【壓縮機網(wǎng)】首鋼京唐能環(huán)部空壓換熱區域作業(yè)長(cháng)王偉若有所思地對大家說(shuō):“用戶(hù)工藝升級了,咱們也得跟上步伐?!?/p>

煉鋼空壓機站5臺400m3/min空壓機生產(chǎn)出的壓縮空氣專(zhuān)供煉鋼作業(yè)部四臺鑄機生產(chǎn)使用,去年開(kāi)始,隨著(zhù)鋼材冶煉品種的結構優(yōu)化,連鑄工藝也跟著(zhù)進(jìn)行了升級,升級后的連鑄工藝所需壓縮空氣量較初始設計需求有所降低。于是,壓縮空氣出現了供給過(guò)剩的情況,就算把空壓機負荷壓到最低,也會(huì )出現一定程度的放散,造成能源浪費。

“要及時(shí)了解用戶(hù)端的變化,對能源供應動(dòng)態(tài)匹配,以達到能耗最低?!彪m然王偉他們第一時(shí)間對機組運行方式進(jìn)行了反復調整,但壓縮空氣系統總是達不到最佳供需狀態(tài)。如何精準匹配用戶(hù)需求,讓壓縮空氣供需重新實(shí)現“剛剛好”的狀態(tài),成了大家日夜思考的主要問(wèn)題。
“王工,能想的辦法都想了,只能再上一臺小流量空壓機了?!笨諌簷C巡操工趙利平找到區域作業(yè)長(cháng)王偉?!靶?,但是上多大的機組是個(gè)問(wèn)題,咱們做好數據分析,拿著(zhù)分析報告去找領(lǐng)導匯報吧?!?/p>

為了實(shí)現機組的精準匹配,趙利平他們連續多日對連鑄風(fēng)壓力、風(fēng)量、節奏變化進(jìn)行跟蹤記錄,積累了上千組數據,并將相關(guān)信息與用戶(hù)一一核對,最終確定新機組流量為250立方米/分鐘。

在部門(mén)領(lǐng)導的大力支持下,新的設備終于在疫情的嚴控下到了空壓機的現場(chǎng),他們沒(méi)有絲毫怠慢,連夜進(jìn)行設備安裝。
新機組上線(xiàn)以后,運行方式調整就成了節能的關(guān)鍵。為了達到系統運行最優(yōu)狀態(tài),能環(huán)部技術(shù)專(zhuān)業(yè)和景福、蔣奧銀、張曉峰多次走訪(fǎng)煉鋼部了解連鑄霧化用能需求,建立連鑄壓縮空氣產(chǎn)銷(xiāo)溝通平臺,在保供基礎之上深挖節能潛力??諌簷C崗位人員根據連鑄壓縮空氣運行曲線(xiàn)摸索每臺連鑄用風(fēng)情況,研究向霧化壓縮空氣系統內補充儀表壓縮空氣的最佳方案,以實(shí)現壓風(fēng)系統綜合利用。

通過(guò)反復測算、分析,他們最終摸索出了與鑄機相匹配的最佳運行模式。方案實(shí)施后,單耗降低到0.118kWh/m3,創(chuàng )造歷史最好水平,年節電446.4萬(wàn)kWh,創(chuàng )效258萬(wàn)元。
【壓縮機網(wǎng)】首鋼京唐能環(huán)部空壓換熱區域作業(yè)長(cháng)王偉若有所思地對大家說(shuō):“用戶(hù)工藝升級了,咱們也得跟上步伐?!?/p>

煉鋼空壓機站5臺400m3/min空壓機生產(chǎn)出的壓縮空氣專(zhuān)供煉鋼作業(yè)部四臺鑄機生產(chǎn)使用,去年開(kāi)始,隨著(zhù)鋼材冶煉品種的結構優(yōu)化,連鑄工藝也跟著(zhù)進(jìn)行了升級,升級后的連鑄工藝所需壓縮空氣量較初始設計需求有所降低。于是,壓縮空氣出現了供給過(guò)剩的情況,就算把空壓機負荷壓到最低,也會(huì )出現一定程度的放散,造成能源浪費。

“要及時(shí)了解用戶(hù)端的變化,對能源供應動(dòng)態(tài)匹配,以達到能耗最低?!彪m然王偉他們第一時(shí)間對機組運行方式進(jìn)行了反復調整,但壓縮空氣系統總是達不到最佳供需狀態(tài)。如何精準匹配用戶(hù)需求,讓壓縮空氣供需重新實(shí)現“剛剛好”的狀態(tài),成了大家日夜思考的主要問(wèn)題。
“王工,能想的辦法都想了,只能再上一臺小流量空壓機了?!笨諌簷C巡操工趙利平找到區域作業(yè)長(cháng)王偉?!靶?,但是上多大的機組是個(gè)問(wèn)題,咱們做好數據分析,拿著(zhù)分析報告去找領(lǐng)導匯報吧?!?/p>

為了實(shí)現機組的精準匹配,趙利平他們連續多日對連鑄風(fēng)壓力、風(fēng)量、節奏變化進(jìn)行跟蹤記錄,積累了上千組數據,并將相關(guān)信息與用戶(hù)一一核對,最終確定新機組流量為250立方米/分鐘。

在部門(mén)領(lǐng)導的大力支持下,新的設備終于在疫情的嚴控下到了空壓機的現場(chǎng),他們沒(méi)有絲毫怠慢,連夜進(jìn)行設備安裝。
新機組上線(xiàn)以后,運行方式調整就成了節能的關(guān)鍵。為了達到系統運行最優(yōu)狀態(tài),能環(huán)部技術(shù)專(zhuān)業(yè)和景福、蔣奧銀、張曉峰多次走訪(fǎng)煉鋼部了解連鑄霧化用能需求,建立連鑄壓縮空氣產(chǎn)銷(xiāo)溝通平臺,在保供基礎之上深挖節能潛力??諌簷C崗位人員根據連鑄壓縮空氣運行曲線(xiàn)摸索每臺連鑄用風(fēng)情況,研究向霧化壓縮空氣系統內補充儀表壓縮空氣的最佳方案,以實(shí)現壓風(fēng)系統綜合利用。

通過(guò)反復測算、分析,他們最終摸索出了與鑄機相匹配的最佳運行模式。方案實(shí)施后,單耗降低到0.118kWh/m3,創(chuàng )造歷史最好水平,年節電446.4萬(wàn)kWh,創(chuàng )效258萬(wàn)元。


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