōu)化設備管理策略。

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        依托曹妃甸油田群接入岸電運行模式,改造項目的成功應用標志著(zhù)油田在優(yōu)化能源結構變革方面取得了新成效,以綠色電能代替燃料氣,實(shí)現天然氣“減耗增輸”,發(fā)揮冬季能源保供“壓艙石”作用。

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        WHPD平臺投產(chǎn)于2006年,歷經(jīng)多次擴建改造,天然氣壓縮機撬塊已深處平臺中層,原機身體型巨大、撬體縱向空間狹小,如何安全、高效實(shí)現原機體與新電機的互換,成了擺在項目進(jìn)程中的一大難題。關(guān)鍵之時(shí),平臺黨支部書(shū)記“掛帥”,支部黨員發(fā)揮先鋒模范作用,深入現場(chǎng)調研并制定詳細的風(fēng)險預控措施,由原機體整體吊裝改為就地拆解、逐個(gè)外移的施工方案,極大降低了施工風(fēng)險,加快推進(jìn)“壓縮機電驅改造項目”落地。11月上旬,廠(chǎng)家工程師疫情原因未能按原計劃出海。為早日實(shí)現壓縮機上線(xiàn)外輸,保障冬季清潔能源供應,平臺各專(zhuān)業(yè)黨員成立攻關(guān)小組,主動(dòng)作為、不等不靠,通過(guò)視頻連線(xiàn)廠(chǎng)家工程師及查閱大量文獻等形式,加班加點(diǎn),歷時(shí)4天合力完成中控上百個(gè)點(diǎn)位的組態(tài)、程序修改和下裝工作,完美實(shí)現了設備在各種工況下邏輯運行、參數顯示及保護功能。

        在整個(gè)改造項目實(shí)施過(guò)程中,曹妃甸11-6油田對施工作業(yè)進(jìn)行全過(guò)程質(zhì)量管理,動(dòng)態(tài)調整作業(yè)計劃,優(yōu)化完善工序銜接,解決了系統匹配、流程優(yōu)化等10余項技術(shù)問(wèn)題,安全高效完成各項施工作業(yè)。

        微信圖片_20230104092540.jpg

        曹妃甸作業(yè)公司始終堅持深入踐行綠色發(fā)展理念,著(zhù)力以技術(shù)攻關(guān)為導向,科學(xué)有序推進(jìn)能源綠色低碳轉型、生產(chǎn)與綠色低碳協(xié)調融合發(fā)展。本次曹妃甸11-6油田天然氣壓縮機電驅改造項目的成功實(shí)施,一舉攻克進(jìn)口設備“卡脖子”技術(shù)難題,并順利實(shí)現“降本提質(zhì)增效”目標,為推動(dòng)油田綠色低碳發(fā)展探索了新方式。


    標簽: 曹妃甸壓縮機油田  

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