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    壓縮機行業(yè)動(dòng)態(tài):廣州石化重整裝置新增氫氣壓縮機投用

       【壓縮機網(wǎng)】近日,廣州石化1號重整裝置新增的高功率氫氣壓縮機投運,不僅消除了舊氫壓機運行存在的風(fēng)險,而且可節省不菲的檢修費用。
     
      舊氫壓機組是該裝置的關(guān)鍵設備,已經(jīng)運行了30年。由于長(cháng)周期運行,機組設備磨損問(wèn)題嚴重,運行效率低。為確保裝置滿(mǎn)負荷運行,兩臺舊氫壓機須同時(shí)運行才能滿(mǎn)足需求。此外,舊氫壓機經(jīng)常出現濾網(wǎng)堵塞、氣與填料故障泄漏以及活塞環(huán)磨損等問(wèn)題。
     
      為確保關(guān)鍵機組安全運行,該裝置除了加強對舊氫壓機的特護工作外,每年需要預防性檢修4次。今年初,裝置對重整反應空冷器進(jìn)行技術(shù)改造取得成效,氫壓機檢修周期雖然由每年的4次減少至3次,但未能徹底解決問(wèn)題。
     
      為此,該裝置技術(shù)人員根據舊氫壓機運行能力、質(zhì)量下降的實(shí)際,開(kāi)展技術(shù)攻關(guān),并與設備部門(mén)深入分析、反復討論,最終決定采用新增一臺高功率氫氣增壓機的技術(shù)改造方案。經(jīng)過(guò)方案報批、審核、設備材料采購、施工等,新氫壓機于2020年11月正式完成施工、驗收并投用。
     
      新氫壓機投用后,服役了30年的舊氫壓機組改為備用機組。由于新增的氫壓機采用高功率電機,75%左右的負荷即可滿(mǎn)足裝置滿(mǎn)負荷運行的需求,用電量較舊氫壓機每小時(shí)可節省180千瓦時(shí),每年可節約電費70多萬(wàn)元。
     
     

    標簽: 壓縮機廣州石化氫氣  

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