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    廣州石化創(chuàng )新創(chuàng )效工作室開(kāi)展壓縮機操作優(yōu)化行動(dòng),助力攻堅創(chuàng )效

       【壓縮機網(wǎng)】原標題:廣州石化創(chuàng )新創(chuàng )效工作室助力攻堅創(chuàng )效
     
      在“百日攻堅創(chuàng )效”行動(dòng)中,廣州石化煉油三部“王斌創(chuàng )新創(chuàng )效工作室”充分發(fā)揮帶頭和示范引領(lǐng)作用,組織技術(shù)骨干先后開(kāi)展了污油回煉攻關(guān)、壓縮機操作優(yōu)化、接觸冷卻塔頂空冷操作優(yōu)化等一系列攻堅創(chuàng )效行動(dòng),效果明顯。
     
      3月下旬,針對3號焦化裝置低壓氮氣耗量異常增加問(wèn)題,工作室人員深入現場(chǎng),認真排查分析氮氣用量情況,發(fā)現冷焦水罐尾氣回收系統羅茨風(fēng)機停止后因慣性的轉動(dòng),會(huì )引起冷焦水系統補氮動(dòng)作。工作室人員通過(guò)優(yōu)化,將冷焦水罐頂壓力控制由原來(lái)的0.9千帕降低至0.6千帕,根據冷焦工況及時(shí)調整羅茨風(fēng)機運行頻率,每天節約氮氣1000多立方米。
     
      近日,2號焦化裝置中壓蒸汽耗量偏高,壓縮機入口壓力波動(dòng)大,影響裝置安全平穩運行。工作室牽頭制定了《壓縮機優(yōu)化運行控制方案》,要求操作人員控制壓縮機工作點(diǎn)緊貼防喘振曲線(xiàn)運行,針對裝置不同生產(chǎn)階段工況變化大,系統波動(dòng)大的情況,要求操作人員提前介入,對可能出現的波動(dòng)預先做好調整。經(jīng)過(guò)持續優(yōu)化,該裝置中壓蒸汽耗量每小時(shí)降低了1.91噸,每年可節約蒸汽成本近50萬(wàn)元。
     
      焦化裝置接觸冷卻塔主要作用是對焦炭塔吹汽、給水冷焦時(shí)產(chǎn)生的大量蒸汽和少量油氣進(jìn)行洗滌。目前,兩套焦化裝置均實(shí)行24小時(shí)生焦周期,冷焦時(shí)間充裕。工作室人員經(jīng)過(guò)分析發(fā)現塔頂的4組共8臺空冷不需要全開(kāi)也可以保證冷卻效果,每組空冷只需要保留一臺便能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。工作室人員根據生產(chǎn)實(shí)際,精心優(yōu)化生產(chǎn)操作,要求班組人員在冷卻溫度可控的情況下,每組停下一臺空冷,每天節約用電400千瓦時(shí)。
     
      4月份,工作室人員還利用2號焦化裝置的廢油回收設施,將兩套焦化裝置的封油罐脫水污油進(jìn)行收集回煉,每月回煉4噸污油,實(shí)現了環(huán)保和效益的雙贏(yíng)。

    來(lái)源:中化新網(wǎng)

    標簽: 創(chuàng )效廣州石化攻堅壓縮機  

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